某电厂670MW机组后屏过热器泄漏原因论文_1刘天佐,2孟祥泽

(1.华电国际电力股份有限公司技术服务分公司 山东济南 250014;2.中国电建集团山东电力建设第一工程公司 山东济南 250014)

摘要:本文针对某电厂670MW机组后屏过热器泄漏问题,进行了宏观检查与检验、金相组织分析、硬度检验及应力分析,最终确定后屏过热器泄漏的主要原因是应力拉裂造成的,与滑动夹持块结构型式不合理和焊缝应力过大有关。

关键词:应力拉裂;滑动夹持块;后屏过热器;原因分析

1.概述

2019年8月28日,某电厂670MW机组备用后启动,4时01分,机组并网,7时47分,机组负荷517MW,主汽压力19.1MPa,主汽温度525℃,锅炉受热面炉管泄漏报警,就地检查发现炉膛内有泄漏声,判断泄漏位置位于炉右侧后屏过热器区域。

2.宏观检查与检验

2019年8月30日进入炉内检查,发现后屏过热器炉右数第4排,内2圈管子出口滑动夹持块与管子焊缝熔合线外侧爆裂,与焊缝熔合线成45°角,爆口开裂较大,但爆口管壁周围无明显减薄(爆口宏观照片见图1),泄漏管子材质T23、规格φ47.6*7.5mm。后屏过热器位于炉膛出口折焰角前部,共20屏,每屏21个U形管圈,管圈最外侧管子有3块滑动夹持块,其余每根管有4块滑动夹持块,每屏滑动夹持块沿高度方向有5层,约16000只(夹持块分布见图3-1),检查发现后屏部分滑动夹持块发生开裂。

对爆裂的管子取样检测,爆口边缘金相组织正常、硬度值(160-180HBHLD)符合标准要求;爆口管段无胀粗现象。对炉右数第3排和第5排,各抽取2根进行金相检验和硬度检查,均符合标准要求。金相组织分析见图2-1、图2-2。

后屏过热器共5层滑动夹持块,检查下部2层滑动夹持块,部分滑动夹持块角焊缝存在裂纹,割除6块进行检查,裂纹未伤及母材。对炉右数2-9排管屏进行射线检测,未见氧化皮脱落堆积及其它异物。对机组运行启动速率进行检查,运行升温率控制≤1.5℃/min,未超过运行规程要求。

3.原因分析

(1)拍片检查后屏过热器,未发现氧化皮脱落现象。检查爆口,周围无老化裂纹,取样检测爆口部位,金相组织正常,未发生相变(见图2-1),不符合过热特征,排除了管子过热泄漏的可能。

(2)现场检查屏过滑动夹持块,普遍存在焊缝开裂现象,经锅炉厂现场确认,该种形式夹持块设计不合理,夹持块的母扣承受较大的应力,上海锅炉厂后期进行了优化改造,滑动夹持块优化前结构见图3-1,优化后结构见图3-2,优化后的滑动夹持块缓冲空间更大,柔性增强,滑动夹持块焊缝及热影响区受力较改造前减少。

(3)爆口沿滑动夹持块角焊缝母材侧熔合线成45°开裂,爆口部位无明显减薄。

综合上述分析,本次泄漏原因为应力拉裂造成的,与滑动夹持块结构型式不合理和焊缝应力过大有关。

4.处理措施与防范

(1)对滑动夹持块进行检查,裂纹长度超过角焊缝长度一半的,割除滑动夹持块,管子打磨探伤后再重新焊接,焊前滑块也需要打磨。采用镍基焊丝焊接,焊后不需热处理;裂纹长度低于角焊缝长度一半的,不割下滑动块,打磨检测。

(2)检查滑动夹持块焊缝裂纹是否伤及管材,伤及管材的,应对管材进行打磨、检验,管材裂纹深度超过1mm的,更换管段;管材裂纹深度不超过1mm的,打磨圆滑过渡。

(3)以上检查处理完毕后,进行锅炉水压试验检漏。

(4)后屏过热器采用的滑动夹持块结构不合理,联系锅炉厂研究确定改造方案。

(5)机组启动过程中,运行严格控制锅炉升温升压速度小于运行规程限值。

(6)定期对T23管材进行寿命评估,根据评估结果及时进行改造。

(7)有类似设备的单位要及时与原设备制造厂家交流沟通,跟踪和掌握设备厂家对滑动夹持块缺陷的改进工艺,以便采取相应措施,确保锅炉安全运行。

图3-1 后屏夹持块分布型式

图 3-2 目前厂家改进后夹持块分布型式

论文作者:1刘天佐,2孟祥泽

论文发表刊物:《电力设备》2019年第15期

论文发表时间:2019/12/9

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