3煤综放工作面综合防灭火实践创新论文_魏增金

3煤综放工作面综合防灭火实践创新论文_魏增金

单县丰源实业有限公司 山东菏泽 274300

摘要:根据《煤矿安全规程》规定:针对3煤综放工作面采取了注浆防灭火、注氮防灭火、喷洒阻化剂防灭火等综合防灭火措施,能有效预防综放工作面煤层自然发火。在采煤工作面回采期间,根据现场防灭火实际情况,对综合防灭火措施进行不断优化,有效防治采煤工作面煤层自然发火,保证了矿井安全生产。

关键词:埋管注氮;阻化剂喷洒;束管检测;防灭火技术;应用创新

1 创新项目的提出背景

我矿综放工作面为首采区首个工作面,位于F11断层以北,轨道暗斜井以西,东至暗斜井保护煤柱线,西距轨道暗斜井1018m,北部为未采动的1303工作面,南部为未采动的1301工作面,四周均未采动。地面标高+39~+40 m,开采标高-722m~-812m。工作面平均走向长度940m,倾向长度160m;工作面可采面积150400m2,储量111万t。据1302轨道顺槽、胶带顺槽及切眼掘进巷道实际揭露煤层资料可知,煤层结构简单,煤层倾角在21°~27°之间,平均24°,总厚度3.0~9.2m,平均6.5m,采高2.9m,采放比1:1.27。工作面采用走向长壁式采煤法,采用综采放顶煤工艺开采,工作面选用采煤机割煤,放顶煤液压支架支护,全部垮落法管理顶板。工作面煤层为1/3焦煤,经过中国矿业大学检测,该煤层为Ⅱ类自燃煤层,有煤尘爆炸性,煤尘爆炸指数26.35%,最短发火期为50天,煤层自然发火隐患十分严重,因此我矿突出把防灭火工作作为“一通三防”工作的重中之重,不断强化管理,优化综合防灭火防治措施,确保矿井安全生产。

2 创新项目的主要内容

2.1 注浆防灭火措施

地面制浆站采用FMH-40T联合制浆机,功率40kw,灌浆量40m3/h,制浆所需黄土86.95m3/d,制浆用水量379.4m3/d,日灌浆量360m3/d。因综放工作面煤层倾角在21°~27°之间,平均24°,倾角比较大,注浆时容易造成浆液顺着低洼处自上而下流失,从而形成水道,扩散范围小,并容易造成胶带顺槽泥浆水积聚,从而妨碍运输,恶化劳动条件。采煤工作面严格执行放顶煤措施,采空区留有浮煤较少,顶板矸石及时垮落,采煤工作面架后及架间全是矸石。根据现场实际情况,在能够有效防治采煤工作面煤层自然发火,保证安全生产的前提下,暂不使用注浆防灭火措施。

2.2 注氮防灭火措施

井下制氮站采用2套DMJ-400/1.0型矿用井下移动式膜分离制氮装置,每套制氮能力400 m3/h,氮气纯度大于97%,氮气压力大于0.8MPa,电压为1140v,功率为133kW。注氮管铺设位置按U型通风方式,根据通风负压作用方向,注氮管铺设在进风顺槽,采用埋管注氮方法。

当采煤工作面开采初期和停采撤架期间,或因遇地质破碎带、断层、机电设备等原因造成工作面推进缓慢,采用连续性注氮。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆工作面正常回采期间,可采用间歇性注氮。将2寸管子埋入采空区进风侧,每路管子敷设长度为60m ,用φ51mm高压胶管连接到注氮主管路上,工作面推进30米后,埋设第二路管子,用φ51mm高压胶管连接到注氮主管路上,改为第二道管路注氮,工作面正常推进后两路管路轮换注氮。为了确保管路出口畅通,管子出口位置应使用不少于2米的花管连接。

综放工作面从试产至今,在满足安全生产的条件下,为进一步降低矿井建设和运营成本,提升管理水平,不断优化注氮措施,采煤工作面回采后开始采取制氮防灭火措施,三个小班不间断进行注氮,每天进行人工取样,经束管分析后一氧化碳气体浓度稳定在24ppm以下,改为每个小班注氮4个小时,每天进行人工取样,经束管分析后一氧化碳气体浓度基本上稳定在24ppm以下,改为两个小班注氮,每个小班注氮6个小时,每天进行人工取样,分析后氧化碳气体浓度基本上稳定在24ppm以下,改为每天一个班注氮8小时,每天进行人工取样,分析后氧化碳气体浓度基本上稳定在24ppm以下,没有大的变化。

2.3 喷洒阻化剂措施

采用BH-40/2.5型矿用井下移动式阻化剂喷射泵,喷射泵连接Φ13mm的高压管敷设至工作面,每隔20米留设1个三通,通过Φ13mm的高压管向采空区及两巷喷洒阻化剂。正常回采期间每班喷洒一次,安排在检修班工作面放顶后进行。阻化剂浓度控制在20%左右,每次喷洒4700L阻化剂溶液,需用氯化钙1吨,水3700L左右。由于1302工作面严格执行放顶煤措施,采空区留有浮煤较少,顶板矸石及时垮落,采煤工作面架后及架间全是矸石,不需要喷洒阻化剂,只对两巷隅角喷洒阻化剂。每次需用氯化钙0.25吨,水930L左右,节约氯化钙0.75吨,水2770L左右。

2.4 束管检测

矿井综放工作面安设1套KSS-200火灾束管监测预报系统,井下束管敷设至采煤工作面,束管监测系统在轨道顺槽采空区敷设一路单芯束管,胶带顺槽分别在采空区及回风隅角敷设一路单芯束管,胶带顺槽回风隅角束管随工作面推采向外移动,并与回风暗斜井束管主管路连接,通至地面监测室,对采空区 O2、CO、CO2、N2、CH4、C2H4、C2H2、C2H6等气体含量的监测,实现对工作面在线连续监测;安排专人定期在自然发火观测点采取气样,利用气相色谱分析仪进行分析。

3 创新项目的运用效果

从综放工作面回采开始,根据现场防灭火实际情况,对综合防灭火措施进行不断优化,既保证了矿井安全生产,又节省了人力、物力,为我矿节约了大量的资金费用。

结束语

通过对我矿综放工作面综合防灭火措施的不断优化,即有效的控制了煤层自然发火事故的发生,又节约了大量的资金费用,随着煤层开采的不断延深,一些新的问题会不断出现,所以对煤矿防灭火的控制要不断的创新和完善,在实际运用过程中应根据实际条件摸索出适合的防灭火方法。

参考文献:

[1]刘小舟.煤矿火灾预防与防治技术现状[J].煤矿现代化,2008,(5:)257.

[2]徐精彩,张辛亥,文虎,邓军.煤层自燃胶体防灭火理论与技术[M].煤炭工业出版社2007.12.

论文作者:魏增金

论文发表刊物:《防护工程》2017年第17期

论文发表时间:2017/12/4

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