摘要:本文对某150MW火力发电机组整套启动过程中出现的汽轮机本体疏水系统故障、本体疏水泵损坏的原因进行了详细分析,并针对性的对该系统进行了改造,取得了良好的效果。同时,对汽轮机本体疏水系统的设计提出了更深层次的建议。
关键词:火力发电厂;本体疏水系统;汽蚀
1疏水系统概述
汽轮机疏水系统应能保证在机组启动、低负荷、停机时,及时排出汽机轮机本体及系统管道内的凝结水,从而防止汽轮机因进水或冷汽而造成汽缸上下缸温差大、汽缸变形、转子弯曲、动静部件互相碰擦、甚至叶片断裂等严重事故。汽轮机疏水系统分为本体疏水和管道疏水,本体疏水系统的作用是将汽轮机本体、本体阀门及与本体直接相连的管道中的凝结水及时排出,而管道疏水的作用是将主蒸汽、旁路蒸汽及其他蒸汽管道中的凝结水及时排出。
某150MW火力发电机组在首次整套启动过程中,出现汽轮机本体疏水系统故障、本体疏水泵损坏的问题,严重影响了工程进度。针对该问题,进行了大量的理论分析和试验研究,对本体疏水系统进行改造,最终使系统符合运行要求。
2系统配置及试运情况
2.1本体疏水系统配置
某150MW机组本体疏水系统配置如图1所示。每台机组配置一个本体疏水罐及两台100%的本体疏水泵。汽轮机本体疏水及需要连至真空系统的各管道疏水分别经高压、低压疏水集管汇集到本体疏水罐中,经凝结水系统减温后,排汽通过排汽管道返回凝汽器,疏水经本体疏水泵打回凝汽器。当本体疏水罐内液位高时,疏水泵自动开启,当液位降至最低液位,疏水泵自动关闭。
本体疏水罐及疏水泵均为主机厂设计供货。其中本体疏水泵为卧式磁力泵类型,一运一备,单泵容量Q=15m3/h,扬程H=20m,必需汽蚀裕量NPSHr=0.6m,允许使用温度t=60℃。实际运行时,机组真空度允许值为-90Kpag~-94Kpag,疏水泵所输送介质为真空压力下所对应的饱和疏水。
图1 本体疏水系统配置
2.2系统试运情况
在机组整套启动期间,发现本体疏水罐内液位不断升高,疏水泵无法及时疏走疏水,疏水罐液位无法控制在正常水平,为防止罐内疏水逆流至管道及汽轮机本体内,最终被迫停机。停机后经过对疏水系统进行多次试验,发现以下几个现象:
1)在大气状况下进行试验,泵能够正常运行。但通过观察疏水泵启动之后单位时间内疏水罐液位下降的速率,发现泵的实际流量不能满足设计工况15m3/h的要求;
2)在真空状况下进行试验,泵运行不稳定。当真空达一定程度后,疏水罐内液位不再下降,即泵已不能正常运行,几乎无出力。
3)试验过程中,多台泵出现不同程度的损坏(内部部件破损)。
3系统故障原因分析及改造措施
3.1泵出口管道改造
为解决本体疏水泵流量不能达到设计值的问题,对泵出口管道进行分析和改造。
(1)原因分析
通过泵的流量扬程特性可知,泵扬程越高,流量越小。通过理论计算发现,在设计流量15m3/h的情况下,若采用DN40的管道,出口流速将达到3.5m/s左右。由于阻力与流速的平方成正比,出口管道尺寸偏小,使得管系阻力偏大,泵扬程提高,从而造成流量降低。
同时,由于疏水泵至凝汽器的接口标高较高,也使得泵实际所需扬程偏离设计值。
(2)改造措施
a)为降低泵出口管道阻力,将出口管道规格由DN40改为DN80;
b)在热井上高度较低的位置上重新开孔,以此降低出口管道接口标高;
c)为保证泵在设计流量和扬程下运行,在管道接至凝汽器之前加设节流孔板,孔板孔径通过计算和试验确定。
3.2泵入口管道改造
为解决本体疏水泵在真空状态下不出力及发生损坏的问题,对泵入口管道进行分析和改造。
(1)原因分析
在试验过程中发现,无论泵进、出口管道如何变化,泵在大气状态下均能正常运行,而一旦改为真空状态,则极易出现泵不出力甚至损坏的问题。那么,问题的发生必然与真空状态有关,初步判定是由泵入口汽蚀导致的。
