李鹏飞
黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司益新煤矿 黑龙江鹤岗 154107
摘要:随着我国经济的快速发展以及人口密度逐渐增加,土地资源日益紧张。在一些较为发达以及现代化程度较高的地区,土地紧张成为阻碍现代化进程的瓶颈。特别在一些老矿区,由于煤炭开采,造成地表沉降严重,加上这些地区本来土地资源就比较匮乏,从而导致土地资源更加紧缺和匮乏。为了缓解土地资源紧缺的问题,一些矿区城市被迫在采空区上方建造设施,如房屋、公路等。由于采空区上方地质结构复杂,灾害不易治理,加上当前我国尚未形成成熟统一的行业标准,因此给这些建筑物的建造造成了许多困难。
关键词:采空区;注浆;效果监测
1工程概况
在某废弃矿区工业广场建造一工厂,由于该煤矿开采年代较为久远,开采资料丢失。工业广场下有部分保护煤柱和多煤层采空区。虽然该矿井早已停产,大部分采空区沉降基本停止,但8号采空区依然有沉降的可能。根据部分地质资料,该矿区在煤田西部的边缘,矿区被两条南北走向的断层划分为6个部分,除此之外,还有许多小断层。拟建造工厂位于两条断层之间,这两条断层既不属于全新世活动断裂带,也不是区域性构造,因此对工程建造影响不是很大。拟选厂址下面共有煤层12层,5层可采,煤层倾角10°~15°,煤层厚度1.5~2.3m,各可采煤层采深200~260m。该矿区水文地质条件简单,用水量较小,对地表建筑物影响不大。
2采空区现状
由于拟建造厂房为大型工业性厂房,对地基载荷较大且要求其稳定性要好。由于地质资料不足,难以掌握地质条件,因此采取打钻的方式对厂房下面及周围地质条件进行分析。结合实际情况和已掌握地质资料,一共施工勘探钻孔8个,其中主厂房布置4个,职工宿舍布置2个,办公楼布置2个。为了更好地了解地下岩层完整情况,采用可视钻探系统观测了上述8个钻孔岩层构造。通过可视钻探系统对上述钻孔的观测分析,初步掌握了拟建造工厂下方采空区以及岩层的情况。1~4号钻探结果显示,主厂房所在位置岩层较为破碎,并且还存在冒落采空区;5~6号钻探结果显示,职工宿舍地表至地下158m岩层完整性较好,158m以下岩层裂隙较为发育,破碎严重。根据裂隙特征发现,该区域岩层受到采动的影响;7~8号钻探结果表明,职工宿舍所在区域地表至地下198m岩层完整性较好,198m以下裂隙较为发育,破碎严重。存在许多横向裂缝及纵向裂隙,且部分裂隙较大,此区域可能位于垮落带上部。据此推断,该区域老采空区可能发生活化。根据上述分析推断,拟选厂址下面岩层结构和采空区分布复杂,岩层破碎严重。如不采取相应措施,在日后工厂建造时,有可能出现沉降失稳,造成安全事故。
3注浆方案
3.1方案选择
结合上述可视化钻探系统对厂址下方采空区及岩层观测结果,拟建造工厂下方有一定数量的采空区,岩层受到采动的影响,裂隙较为发育,造成结构破碎,极不稳定。由于岩层结构破碎,在进行注浆时,浆液能够发生均匀扩散。为了控制浆液扩散范围及注浆效果,设计采用分段注浆方法。为了对注浆效果进行控制,注浆的同时对注浆效果进行检测。在采空区域范围较广,岩层破碎较为严重的地区,布置相对密集的钻孔进行注浆,以保证浆液扩散效果,保证岩层裂隙得到充填,增加岩层稳定性。
3.2注浆范围
