某海外项目一次风系统出力问题分析论文_周再举

某海外项目一次风系统出力问题分析论文_周再举

(四川电力设计咨询有限责任公司 四川成都 610000)

1、概述

国内某公司总承包的某海外燃煤电站装机容量4x135MW,自#1机组投煤运行以来,一次风系统一直存在出力不足的问题,影响机组带满负荷。#2机组煤并网时,一次风系统运行情况好于#1机组,风机调节导叶基本全开能满足机组带满负荷运行,但在燃料水分增加时,机组带满负荷仍有一定的难度。

本文根据该项目一次风系统整改情况及整改前后运行数据对比,以及收集的实际燃煤资料及核算结果、有关厂家资料、调试报告等,对一次风系统进行分析,并提出结论和建议。

2、一次风系统整改情况及效果

2.1检查整改情况

1)风机进口段:

(1)一次风机运行时,吸风口处并无明显啸叫声;

(2)风机厂配供的吸风口与防雨帽之间距离过小,安装时已加高;

(3)风机厂配供的消音器为片式结构,无吸声材料,在保管、安装、运行过程中未出现堵塞、内部结构损坏,其中通道约占50%面积,阻力系数应小于1.6;

(4)调试测试冷态数据时,曾打开风机进口风箱人孔门,电机电流未见明显变化。

2)风机本体:

(1)一次风机采用后弯板式叶片,经多次检查,入口调节导叶、叶轮旋向安装无误,业主测得一次风机叶轮外缘净空:#1机组为158mm,#2机组为165mm,查厂家图纸为160mm,在允许误差范围之内;

(2)一次风机进风口与叶轮轴向、径向间隙进行了调整,厂家图纸要求径向间隙为4-11mm,轴向为20mm,根据业主测试数据,径向间隙调整情况为:#1机组A侧由8-13mm→4.5-6mm,B侧由6-11mm→5-6mm,风机厂专家目测轴向间隙约50mm左右,业主测试约25-28mm,风机厂意见尽量调整到15-20mm,因调整非常困难,未再调整,对风机的出力及效率有一定影响;

(3)入口调节导叶连杆局部点松弛,进行了调整,尽量保证均匀启闭;

(4)技术协议中风机厂家所提风机进出口风温升(8℃)偏小,风机运行壳体温度、噪音、振动等正常。

3)出口段风道:

(1)一次风机出口挡板门阻力较大,风道扩散角偏大,弯头流线欠佳,对一次风机出口风道进行了局部改造,取消了出口挡板门;

(2)磨煤机进口风道插板门内漏、外漏较大,对锁紧装置进行了调整,更换了损坏的密封条。

4)空预器:

(1)对#1炉空预器进行了整改,按厂家图纸重装T型钢、重车转子法兰,密封全部进行了调整,损坏的进行了更换;

(2)由于空预器间隙自动跟踪调整装置不够稳定,业主不同意投运自动,实际运行空预器漏风率仍然较大,比设计值(一年后10%)高6-11%;

(3)由于燃煤含灰量高以及设备本身的原因,空预器本体运行阻力较大,一般在0.6-1.1kPa,偏离设计值(0.2kPa);

(4)空预器出口一次风温偏低,整改后仍保持在280℃上下,比设计值低40-50℃。

5)电机:

电机为风机厂家配套,从高压柜综保装置读到的电机运行参数在正常值范围之内:功率因数在0.9左右,高于设计值,有功功率在620-640kW之间,电流在70-80A。

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6)密封风系统:

(1)根据磨机厂资料,三台磨运行时密封风总量为4 kg/s,而每台炉配套的密封风机流量为约8.3kg/s,即密封风机有较大的调节余量,但实际运行时,风机入口调节装置基本处于全开;

(2)根据磨机厂资料,密封风与一次风的压差值启动时必须大于2 kPa,运行时不得低于1.5 kPa,但实际运行中一般在3-5kPa。

7)煤质变化的影响:

