地铁车站围护结构SMW工法桩试桩检测论文_宋军

中交第三航务工程局有限公司厦门分公司 福建厦门 361006

摘要:以福州市轨道交通2号线第一标段苏洋站为例,介绍了SMW工法桩在施工前的工艺性试桩的质量控制措施及检测结果,为后期施工积累了可靠的试验数据和施工参数。

关键词:地铁施工;SMW工法桩;试桩

1、工程概况

苏洋站为福州地铁2号线第一个车站,该站位于福州市闽侯县苏洋村,为带前后交叉渡线的局部三层岛式车站。车站总长404米,标准段宽19.5米。车站中心线处轨面标高7.000。本站按地下一层,地上一~两层车站设计。该车站临近闽江,地下水资源丰富,水位埋深1.60~3.8m,水位标高5.05~10.85m,且地下水位还受闽江潮汐影响有一定的变化。拟建场地地下水位随降水量不同年变化幅度约为2.5~3m,同时拟建场内分部有软弱土及液化砂土层,车站基坑开挖易引发流砂、管涌、软土变形、基坑边坡失稳、地面沉降等灾害;针对可能发生的灾害,基坑侧壁围护结构采取了SMW工法桩止水帷幕的工法施工。

2. SMW工法桩设计概况

围护结构采用复合结构,基坑选用SMW工法桩(Φ850@600)+内支撑的围护结构形式。1~14轴北侧采用悬臂式工法桩,后面设一排灌注桩起到限制桩顶位移及变形的作用,南侧放坡;14~24轴采用工法桩+一道钢支撑(Φ609mm,t=16mm)的支护形式;24~27轴(泄洪渠处)采用工法桩+三道支撑的支护形式;27~33轴采用工法桩+两道支撑的支护形式。

苏洋站围护结构SMW工法桩中三轴搅拌桩桩径Φ850mm,轴距600mm,相邻桩之间咬合250mm。桩身采用42.5级普通硅酸盐水泥,水泥掺量设计值为20%,水灰比设计值0.8~1.0, 28d无侧限抗压强度大等于2.0MPa,渗透系数小于10-7cm/s。基坑在里程YCK8+385.000~YCK8+567.000的范围内,基坑北侧为单排搅拌桩,桩长为15.386m及16.10m,内插H型钢(HN700×300×13×24)间距为1200mm,型钢长度为17.186 m及17.900 m,其他方向采用放坡开挖进行支护。基坑在里程YCK8+567.000~YCK8+653.960的范围内,基坑南北两侧为单排搅拌桩,桩长为13.90m,内插H型钢(HN700×300×13×24)间距为1200mm,型钢长度为15.700 m。基坑在里程YCK8+653.960~YCK8+789.000的范围内,基坑四周均为单排搅拌桩,桩长为20.3m及26.6m(泄洪闸处),内插H型钢(HN700×300×13×24)间距为1200mm,型钢长度为28.600 m及22.150 m。

3、试桩目的

三轴搅拌桩是通过搅拌头将水泥浆和土体强制拌合在一起,搅拌频率与拌合效果及水泥土强度成正比,搅拌越多,拌和越均匀,水泥土的强度也越高。但是搅拌频率过高,需耗费时间,将直接影响施工效率。为了达到既理想又经济的效果,根据地质实际情况和机械设备性能,在施工前进行工艺试验桩施工,从而获取试验参数进行比对、分析。最终确定水泥浆液水灰比、钻进、提升搅拌速度、水泥浆流量、成桩工艺等施工参数,以指导下一步三轴搅拌桩的大规模施工。

在施工7d后将试验桩周围土体开挖,观察成桩质量是否完整,临桩之间咬合程度是否紧密相连,搅拌、喷浆效果是否均匀饱满,判断各种水灰比及施工工艺的施工效果。

4、试桩方案

4.1试桩方案和参数详见表1所列,试桩时应在在桩底重复搅拌注浆。

5、搅拌注浆

5.1水泥掺量20%,每幅桩的水泥用量=搅拌桩的计算面积×有效桩长×土体密度×水泥掺入量。

5.2搅拌桩机钻杆下沉与提升:本次采用二次喷浆和二搅拌的方法,即钻杆在下沉和提升时均需注入水泥浆液。三轴搅拌桩机在钻孔和提升全过程中,始终保持螺杆匀速转动和提升,通过控制下钻和提升速度,让水泥土搅拌桩在初凝前使水泥浆与土体充分拌和,保证成桩质量。

