铜山华润1000MW超超临界机组深度调峰试验分析论文_刘尧永,刘新超

(徐州/铜山华润电力有限公司)

摘要:为适应江苏电网深度调峰要求,提高机组调峰能力,铜山华润#6机组进行深度调峰能力确认试验。本文简要介绍了深度调峰期间的主要操作调整以及危险点控制情况,试验结果表明,1000MW超超临界机组完全具备在锅炉不投油且干态情况下实现深度调峰,同时可以保证脱硫、脱硝、除尘设备的正常运行,为同类型机组深度调峰操作提供借鉴。

关键词:超超临界机组;深度调峰;一次调频

1 概述

近年,火电机组利用小时数逐年下调,而超超临界机组负荷变化范围较大,为提高机组调峰能力,铜山华润#6机组特进行深度调峰能力确认试验。深度调峰试验是在最低稳燃负荷试验的基础上进行,在对锅炉最低负荷工况下的燃烧稳定性、汽轮机特性进行考核试验的同时,也对机组整体的变负荷速率和机组经济性提出了考核指标。

试验前,#6机组负荷800MW,协调控制方式运行,C/D/E/F磨运行,两台汽泵并列运行,送、引、一次风机动叶自动,空预器扇形板投入状态。整个试验过程主要包括四个阶段:机组负荷降至500MW → 深度调峰试验开始,负荷由500MW降至380MW,进行一次调频试验 → 负荷由380MW降至350MW以下稳定维持4h → 负荷恢复至500MW以上。

2 设备概况

铜山华润1000MW超超临界机组,锅炉型号:SG-3044/27.46-M53X,上海锅炉厂制造,超超临界参数、直流炉、单炉膛、一次再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构、四角切圆燃烧方式塔式锅炉,采用正压直吹式制粉系统,设6台中速磨煤机,正常5台磨煤机可满足额定负荷要求。

汽轮机型号:N1000-26.25/600/600(TC4F),上海电气集团生产,超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽汽轮机、凝汽式、双背压、八级回热抽汽式结构。

3 试验期间主要操作

燃煤机组深度调峰时,机组最低负荷的决定性因素为锅炉燃料特性,因此试验前需要预先安排燃烧设计煤种,以利于大型锅炉低负荷运行时的安全性、经济性。按照专业安排,深度调峰试验前D、E、F仓加仓煤质主要采用:低位热值4700~5100Kcal/kg;全硫St,ad%≤0.8%;挥发分>26Vad%,全水<8 Mar%,以谢桥、官桥等中热煤为宜。

深度调峰试验期间,各负荷段的主要操作如下:

1)负荷620MW,总燃料量为221t/h,停#6C磨,保留DEF磨运行。

2)负荷540MW时,停#63循泵,保留#61循泵运行。

3)负荷516MW,退出#6低温省煤器,#66低加进口凝水温度由94.4℃降至70℃,低温省煤器后烟气温度由87.6℃涨至125℃。

4)负荷510MW,将辅汽至主机轴封供汽旁路手动门开至50%,维持轴封压力36kPa,此时轴封溢流调门开度为34%。

5)负荷500MW,#61汽泵退出系统运行。

6)负荷500MW,#60高加抽汽调阀开度为63%,抽汽压力7.2MPa,给水温度274.5℃,省煤器入口过冷度30℃,解除抽汽调阀自动,手动降低#60高加进汽压力。

7)负荷380MW,进行一次调频试验,待试验结束后,降低机组负荷至350MW以下,稳定在325MW。

8)负荷在350MW以下持续4小时以上后,在1小时内恢复机组负荷至500MW以上,依次恢复#61汽泵、低温省煤器、#63循泵等相关辅助系统。

整个深度调峰试验中,各阶段的工况参数汇总如表1所示:

表1 深度调峰各阶段主要参数

4 最低技术出力下的运行调整

1)热控虽已强制SCR系统供氨门自关逻辑,仍需密切监视脱硝入口烟温变化情况,保证SCR入口温度在291℃以上,确保保证试验期间任一时间烟囱入口NOx数据不超标。

2)凝水系统中,维持除氧器上水旁路调阀关闭状态,控制凝水压力1.7MPa左右,辅汽至轴封旁路手动门开度为50%。

3)制粉系统中,维持DEF磨煤机运行,下两层磨煤机煤量控制在46~52t/h,上层磨煤机煤量根据煤质变化参与调节;控制磨煤机一次风量在100—110t/h,严格控制磨煤机风煤比,防止一次风量过大造成燃烧器脱火;磨煤机风量调整时控制一次风母管压力不低于8kPa,避免风量过低造成一次风管积粉堵管。