众所周知,泵如果发生汽蚀,将可能造成过流部件被剥蚀破坏、泵性能下降、产生噪音和振动等一系列问题。因此,在可能发生汽蚀的条件下,在泵设计和选型时需特别考虑泵的抗汽蚀性能,同时对入口管道的设计也要格外谨慎,务必保证有效汽蚀裕量(NPSHa)≥必需汽蚀裕量(NPSHr)。
结合本工程实际情况,发现入口管道设计难以满足泵汽蚀裕量的要求:
a)本体疏水罐最低液位与疏水泵入口管道中心线之间的距离仅为1.0m,泵在设计工况下NPSHr=0.6m,也就说明入口管道总压损不得大于0.4m;
b)入口母管为DN100规格,支管为DN65规格,每台泵入口管线中共包含1.5m直管段、1个三通、4个90°弯头、1个大小头、1个补偿器、1个真空球阀和1个Y型滤网。根据经验值对其进行阻力计算,发现在清洁状态下管线阻力已经达到0.4m。
c)对入口管部件拆解的过程中发现,入口真空球阀存在内部缩颈的现象,增大了阀门阻力,实际阻力应大于规范中的经验值;
d)由于在调试过程中难以避免会存在部分杂质,从而使滤网阻力增大。
(2)改造措施
为减少泵入口管道阻力,采取以下改造措施:
a)将入口支管规格由DN65改为DN100;
b)特殊采购小压差的补偿器、真空球阀和滤网,尤其是将Y型滤网改为篮式滤网;
c)在泵入口管道上加入一路温度较低的除盐水,降低泵吸入疏水温度。
d)在实际运行过程中,由于机组真空度会发生变化,造成饱和温度随之变化,使得防止泵汽蚀的难度加大。因此,在泵入口管道上加入一路温度较低的除盐水,保持泵入口温度低于最高真空所对应的饱和温度,以保证泵安全稳定运行。
3.3疏水罐控制液位调整
疏水罐最低液位控制泵的关闭,由以上分析可知,此液位过低也是造成泵易汽蚀的一个主要因素。因此,在征求厂家同意的基础上,将疏水罐最低液位控制值向上提高150mm,增大了有效汽蚀裕量。
4改造后运行情况
经过对系统进行改造后,分别在大气状态和真空状态下进行试验,泵出力良好并均可达到设计流量。在机组不同负荷工况下进行试运,本体疏水系统均能满足工作要求。经过两个月的连续观察,运行情况稳定。至此,本体疏水系统改造成功。
5结论和建议
由于汽轮机本体疏水系统功能重要,但运行工况恶劣,对泵的稳定性要求非常高。因此,在本体疏水系统设计时,应对入口管道和出口管道进行充分的校核计算,确保满足泵的性能要求。同时,在有条件的情况下,本体疏水系统深度改造建议如下:
1)采用更为可靠的常规泵型,保证系统安全稳定运行。
2)由于泵入口管道处于真空状态,为防止入口管道漏入大气对系统运行造成风险,可考虑在泵入口管道上加入一路抽真空管道
3)泵出口加再循环管道回到疏水罐,确保泵能连续运行,避免长期停泵后无法启动对汽轮机系统造成损坏。
参考文献
[1]张宇.汽轮机疏水系统改进研究[J].上海电机学院学报,2015,18 (01):53-57.
[2]门晓欢,李本贤.国产600MW超临界机组汽轮机本体疏水系统优化[J].中国科技信息,2014(15):112-115.
[3]田丰.大型机组汽轮机疏水系统若干问题探讨[J].热力透平,2004(02):124-126.
[4]徐广喜.300MW机组疏水系统设计及运行方式探讨[J].河南电力,2002(02):21-23+42.
[5]张小明,苗贵.丹河电厂#2机#1疏水泵技术改造[J].水泵技术, 2001(03):25-28.
论文作者:李想
论文发表刊物:《电力设备》2019年第12期
论文发表时间:2019/10/24
标签:疏水论文; 本体论文; 管道论文; 汽轮机论文; 系统论文; 入口论文; 真空论文; 《电力设备》2019年第12期论文;