(华润电力(六枝)有限公司 贵州六枝特区 553400)
摘要:我司排粉电机至投运至今,线圈温度明显偏高,尤其夏季线圈温度在满负荷情况下频繁报警(未超过允许值),困扰专业问题迟迟不便解决。本文从一台电机线圈故障开始展开一系列检查校核,查出问题所在,结合现在新绝缘技术,实施对电机线圈改造,从而达到降低温升效果。
关键词:线圈;温升;绝缘
前言
一般情况下,三相异步电机温度过高的原因及解决办法通是负载过大,应减轻负载或更换较大容量的电机;电机风道阻塞或风扇型号不匹配,清理阻塞物或更换合适风扇;环境温度升高,增加冷却风机降温等措施。
一、事件经过
2014年12月16日,2B排粉电机运行突然跳闸,6kv开关保护“电流速断保护”动作,联系运行做好安全措施后,对电机进行检查发现电机后端部线圈有击穿烧焦点,后侧端部观察窗台板有金属颗粒碎削,解体后发现定子U相上层线圈在定子铁芯中段位置发生对地绝缘击穿短路。排粉电机主要技术参数:型号YKK450-4功率710Kw转速1490r/m定子电压6KV定子电流79.5A接线1Y工作制S1功率因数0.899安装形式IMB3冷却方式IC611重量4255Kg
二、事件原因分析
1引起事故原因绝缘老化后变碎,在电磁力作用下逐步磨损,发展成对地接地短路击穿。
2根据JB/T7593-2007(Y系列高压三相异步电机技术条件),对于450基座,#1铁芯,4极电机,一般电机功率在560KW以下(冷却方式611),而2B排电机功率在710KW,裕度非常少,热负荷较高,加之该电机铁芯较长,中间又没有通风道,导致热交换极不均匀,所以中间铁芯温升较高。
三、参数实测及校核
1.解体实测原始各参数并校核热负荷
铁心:
Da:710mmDi:430mmLt:645mm(整段,轴向通风)Z:48bn*hn:14.0*68.5mm(楔下62.0mm)
绕组构成:2p:4q:4Y:10(即1-11)a:1Y
线圈:2-2.32*4.41/2.74*4.96SBEMB-40/155-2Y3F9匝,平行双根绕法
线圈截面:匝间9.90*24.80/主绝缘13.92*27.84V.P.I.
线圈长度:直线L1=645+2*35=715mm总长L2=1105mm
槽内垫条:槽底1mm层间3mm
槽楔:4mm
2.校核
输出功电流:Ikw=710*1000/(SQR(3)*6000)=68.32A
定子电流标幺值:i1=79.5/68.32=1.1636对于4极电机不高
根据JB/T7593<Y系列高压三相异步电机技术条件>,710KW4极效率95.0%功率因数0.87,算出i1=1/(0.95*0.87)=1.2099
热负荷:
导线截面:S=9.6818mm#根据实测线规,实际线规a边靠近2.36,公差-0.04(此尺寸段规定±0.03)超标。b边靠近4.5,公差-0.04(此尺寸段规定±0.05)合格;
电流密度:J=79.5/1/(2*9.6818)=4.1056A/mm#
线负荷:A=79.5/1*9*2*48/(43.0*π)=508.476A/cm
热负荷:AJ=508.48*4.1056=2087.6对IP44IC611偏高(正常设计的控制值在1800左右);
导线绝缘厚度:A-a=2.74-2.32=0.42mm(标准厚度0.40mm);B-b=4.96-4.41=0.55mm)合格。
依据JB10098对导线绝缘(即匝间绝缘)的可靠性评估:每只线圈的匝间冲击电压试验峰值(4Un+5000)*0.65=18850V,平均每匝2094V(18850/9),折合有效值2094/SQR(2)=1481V第一个波为标准正弦波;两匝导线之间的最小击穿电压2500*2=5000V(SBEMB-40/155击穿电压为10a弯曲螺线管2500V),匝间冲击试验的安全系数5000/1481=3.38倍稍差(正常设计5倍);匝间高度(2.74+0.02)*9=24.84mm旧线圈24.80压得正常;宽度4.96*2+0.10=10.02mm旧线圈9.90mm压得正常;主绝缘厚度(正常设计6KV双边3.6mm)按照现在的绝缘尺寸:宽度,13.92-9.90=4.02mm涨起来;高度27.84-24.80=3.04mm线圈软嵌,压缩;槽内填充高度,满槽68.5-2*27.84=12.82mm富裕(一般8-9mm);楔下62.0-2*27.84=6.32mm富裕;宽度,14.00-13.92=0.08mm线圈涨起来,贴紧槽壁。