(1)根据收集的实际燃煤资料,收到基高位发热量在3054-4607kCal/kg之间,波动幅度很大,而月平均值在3651-3788kCal/kg之间,比合同规定的最差煤热值(4200kCal/kg)低10%以上,折算水分、灰分大幅上升;

(2)由于实际燃煤发热量大幅下降,锅炉耗煤量大大增加,一般在90-120t/h,远高于设计值(最差煤79.8 t/h),磨煤机负荷率升高,一次风率提高,干燥剂初温升高,加之空预器出口一次风温度偏低,干燥剂基本由热一次风组成,导致空预器漏风和阻力均增加,甚至出现干燥剂出力不足的情况;

(3)按国内化验的煤质资料计算,与燃用设计煤比,一次风流量增加10-20%,系统阻力增加20-40%;

8)其它:

(1)燃用低热值、高灰分、高水分的差煤时,#1炉炉膛结焦严重,利用停机时间,对#1炉燃烧器进行了调整,结焦情况有很大的改善;

(2)#1炉过热汽、再热汽减温水量偏高,一般在50-70t/h之间,远高于设计值,主要与炉膛曾严重结焦、灰分大幅增加,尾部受热面辐射换热加强有关,并导致空预器入口烟温低于设计值20-40℃;

(3)由于担心爆管,业主经常降参数运行,如:主汽压力一般运行在11.0-12.5MPa,再热汽温经常运行在520℃左右,导致运行煤耗上升。

2.2整改效果及运行情况

在整改过程中,为准确判断一次风系统的出力及变化趋势,现场三次对#1炉烟风系统进行了多工况冷态试运行,风量增加约10%,一次风机出口风压增加0.5-0.7kPa。

#1机组整改启动后,一次风系统运行情况有较大改善,总风量比之前增加近10%,风机出口风压增加1.2-1.8kPa,能满足机组带满负荷的要求,但裕量仍然很小。

性能试验期间,燃煤高位发热量在4000-4400 kCal/kg时,磨机入口冷风调节门开度在50%左右,热风调节门开度在35%左右,风机入口调节导叶开度在85%左右,有一定的调节裕量。

3、一次风系统出力问题原因分析

根据现场检查、整改及运行情况,该项目一次风系统出力不足是一个综合的问题,分析主要原因如下:

1)项目实际燃煤严重偏离合同规定值,锅炉配风比例改变,实际一次风量及系统阻力大于设计值,是导致一次风系统基本没有裕量甚至出力不足的主要原因;

2)管路系统漏风过大,特别是空预器,经过两次处理漏风率仍然较高,其次磨煤机进口风道插板门内漏、外漏,导致一次风系统运行负荷增加;

3)管路系统阻力超出设计值,风机出口段风道阻力偏大,空预器烟风侧阻力超过设计值,也增加了一次风系统的负荷;

4)运行方式及参数的影响,如密封风系统基本无调节的运行方式,主要参数低于设计值运行,也将影响一次风系统的运行;

5)风机安装尺寸,如风机进风口与叶轮之间的间隙不满足厂家图纸要求,导致风机出力下降;

6)风机性能偏差,由于种种原因,目前未能准确掌握风机的运行参数,风机性能可能存在一定的偏差,另外,制造偏差也可能导致风机出力出现负偏差。

4、结论及建议

(1)在燃用合同规定的燃煤,空预器漏风率控制在设计值之内,一次风机选型能满足合同要求,也能满足机组带满负荷的要求;

(2)建议空预器自动跟踪调节装置投入运行,以尽可能控制空预器漏风量;

(3)建议项目部要求业主燃用合同规定范围内的燃煤,如果业主坚持长期燃用严重偏离合同规定的低热值、高水分、高灰分劣质煤,一次风及相关系统的寿命保证及改造费用应由业主自行负责;

(4)从现场运行情况看,管路系统仍存在局部泄漏,如风机出口段风道,建议业主进行处理,减少无谓的电耗;

作者简介:

周再举(1969-),男,汉族,本科毕业,工程师,主要从技术管理工作.

论文作者:周再举

论文发表刊物:《电力设备》2019年第15期

论文发表时间:2019/12/2

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