PCB钻孔车间数字化生产管理及方案研究论文_谷元元

PCB钻孔车间数字化生产管理及方案研究论文_谷元元

(深圳市福之岛实业有限公司 518103)

摘要:随着电子数码产品的智能化、数字化、平价化潮流的快速兴起,更新迭代层出不穷,产量也呈现指数式增长,带动PCB行业迎来蓬勃发展的春天。提及PCB行业,就不得不提PCB钻孔,它是PCB行业最基础却又至关重要的工艺,也是电流汇集的节点,集成电路的枢纽。PCB钻孔数字化生产管理的实现,势必会大大提高PCB钻孔的自动化水平,使用AGV+ROBOT模组代替人工作业,必将大大降低人工劳动强度。加速走向自动化生产的快车道,迅速实现PCB钻孔车间数字化生产管理。

关键词:PCB;钻孔;AGV;ROBOT;车队交通管制系统;数字化生产管理

前言

从我进入电气自动化行业以来,认识的PCB钻孔行业一直都是人工密集工位,叠板,上下料,更换钻咀盒等均是人工操作,尤其是PCB叠板工位,以人工操作更甚。每个工装都需要操作人员一层层的堆叠,摆放整齐,使用定位针定位精确,还有的使用胶纸固定,工装上料时仍然要人工一块块工装放到钻孔平台各工位上,甚者还需要人工使用锤子敲打定位柱使工装定位紧固,以避免钻孔过程中工装松动导致断针故障或覆铜板报废。

一、PCB叠板工装自动化结构设计

为了彻底改变现状,解放人工操作,实现PCB钻孔的自动化生产,设计了自动化叠板工装,它是带定位的电木治具,四角有四个定位孔,中间定位覆铜板,它的两条长边顶面带四个压条机构,叠板前打开压条,叠板后手动触发压条机构压紧覆铜板和铝箔纸,底面有两个胀钉孔,两个短边上有两组定位孔,用于ROBOT夹取PCB工装,而且也是ROBOT夹取工装电木治具的胀钉孔。至此,PCB钻孔自动化向前迈出了第一步。

二、钻孔机的自动化结构改造

为了匹配PCB叠板工装自动化,须对钻孔机进行自动化结构改造,首先需在钻孔机平台上打孔安装PCB叠板工装电木治具的定位机构,其次还需要安装两个垂直气缸用于触发胀钉机构锁住电木治具,把电木治具牢牢固定在钻孔机平台上。

三、ROBOT执行终端设计–夹取PCB叠板工装

结合PCB叠板工装自动化结构设计和钻孔机自动化结构改造,选择ABB或KUKA六轴机器人作为PCB叠板工装搬运的主力军,根据ROBOT的TCP结构图设计夹取PCB叠板工装的执行终端,ROBOT执行终端设计成T字型结构且上面安装四个夹持气缸,夹取工装时通过气缸打开胀钉机构撑紧工装。为了确保ROBOT取放工装的精准度,在ROBOT J3上安装CCD视觉系统,此系统作用一是在夹取PCB叠板工装前对工装拍照获取补偿值,自动纠偏准确夹取工装,作用二是在放PCB叠板工装前对钻孔机对位点拍照获取补偿值,自动纠偏准确放工装到钻孔机上,放置到位后ROBOT夹持气缸关闭,胀钉机构释放,待工装放到位并移动到安全位置后,触发信号使钻孔机上的胀钉机构动作锁住工装电木治具,固定在钻孔机平台上,然后启动钻孔机自动工作。

四、固定式ROBOT搬运仿真测试稳定性

前三步自动化完成后,先把搬运ROBOT固定在专用底座上,左边放置PCB叠板工装货架,右边放置空货架,编写ROBOT控制程序,调试好运动轨迹,使ROBOT重复从左边货架上夹取PCB叠板工装放置到钻孔机平台上,放置完成打开气缸触发胀钉机构锁住工装电木治具,然后触发钻孔机开始工作,钻孔完成后平台退出到待机位,关闭气缸释放胀钉机构并发送完成信号给ROBOT,ROBOT夹取钻孔好的工装移动到右边空货架上放置OK,ROBOT再次运动到左边重复夹取工装。经过重复取放动作、ROBOT自动放置工装启动钻孔机的循环操作和生产出的产品品质,综合评估测试出工装和夹具自动化结构设计的稳定性,从而在仿真测试中提早发现并记录问题,提出解决方案并改进完善,为后续整个车间实现数字化生产提供可靠保障。