根据地质勘探结果及理论分析,地表与采空区老顶裂隙带最小距离为186m。在后续进行详细补充勘探时,根据可视化钻探系统及钻孔含水情况,地表以下120~140m处,岩层裂隙发育严重,由于位于采空区上方,该部分岩石与采空区贯通。因此,在进行注浆时,该区域浆液极易发生漏失。尤其是办公楼下方,采空区上覆岩层裂隙带距离地表较近,因此需要对该区域加强注浆。根据工厂建造范围及保护区域,本次注浆加固的范围按照基岩和冲积层的移动角垂直剖面法确定。垂直方向范围是地表下120m至采空区底板以下2m。
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3.3钻孔布置方案
根据上述工厂建造方案及地址勘探分析结果,参考其他采空区注浆方案,在注浆范围内均匀布置钻孔,钻孔间距为35~45m,在破碎情况较为严重的区域适当减小钻孔间距。为了对勘探钻孔进行充分利用,可将勘探钻孔作为注浆钻孔使用。本次共布置注浆钻孔20个进行注浆加固,对采空区进行治理。
3.4注浆量工艺参数
(1)注浆量。根据以往经验及理论计算公式,所需注浆量与岩层性质、采空区范围、采空区高度、地质构造以及采空区顶板冒落情况有关。通过对注浆范围及地址情况分析,结合注浆扩散半径模型进行计算,本次注浆总量约33000m3。(2)注浆压力。注浆压力选择的影响因素有岩层破碎情况、浆液黏度、岩石黏聚力等有关。根据理论计算结果,结合以往经验,确定注浆压力为2.2~3.0MPa。(3)注浆扩散半径。扩散半径的影响因素有注浆压力、浆液黏度、岩石破碎情况以及注浆工艺。为了获得较好的注浆效果,确定注浆扩散半径为22m~28m.
4注浆效果检验
为了对注浆加固效果进行分析验证,采用物探与钻探相结合的方法并对比分析了地表残余变形量。
4.1钻探结果
对岩层破碎情况较为严重的区域进行钻探检测,共布置2个检查孔。1号钻孔布置在主厂房区域,2号钻孔布置在办公楼区域。在施钻过程中,1号钻孔冲洗液未发现大量漏失,施工正常。在施工至233m时冲洗液有少量间歇性漏失,没有出现大幅度冲洗液消耗现象,进尺比较正常。在246m左右,冲洗液中含有大量灰黑色物质,判断为粉煤灰,这表明浆液渗透至该区域。2号钻孔施工至160m时冲洗液流失严重,至254m时冲出大量粉煤灰,取芯率达到90%。显示注浆取得了良好的效果。
4.2物探结果
结合注浆钻孔布置情况及浆液扩散半径设置了三条长度为348m的测线。对探测结果进行研究分析。注浆以前,测线电阻率普遍在70Ω/m;注浆后,测线电阻率为150~200Ω/m,比注浆之前大幅提高。这说明注浆加固后,岩层裂隙及采空区被充填,积水较少,因此电阻率增大。
4.3沉降监测
注浆从6月25日至8月28日,共64d。为了对比考察注浆效果,注浆前、中、后分别对注浆区域沉降4个测点监测。注浆前、中、后平均沉降速率分别为0.0530425、0.031785、0.00621mm/d。说明随着注浆加固的进行,地表沉降值不断减小,说明注浆取得了良好的效果。
5结语
(1)为了进行注浆加固,对拟建工程下方采空区及岩层情况通过可视化钻探系统进行探测,结果表明下方存在采空区且岩层较为破碎,需进行注浆加固。(2)根据钻探结果,制定了相应的注浆加固措施及施工方案,确定了注浆量、扩散半径及注浆压力等参数。(3)通过钻探、物探和沉降观测对注浆加固效果进行考察分析,表明注浆效果良好。
参考文献:
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论文作者:李鹏飞
论文发表刊物:《防护工程》2018年第14期
论文发表时间:2018/10/19
标签:采空区论文; 注浆论文; 岩层论文; 钻孔论文; 裂隙论文; 浆液论文; 地表论文; 《防护工程》2018年第14期论文;