4)锅炉总风量控制在1200-1300t/h,运行磨周界风门开度30%,关小未运行磨组二次风门开度至5%,SOFA、COFFA风风门开度在80%以上,二次风压力与炉膛差压在200~300Pa,燃烧器摆角摆至70%-80%之间。

5)注意调整煤/水匹配,调节过热度在10-20℃范围内,各受热面壁温不超温,水冷壁壁温偏差在40℃以内;另外,应维持较高的#0高加抽汽压力,及时调整A列高加出口调阀开度,维持省煤器出口过冷度8-15℃范围内。

6)试验过程中,保持机组稳定运行,保持汽压、汽温的稳定,运行人员严格监视锅炉各主要受热面温度,主辅机振动、轴承温度及电机线圈、电机轴承温度;汽轮机瓦温、振动、差胀及监视段压力等安全参数。机组正常投入的各辅机工作正常。

5 深度调峰期间危险点控制

5.1 送/引/一次风机参数的监视调整

机组负荷由50%降至最低技术出力的过程中,要求两台引风机仍并列运行,期间,应严密监视送/引/一次风机的运行参数,及时调整动叶偏置,维持风机电流平衡,避免风机失速等异常现象发生。试验中,各运行工况下(以500MW/380MW/330MW三个负荷段为例),送/引/一次风机的动叶开度/电流情况如表2所示:

表2 风机主要参数

5.2 #60高加压力调节

#6机高加系统原为双列共六台高压加热器,经过技改后,在#2列#612高加后给水管路上增设#60高加,#611高加后给水管道上加装高加出口给水调门,调节两列高加给水量分布。#1列高加给水与经#0高加加热后的#2列高加给水混合后进入锅炉。系统结构如图1所示。

图1 高加系统简图

#60高加汽源来自原补汽阀管道,补汽阀拆除后蒸汽经压力调阀调节后,经#0高加抽汽管道进入炉侧#61换热器系统,与送风热交换后蒸汽回到汽机侧,进入#0高加参与加热给水。

深度调峰试验中,汽轮机进汽压力降低,抽汽压力同步下降,为维持给水温度,减小对SCR系统入口烟气温度的影响,既要适度提高#60高加进汽压力,又要兼顾省煤器入口给水过冷度。给水温度调节的主要思路采用将#611高加出口给水调门与#60高加抽汽调门统一起来,共同调整,在保证省煤器入口给水过冷度不低于15℃前提下,尽可能的提高给水温度,通过合理控制,在最低出力330MW工况下,给水温度达247℃,SCR入口烟温为308℃,具体参数汇总如表3所示:

表3 各工况下的#60高加主要参数

5.3 低负荷下的过热度控制

深度调峰试验中,#6炉中间点过热度的控制基本采用自动调节,并根据过热度和主汽温的变化趋势进行微调。主要危险点控制主要包括以下两点:① 负荷降低,主汽压力下降,锅炉蓄热缓慢释放,对过热度有一定的影响,此次试验中,负荷572MW,锅炉蓄热释放相对较大,过热度由22℃快速升高至40℃,经适度增加给水流量后,过热度得到有效控制;② 负荷降至350MW以下后,锅炉燃料量偏低,CCS方式下,为维持负荷稳定,燃料量控制将受控制品质、煤质煤量、汽温等外因影响产生扰动,继而给水流量也会同步产生扰动,因此低负荷下的过热度会出现周期性波动,此时,应注意燃料量、给水流量、过热度等主要参数的监视,注重对主再热汽温的调整。

6 结论

本次深度调峰试验,机组负荷从50% Pe(500MW)调整至最低技术出力33.19% Pe(331.86MW),调整过程时间为1.42 小时,满足调整过程时间不应大于1.5 小时的要求;达到331.86MW后5 小时18分钟,满足至少稳定4小时要求,机组从深度调峰状态恢复出力至50%Pe的时间为40分钟,满足不超过1小时要求。本文将操作经验分享,为后续机组的深度调峰调整提供了参考依据。但此次试验中,主再蒸汽压力的波动对高低加水位造成的扰动比较明显,后续工作中仍需继续探索优化调整措施。

参考文献:

[1] 铜山华润1000MW机组运行规程汽机部分

[2] 孙海彦 高炜,1000MW超超临界机组深度调峰研究与实践,上海电力学院学报

[3] 王刚 沈慧,超超临界火力发电机组一次调频策略,电力工业

作者简介:

刘尧永 徐州/铜山华润电力有限公司 发电部 集控主值

刘新超 徐州/铜山华润电力有限公司 发电部 集控副值

论文作者:刘尧永,刘新超

论文发表刊物:《河南电力》2018年13期

论文发表时间:2018/12/27

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