PHC管桩施工中的常见问题及解决方法论文_鲁金辉

PHC管桩施工中的常见问题及解决方法论文_鲁金辉

中国二十冶集团有限公司,上海 201999

摘要:以宝钢湛江钢铁基地项目连铸桩基工程施工为例,总结了PHC桩基施工过程中常见问题、解决办法及注意事项,为以后同类型桩基施工提供参考和指导。

关键词:PHC管桩;桩基;常见问题

1工程概况

湛江连铸工程桩基主要内容包括主厂房、机械维修车间、大型设备基础、水处理站、热力站房、通风除尘站房等区域工程桩基的施工。大部分区域处于玄武岩清除范围,回填后场平标高+7.1m左右。局部为无玄武岩分布区域,但存在孤石现象。桩型分别为PHC600AB*130、PHC600AB*110、PHC500AB*100、PHC400AB*95,共计5945套。

2.施工程序

2.1测量放线:根据控制点,桩孔放线定位。允许偏差控制在10mm,并做好标识,样桩用白石灰撒“十”字线做标识。

2.2桩侧标记:桩打入前,应在桩侧划上长度标志,一般为1m。最后一节桩标记适当加密,一般0.5m做一标记。

2.3桩材起吊:桩起吊采用一点吊,吊点位置离开桩头2m左右;桩机起吊桩体,使桩头进入桩帽。

2.4喂桩::桩尖对正桩位中心,保持桩体垂直,用两台经纬仪成90°同时找正,使桩锤、桩帽、桩中心线在同一垂直线上。

2.5保证桩身垂直度:桩身垂直度测量如上图所示:

2.6锤击沉桩:先用冷锤轻击桩体,桩入土12米(不能超过3m);然后先校正导杆、调整桩的中心与垂直度;接着正式施打,桩帽与桩周围的间隙保持在5-10mm之间;当桩顶打到距地面6080cm时停锤,准备接桩,作好打桩记录。

2.7接桩:起吊上节桩与下节桩顺接,用2米靠尺检查顺直度。焊接前设挡风装置,接口除锈。焊接应逐层进行(一般不少于三层);第1层焊缝应采用不大于φ4的焊条施焊,内层焊渣必须清理干净后方能施焊外一层。焊接时间不宜过短也不宜过长,两个焊工对焊时,正常情况下φ400管桩宜为12~15min,φ500管桩宜为l5~22min,φ600管桩宜为22~28min。焊缝应连续饱满;焊好的桩接头应自然冷却后方可继续施打,手工电弧焊的接头自然冷却时间不应少于5min;二氧化碳气体保护捍的接头自然玲却时间不应少于3min。严禁用水冷却或焊好立即施打。

2.8续打:接桩完毕后,起动桩锤,连续击打,待该节桩打至桩顶离地面0.8~1.0 m处停打,再接上节桩,如此反复施工直至最后一节桩。

2.9送桩:送桩在最后一节桩桩顶离地面0.8~1.0m时进行,接上送桩器进行送桩,用水准仪监测送桩标高。

2.10桩洞保护:沉桩完毕后,桩洞用钢筋网覆盖,做好防护警戒,并集中回填。

3 注意事项

3.1检查打桩顺序,密集群桩从中间开始向四周对称施打,若一侧靠建构物,从建构物一侧开始由近及远进行施打,先深后浅,先大后小。

3.3垂直度的控制,首节桩的垂直度控制在0.3%以内,第一节插入土1-2m(桩能立稳)调整桩的垂直度。同时要注意,桩锤,桩帽,桩身上下在同一轴线。

3.4接桩定位控制,每节桩打到距地面1m左右(以方便焊工焊接为准),开始接桩,上下节桩端板要清理干净,端板坡口要打磨除锈,露出金属光泽,下节桩应设定位器,上下节对缝错口≤2mm,上下桩身顺直,严禁采用使上下节桩轴线形成夹角的方法调整桩的垂直度。

4 常见问题分析

4.1 桩身位移、上升浮起(在沉桩过程中相邻的桩产生横向位移或桩身上浮)

桩顶位移,沉桩过程中,相邻的桩产生横向位移或桩上升现象。主要原因是桩数较多,土层饱和密实、桩间距较小。在沉桩时土被挤到极限密实度而向上隆起,相邻的桩一起被涌起。本工程在施工北区平流池基础PHC400AB95桩时,出现了桩身上浮现象。

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解决方案:遇到桩身位移要向监理、设计及业主报告,告知具体的位移数据,设计经验算后如能满足要求,则不用处理;如达不到要求,该进行补桩的要尽早做补桩处理。遇到桩身上浮时,要按照顺序从群桩的内侧向四周依次进行施打来解决。