五、3AGV+ROBOT单模组数字化生产

固定式ROBOT搬运测试稳定性通过,发现的问题及时解决完成。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆下一步把固定式ROBOT拆下来安装在AGV上,组合成一套可移动的ROBOT,称它为搬运AGV+ROBOT,另外左边工装上料货架配置一台AGV,用于工装上料的移栽,称它为上料移栽AGV;右边工装下料货架也配置一台AGV,用于工装下料的移栽,称它为下料移栽AGV。由3台AGV和1台ROBOT的单模组配置完成,称此为3AGV+ROBOT单模组。它们相互配合,协调运动,先依靠AGV运动到目标位置做粗定位,然后通过CCD拍照纠偏达到精确定位的目的。各个工位自动上下料顺序完成,实现钻孔机多工位上下料的自动化控制,初期评估1个3AGV+ROBOT单模组可以满足8台钻孔机的自动上下料任务。至此,3AGV+ROBOT单模组数字化生产初战告捷。

六、ROBOT执行终端设计–夹取钻咀盒

为了全面实现自动化,设计夹取钻咀盒机构,它的结构设计类似于夹取PCB叠板工装,只是在执行终端处两端各安装夹取机构,一套用于取出旧钻咀盒,另一套用于放入新钻咀盒,左边是AGV移栽新钻咀盒上料货架,右边是AGV移栽旧钻咀盒下料货架,仍然是3AGV+ROBOT单模组自动化生产,这样设计大大缩短了更换钻咀盒的时间,提高了更换效率。

七、充电桩设计

所有的AGV均有自动充电功能,当检测到电池剩余电量不足10%时,AGV会完成当前任务后自动去最近的充电桩充电。因此,通过在工作区域内安装充电桩,可以使AGV充电更加方便,提高系统运行效率。AGV的电池管理系统将电力信息发送到控制器,控制器获取信息后将信息发送到交通管制系统。

八、AGV车队交通管制系统

所有的AGV均使用激光扫描,将信息提供给AGV导航控制器,使用自由导航技术来工作,无需铺设磁条和二维码。地图或布局图一次示教给AGV后,可以拷贝给其它AGV使用。导航到目的地的行走路线会有很多条,交通管制系统会监控行走情况,会给每辆AGV制定最佳的行走路线。

交通管制系统的功能是给出移动指令和管理每个区域的交通,高效的指挥每辆AGV移动到各自的目标地。另外,交通管制系统集成有服务器,可以与工厂上层系统交互,接受生产指令信息。

九、PCB钻孔车间数字化生产管理的实现

通过MES、CAPP(钻孔机上位机系统)、WMS(物料调度管理)系统和AGV车队交通管制系统的通讯连接、数据交互、协同作用,PCB钻孔车间所有的设备根据生产订单要求,高效有序地控制PCB钻孔自动化生产。车间所有AGV均为多任务运行,按照系统需求分配任务,及时响应生产订单,实现柔性化生产。

十、结论

通过以上自动化结构设计的环环相扣,紧密配合,结合逐步仿真测试,以及实际验证和改善方案的研究,得出以下结论:

(1)通道两侧为各四台钻孔机,两列钻孔机对向排列,通道间的最小距离需大于1.8米,通道转弯半径大于1米,机台与参观通道间距大于2米

(2)AGV在计算中,考虑使用笔直的行走路径,最大移动距离为50米,最多使用8台钻孔机

(3)为了保证钻孔作业的精度和稳定性,在钻孔机平台上增加气缸控制胀钉机构,锁住电木治具,夹持力应不小于660N

(4)钻孔机改造时在钻孔各工位增加一个真空吸尘装置,收集生产中的粉尘,保证钻孔平台干净整洁,提高钻孔产品的质量

(5)AGV负载应不小于240Kg,最高运行速度70m/min

(6)ROBOT必须为六轴机器人,负载应不小于10Kg,重复定位精度+/-0.01mm

(7)搬运AGV+ROBOT只有在AGV静止状态下进行工作。因此,AGV运动和ROBOT工作必须是互锁的

(8)AGV和ROBOT为模块化设计,最小单模组为3AGV+ROBOT,根据车间钻孔机数量和生产效率增加AGV和ROBOT的数量

论文作者:谷元元

论文发表刊物:《电力设备》2019年第6期

论文发表时间:2019/7/16

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