5.3注浆:开动灰浆泵,通过流量计和压力表控制注浆量和压力。在下钻时,为了减少钻头与土体的摩擦力,用设计水泥浆10%的用量,待桩顶土层与水泥浆液充分搅拌1分钟后以设计转速开始下钻,保持下转速度。达到设计桩底时,将水泥浆压力提高至设计值,在桩底持续搅拌注浆大于30秒后,再按计算的速度提升搅拌头。严格按照边注浆、边搅拌、边提升的要求施工,当提升到离地面50cm处后再关闭灰浆泵,停止搅拌。

严格控制下钻、提升的速度,下沉、提升速度可以根据初次施工时压力表的数值与地质情况进行分析、调整,

6、试桩施工质量控制要点

6.1拌桩施工质量应符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》的要求。施工过程中检查重点有:作好施工记录和计量记录,检验水泥质量和水泥浆用量、施工桩长、搅拌的转速、提升时间、复搅长度,制桩过程有无断桩,桩体均匀、补桩和补搅等。

6.2用于施工的三轴搅拌桩应有数显控制系统,可以显示掘进深度、电流、材料用量、转速,并有监测水泥是否到达喷浆孔底提示装置。试桩前应对该自动装置进行检定,在试桩后进行校核,根据实际情况适当调整,并加强施工过程中的检查,确保三轴搅拌机处于受控状态。

6.3搅拌桩施工应根据工艺性试验后收集的参数进行操作,并及时记录喷浆量、注浆压力、孔底电流、钻机钻进与提升速度等有关参数。

6.4施工中应严格按照试验参数施工,控制喷浆压力与水泥浆流量、钻进深度、钻机垂直度、停浆面标高等。终钻提升,应在达到设计标高的前提下以穿透淤泥层为原则。水泥损耗量不得大于2kg/m。

6.5施工过程原则上不能中断,应连续作业一气呵成。在即将到达桩底标高和桩顶标高时,应及时测量复核,确保桩长;在提升过程中,若因机械故障或临时停电的原因而中断喷浆时,应及时将钻头下钻至不小于0.5米的位置,待恢复供浆时再喷浆提升,避免断桩。

6.6施工前应检查水泥储量,至少应满足一幅桩的施工用量。施工过程中应严格控制水灰比,检查水泥浆罐水位,防止空喷,及时复核单位长度的喷浆量及成桩后喷浆总量。若发现喷浆量不足,应及时以设计喷浆量对原桩进行重钻复喷。

7、试桩质量检测

7.1 SMW工法桩成桩过程质量控制标准见表3

7.3对3个施工方案的SMW工法桩进行取芯检测。芯样完整,经过抗压试验,7天强度均已满足设计要求。

7.4结果分析

通过分别对3个方案的试验桩进行开挖、取芯、强度检测,从实际效果与试验结果来看,3个方案试验桩的桩径都满足Φ850±10mm的要求。垂直度符合≤0.5%的设计要求,3个方案的试验桩7天取芯强度依序为2.0MPa、2.3 MPa、2.8 MPa,满足设计要求 (详见表4)

综合成桩效率、成桩质量、成本来综合考量,方案1强度略低,不建议采纳;方案3强度最高,但三轴搅拌机的钻进与提升耗时最长,且水灰比最低,成本最高,不建议采纳;方案2从成桩效率、成桩质量、成桩费用上为最优方案,建议用于SMW工法桩施工中,

8、结束语

上述SMW工法桩试桩方案通过验证后,获得了各项参数,可以很直观的进行分析比对,从而选定了既满足规范要求又适用于本项目的施工方案,有效地指导施工,对其他类似工程施工有一定借鉴意义。

论文作者:宋军

论文发表刊物:《基层建设》2017年4期

论文发表时间:2017/5/19

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