张家口发电厂送风机叶片断裂事故分析与处理论文_陈熙

陈熙

(大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 河北张家口 075133)

摘要:张家口发电厂2号锅炉送风机为上海鼓风机厂制造的 FAF20-10.6-1 型动叶可调轴流送风机,在运行过程中,#1送风机震动异常增大,停运后检查发现共有3片叶片发生断裂,其中1片开度与其余叶片不同。采取了更换断裂叶片,重新做动平衡等措施,及时恢复风机的安全运行。

关键词:电厂轴流风机;叶片漂移;失速;喘振

1.前言

大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂(以下简称张家口发电厂),共安装 8 台320MW 燃煤发电机组,配套锅炉为东方锅炉厂制造的蒸发量为 1025t/h 一次中间再热燃煤汽包锅炉。每台锅炉配备两台上海鼓风机厂制造的 FAF20-10.6-1 型动叶可调轴流送风机。

2.设备概况

张家口发电厂 8 号锅炉是由东方锅炉厂生产的 DG1025/18.2-II4 型亚临界、中间再热、自然循环、全悬吊、平衡通风、燃煤汽包锅炉。该锅炉设计冷一次风机直吹式制粉系统,磨煤机选用 HP863 型中速磨煤机,共 6 台,其中 1 台备用。采用四角布置、切圆燃烧、直流摆动式燃烧。送风机设计参数为:流量146.9m3/s,压升5055Pa,轴功率863KW,转速1485r/min,叶片数量16,叶片调节范围45度,叶轮直接1966,电机型号YKK1560-4,电机额定功率1120kw,电压6000V。

3.事故经过

2019年02月26日15时40分,机组负荷220MW,1号送风机动叶开度57%,送风机电流45.97A,水平向轴承振动为8.584mm/s,运行正常。15时45分,1号送风机动叶开度为59%,电流为45.86A,水平向轴承振动为16.314mm/s(已超量程)。15时47分,1号送风机动叶开度为62%,电流为48.21A,水平向轴承振动为20.849mm/s(已超量程)。因振动严重超标,已影响机组稳定运行,立即决定停运1号送风机,机组改为单侧运行。对1号送风机内部进行检查。检修人员揭除送风机大盖后,检查发现1号送风机转子叶片其中一个叶片与其他叶片开度已经不同步(一片全开,七片全关),不同步的叶片已经断裂,其他七片叶片中也有两片叶片损,动调头反馈执行杆盖板(改造后)已脱落,动调头支撑杆脱落。解体叶片,发现叶片根部与曲柄连接螺栓已松开,叶片与动调系统脱离。

4.事故原因分析

综合事故现场设备情况以及设备的运行历史进行分析,叶片断裂的原因如下:

轴流风机处于正常工况时,冲角(进气和叶片的相对速度方向与叶片叶弦的夹角)很小,气流通过后弯型叶片保持流线形态,如图 1所示。当气流方向与叶片方向的夹角为正时,即α>0,特别地当此夹角超过临界值时,叶片背面流动工况开始恶化,边界层受到破坏,在叶片背面尾端出现涡流区,即出现失速现象,如图1所示。冲角大于临界值越多,失速现象越严重。

图1 冲角与失速

在气流的冲击和风机本身的振动作用下,开度会任意变化,即所谓叶片漂移。图2为叶片漂移失速图,假设叶片3处于该位置时,冲角α已经超过了失速临界值,3、4 流道内由于失速产生涡流而阻塞,2、3流道尾部由于通流面积减小产生阻力,于是整个B区域形成气流低速停滞状态,严重时会造成A区域形成微正压,处于失速区的叶片会受到不稳定气流的强烈冲击力。轴流风机的环形叶栅上,旋转失速的频率,亦即激振力的频率等于或接近于叶片的固有振动频率时,它将使叶片发生共振,共振时的交变应力有可能到达使叶片折断的程度。

U—对应叶片的叶顶周向速度;c—气流原有速度;w—气流对叶片的相对速度;α—冲角

图2 叶片漂移失速

根据轴流风机的特性,风机性能曲线如图 2 所示,图中轴流风机的性能曲线 Q-H 是呈驼峰形状,对应最高效率的 Q-H 曲线上工况点 A 是最佳工作点,它是由风机和管路共同决定的。具有驼峰曲线的轴流风机存在不稳定的工作区,当风机运行到不稳定工作区时,会出现风机失速,进而出现风机喘振。如处理不好导致轴流风机退出运行,严重出现风机损坏的事故。

图 3 轴流风机性能曲线

风机若用节流调节方法减少风机风量,如风机的工作点在 B 点右侧,则风机运行是稳定的。当风机的流量 Q<QB 时,这时风机所产

(下转第139页)

论文作者:陈熙

论文发表刊物:《河南电力》2019年4期

论文发表时间:2019/10/30

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