一.3A小机正常运行油中进水
2017年11月06日白班,3A小机油箱油质化验报告显示水份超标,颗粒度不合格,油箱底部排放目测见水,诊断3A小机油中进水。随后3A小机油箱在线滤油,并于2017年11月08日白班切除滤油机观察,至今并未发现3A小机油中进水现象。本着四不放过和实事求事的原则,针对此特殊现象特进行分析,以便为今后小机运行维护提供更多经验案例。
二.排查3A小机正常运行油中进水原因
1.经检查主机轴封压力均在正常范围,小机轴封供、回汽手动门均在全开位置,3A小机油中进水前后轴封系统参数均未有重大调整和操作;从现场情况看,未发现小机轴封汽调整过大的现象,且目前小机进水现象也已消失,因此可排除轴封系统的因素。
2.小机油冷油器水侧发生泄漏的可能性判断。2017年11月06日白班3A小机油中进水当班,经就地放水检查,没有发现冷油器水侧泄漏现象,排除冷油器水侧泄漏因素。
3.3A小机油中进水前后,汽泵给水泵密封水系统参数的变化。
由上图曲线显示:3A小机正常运行及负荷变化时,给泵密封水压力、压差、密封水回水温度均未出现异常波动现象,由此可排除密封水调节故障的因素。
4.从目前3A小机给水泵密封水现场情况观察,给泵两侧轴端均有少量泄漏水流出,属正常泄漏量,未发现轴端大量冒汽水现象,因此可排除小机油中进水期间给水泵密封水回水不畅的因素。
5.汽泵给水泵密封水设备及系统的变异的影响分析。
从以上4点排除了轴封系统、冷油器水侧、密封水调整及回水畅通情况的影响因素,下面从给泵密封水原理上来分析油中进水的可能。(见下图)
①密封水供水正常运行保持合适的压力,抵制来自泵体内部工质的向外泄漏,并由密封水回水通道回至凝汽器。
②也正是密封水供水保持一定的压力,除密封作用外,其密封水也必然同时向外泄漏流至环形泄漏腔室。
因此,从密封水结构原理上分析,3A小机油中进水的因素有:
◆给泵密封水压力过高导致密封水向外泄漏至环形泄漏腔室,水位升高至轴承洼窝中心高度,进而进入轴承。(已排除)
◆给泵密封水压力过低,密封不住泵体内的工质,导致泵体内工质继续向环形泄漏腔室扩散,水位升高至轴承洼窝中心高度,进而进入轴承。(已排除)
◆给泵密封水回水管不畅,导致密封水排水不及时而向外泄漏至环形泄漏腔室,水位升高至轴承洼窝中心高度,进而进入轴承。
◆正常运行时,环形泄漏腔室应有少量残余泄漏水流出,并由底部的泄漏A口流入漏斗(顶部的泄漏B口应不冒水),一旦残余泄漏水量过大,则环形泄漏腔室水位上升至轴承洼窝中心高度,则泄漏水必进入轴承导致油中进水。
◆同理,如果底部的泄漏A口堵塞时,则环形泄漏腔室水位上升至轴承洼窝中心高度,则泄漏水必进入轴承导致油中进水。
结论:通过上面分析,3A小机油中进水唯一的可能是:由于某种原因(如刷漆)给泵密封水底部的泄漏A口堵塞,导致残余泄漏水无法排出,进而使环形泄漏腔室水位上升至轴承洼窝中心高度,最终致使泄漏水进入轴承导致油中进水。(3A小机给泵自由端处的泄漏A口处的导流铁皮有新鲜刷漆的痕迹,见上图)
三.正常运行的维护策略
1.正常运行保持主机轴封压力在正常范围。
2.正常运行保持密封水在正常范围,密封水与泵入口保持不低于0.1Mpa的压差,并不超过0.25Mpa的压差。(如给水泵密封检修后应根据现场残余漏水量重新确定压差控制值)
3.巡检时要注意检查小机给泵轴端部密封水泄漏口的漏水情况,正常时底部泄漏A口应有少量的残余泄漏水流水(漏斗处),如底部泄漏A口漏水量过大或顶部泄漏B口冒水,则说明密封水压力过低或过高、又或者密封水回水不畅;如底部泄漏A口不见漏水(漏斗处),则说明泄漏口可能有堵塞,勿必立即疏通。
4.正常运行办理工作票时,要做好“防止给泵密封水残余泄漏口堵塞”的风险预控,尤其是刷漆的维修工单极易忽略。
论文作者:廖永韬
论文发表刊物:《电力设备》2018年第15期
论文发表时间:2018/8/17
标签:机油论文; 轴承论文; 环形论文; 正常运行论文; 回水论文; 水位论文; 残余论文; 《电力设备》2018年第15期论文;