4.2 桩身倾斜

桩身垂直偏差过大的原因有:测量仪器未校订;场地不平、有较大坡度;桩机本身倾斜,则桩在沉入过程中会产生倾斜;稳桩时桩不垂直,送桩器、桩帽及桩不在同一条直线上;施打时遇到孤石等也会造成桩身倾斜。本工程在施工A、B柱基础桩基时,首节桩入土1m左右时经常出现桩身位移,经现场勘察后发现此区域在-1m范围内普遍存在孤石现象,将地下障碍物清除后再进行施工。

预防措施:进场的测量仪器必须校订后方可使用,场地应整平,在施打中要确保桩机稳定,严格验收桩材,确保桩尖与桩轴线的偏差在允许范围内,严格控制首节桩的垂直度,沉桩过程中应保持桩帽、桩锤和桩三者应在同一轴线上。如遇到孤石,应清除后再进行施工。

解决方案:如果桩身入土不是太深,应尽可能将倾斜的桩拔出来,消除不利影响后再按规范进行施打;如果桩身入土太深,无法拔出时,应尽快通知监理、设计、业主单位,做补桩处理。

4.3 桩头击碎(打桩时,桩顶出现砼掉角、碎、裂或硬打时桩顶钢筋局部或全部外露)

桩头被击碎,这是预应力管桩在施工过程中的常见缺陷之一。这种情况的原因比较复杂,有机械设备的原因,有管桩本身质量的原因,还有人为的原因。机械设备的原因主要是桩锤选用不合理,还有送桩器不匹配、桩帽或帽垫不规范等;管桩本身质量的原因就比较多了,如:桩的壁厚不符合要求,混凝土没有达到强度龄期,混凝土配合比不符合要求,桩帽混凝土不密实等;人为的因素主要是在停锤之前没有掌握冲程、锤击数超过允许值等。另外还有就是地质报告不准确,桩头遇到了坚硬土层不能打穿或遇到较大孤石等。本工程中桩头破碎的原因既有机械原因、桩材质量原因、也有人为原因。

解决方案:桩头破碎后应通知监理、设计、业主单位,经设计验算后能满足承载要求的,则只需做割除破碎桩头的处理,如不能满足设计承载要求,则需现场重新制作桩帽用胶泥加固后,再继续接桩,直打到设计标高。这种方法也有缺陷,如果接桩时间过长,再次击打时不沉桩或再次将桩帽打碎。

4.4贯入度突变

贯入度突变是施工过程中常常遇到的现象,其突变的原因很多,如沉桩过程中遇较软的淤泥土;遇地下障碍物;桩身内部缺陷;接桩不顺直等。

预防措施:认真研究地质报告,对施工区域的地质情况要熟悉;桩材进场验收要严格把关(包括对质保书的检查);沉桩前,清除地下障碍物,沉桩过程第一节桩发现不垂直,应及时纠正,或拔出重新沉桩,接桩要保持上下节桩在同一轴线上。沉桩前检查桩身模板合缝是否有异常,发现异常及时通报有关部门分析。本工程在施工北区浊循环泵厂基础桩时有贯入度突变的情况,原因为遇地下障碍物。

解决方案:如果沉桩区域在沉桩深度内有淤泥土时,应放低桩锤,轻轻施打,直至穿过淤泥土,观察贯入度是否恢复正常;如不是这种情况,通常情况下贯入度突变的桩都是三类桩,应尽早做补桩处理。认真查看地质报告,如是由于地下障碍物造成的贯入度突变,则应在补桩位置做引孔处理,然后再补桩。

4.5 送桩太深,送桩器难以拔出

本工程在施工1、2号连铸机手工清理区域时,由于送桩深度要达到-8m深,送桩完成后送桩器无法拔出。且该区域场地小、地下水位较浅,不适宜开挖后施工。解决方案:首先向监理、设计、业主报告具体情况,然后我方提出延长桩长,降低送桩深度,然后出设计核定单,桩长延长2m,即送桩深度降低了2m,降低了这一区域的施工难道,开挖后再做割桩处理。

5结束语:

PHC桩广泛应用在工业与民用建筑、桥梁、港口码头、水利工程等,在国家建设中发挥了愈来愈大的作用。PHC桩施工的好坏将直接决定后续工程的施工进度、质量,本文总结了在湛江钢铁连铸工程中遇到的常见问题及解决方法,希望为以后该地区同类型的施工提供参考。

参考文献:

1、《先张法预应力混凝土管桩》湛江钢铁工程通用图集ZJ-001-2012

2、广东省标准《锤击式预应力混凝土管桩基础技术规程》(DBJ/T15-22-2008)

3、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)

论文作者:鲁金辉

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第07期

论文发表时间:2019/7/9

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