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综上述:原电机多项设计参数不满足要求,导致电机热负荷较高,需进行降低线圈温升改造。
四、新线圈改造
1.设计要求
选择最好的导线及主绝缘材料。在保证绝缘可靠性的基础上,尽量减薄绝缘,以便加大导线截面。根据电机现场运行时,定子电流标幺值,空载电流不大。可以减少一匝。但综合考虑为确保较小空载电流与较高功率因素本次改造匝数不变,最大限度增加截面积方法降低热负荷。
2.设计选型
线规:2.50*4.75S:11.325mm#,导线绝缘:型号与名称:SBMYFB-34/180-1N自粘性单玻璃丝包聚酰亚胺—氟树脂复合薄膜绕包烧结线;绝缘结构:0.04mm国产单面胶复合薄膜2/3叠包1层,加单玻璃丝浸H级漆,加自粘性胶;击穿电压:4a弯曲螺线管6kV;匝间绝缘的可靠性评估:依据前面计算,匝间冲击试验的安全系数8.10(6000*12/1481)倍;
绝缘导线:A=2.50+0.34=2.84mmB=4.75+0.30=5.05mm;
匝间高度:(2.84+0.02)*9=25.74mm宽度5.05*2+0.10=10.20mm;
主绝缘厚度:3.5mm,主绝缘结构0.14*255440-1半迭包4层,0.14*255443-1半迭包4层混包,0.04*25热收缩型聚酯薄膜半迭包1层(不计厚度)热模压后的计算厚度0.42*4+0.44*4=3.44mm,其中瞬间击穿达到47Kv;
主绝缘后高度:25.74+3.44=29.18mm宽度10.2+3.44=13.64mm;
槽内填充:高度满槽68.5-2*29.2=10.10mm(一般8-9本电机槽楔偏下);
楔下:62.0-2*29.2=3.6mm(一般3-4mm)
宽度:14.00-13.64=0.36mm(一般0.3-0.4mm)
绝缘工艺:采用端部预热半固化,直线模压固化。单只线圈,模压规定耐压32Kv/1分钟;接线以后,模压工艺耐压27.5Kv/1分钟。
线圈绝缘介电性能试验:包括匝间耐压(按JB/T10098)和工频耐压(按JB6204);经过检验与试验的线圈包端部保护带,0.10*25涤玻交织带半迭包。
嵌线:端箍绝缘用0.14*255440-1粉云母带半迭包8层;端箍与线圈之间垫1-2层3mm厚的涤沦适形毡;槽内垫条和槽楔用3240环氧酚醛玻璃布板;焊接用银-磷铜焊条;引出线使用JBHF-6000V橡胶护套橡皮电缆。
3.定子绕组试验
3.1各个阶段的工频交流耐压
单只线圈下槽内:17500V(2.50*Un+2500);接线后,浸漆前:15500V(2.25*Un+2000成品电机组装后:13000V(2*Un+1000).
3.2常态绝缘电阻和吸收比:绝缘电阻应达到1000兆欧以上,吸收比>1.3;
3.3直流电阻:三相直流电阻相对误差<1%;
3.4短路试验:定子单独通三相交流电.要求三相一致.没有异常现象;
3.5直流耐压试验(浸漆后):3Un,30000V在2.5Un时,泄漏电流不大于20微安,三相一致。
按照电动机生产工艺完成厂内生产试验,热负荷降到1784(新线圈截面增加16.97%),在控制范围之内;主绝缘结构达到优等指标。匝间冲击试验的安全系数超过5倍的设计原则,匝间冲击达到10KV线圈标准。
五、改造后效果确认
改造前,度夏期间,定子线圈温度在高温天气(环境温度39度)、机组额定负荷时,排粉电机定子线圈最高能达到125℃,最低100℃左右。经改造后,设备UVW线圈温度下降明显,定子线圈最高温度未超过87℃,效果明显。
六、结束语
电机实际运行中,温升高低直接影响设备绝缘,如何改善设备运行温度及减少自身损耗尤为关键。改变线圈匝数、增大截面积等方法均可达到降低温升目的,但我们必须考虑设备绝缘强度、负载特性及功率因素等关键指标,针对不同负载特性,实施不同技改方法才能达到我们所期望的目标。
参考文献
[1]JB/T7593-94<Y系列高压三相异步电机技术条件>
[2]赵家理<电动机修理手册>中<交流电动机的铁心铁耗试验>一节
作者简介
朱健(1984-),男,贵州省贵阳市,华润电力(六枝)有限公司研究方向:电力技术。
张桔(1975一),男,四川成都人,华润电力(六枝)有限公司研究方向:电力技术。
论文作者:朱健,张桔
论文发表刊物:《电力设备》2018年第7期
论文发表时间:2018/6/25
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