捞渣机故障分析及技术改造论文_刘政卿

捞渣机故障分析及技术改造论文_刘政卿

(大唐韩城第二发电有限责任公司)

摘要:在运行过程,捞渣机容易出现堵渣、漂链等现象,进而影响到捞渣机的正常运转。针对这些情况,就需要对捞渣机进行相关技术改造,以防止其再次出现这些故障。本文主要围绕某厂的捞渣机故障进行分析,并提出技术改造,以期为广大同仁提供借鉴。

关键词:捞渣机;故障分析;技术改造

前言

作为粗渣运输的重要设备,捞渣机的运转情况会对气化炉的高负荷稳定运行产生重要的影响。在投料试车前期,某厂的捞渣机就经常出现运行故障,这就给某厂的生产造成了较大的损失。针对这些故障,我们对其发生的原因进行了深入的分析,并做出了相应的技术改进,使得捞渣机的运行变得更加的顺畅,也促使其使用周期得以延长。下文就围绕捞渣机的故障以及技术改造进行探究。

1.捞渣机故障分析

1.1过载跳车

在试车前期,当煤质发生了变化,或者当排查的时间较长之时,捞渣机非常容易出现过载跳车的故障,不能够重新启动,所以只能够开仓,通过人工来进行清查,然而,在检查过程中,却并未发现异常的情况。 过载保护主要是通过对驱动电机的最大电流进行控制得以实现的,一般情况下为额定电流的1.2倍。若刮板出现以下几种情况【1】,(1)卡死、(2)脱落、(3)断链等,就会导致驱动电机的电流发生相应的改变。某厂的捞渣机电机功率为7.5千瓦,空载电流为7安左右,过载保护电流为15安。气化炉投煤量为65t•h-1,依据12%的灰份来进行计算,粗渣量为7t•h-1(干基),根据50%的含水量来进行计算,三十分钟一次的排渣量为14t•h-1(湿基),如果煤质发生了变化,或者说当排渣的时间过长时,渣量较多,渣粒较大,粗渣就会堆满整个刮板的链条,使得捞渣机的工作电流变得非常不稳定,继而造成过载跳车的现象。

1.2刮板脱落、销子磨损较为严重

在捞渣机的运行过程中,刮板脱落是其中较为常见的一个问题,刮板一侧脱落之后,就会使捞渣机卡住,从而造成捞渣机链条断裂,造成捞渣机超电流跳车等问题。而造成这一现象的主要原因在于,刮板销的磨损和腐蚀。锁渣水中含固量大,在运行之时,捞渣机的刮板随链条运动,这样就使得刮板销的磨损不可避免。

此外,在运行过程中,刮板冲洗水管非常容易被挂断,而且冲洗水水量也较小,链条返渣较为严重,仓顶导轮经常会因为积渣而不能够连续的转动。销子以及刮耳磨损较为严重,使用期限较短,会经常出现刮板脱落的现象,继而造成捞渣机卡死,影响其正常运转。

1.3渣池积渣

渣池的规格为4.8米*3.3米*3.02米,渣池搅拌器浆叶直径为750毫米,高度为1030毫米。细渣非常容易在渣池内沉降,积渣的高度大概在500毫米,在边缘处,最高达到了1000毫米,渣池泵以及管线,会非常容易出现堵塞以及卡塞的现象。在烘炉期间,积渣很容易进入到预热水泵之中,使得激冷水过滤器造成了堵塞。

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1.4捞渣机刮板倾斜

在运行过程中,捞渣机多次出现刮板倾斜,从而造成出渣量减少,造成灰渣在捞渣机内堆积的问题。之所以会存在这种问题,主要有以下几点原因:(1)刮板两侧双排链张紧度不一致,当运行时间一长,就会造成一侧链条拉伸边长。(2)头轮轮齿处有灰渣附着,造成咬合链条时一侧轮齿打滑,在多次打滑后,就会造成刮板倾斜度有所增大。

2.技术改造

(1)对渣池搅拌器进行重新设计,对浆叶的直径进行增加,对于浆叶到渣池底部的距离进行适当的降低,强化扰动,以防止死角出现积渣现象。与此同时,在渣池后仓预热水泵的进口处,要增设一定高度的挡板,将泵进口进行适当的提高,以防止底部的积渣进入到预热水泵之中。

(2)对捞渣机主电机进行重新设计和选型,此外,还需要对捞渣机减速机进行重新设计,要适当提高捞渣机的功率,使得工况的变化与操作要求得以满足【2】。笔者认为,其功率控制在12千瓦较为合理,如果功率过大,就会很容易拉断刮耳以及链条。

(3)增加链条、刮板冲洗水。在运行过程中,捞渣机回程段刮板、链条很容易夹带残留灰渣,而且在回程过程中,链条夹带的灰渣会脱落,回程顶板会慢慢的积满灰渣,这样一来,就使得回程段小导轮难以正常的运转,从而对导轮以及链条都造成了较大的磨损,影响了导轮以及链条的使用寿命。通过技术改造,在提升段,增加两路链条冲洗水;在回程段,增加一路刮板冲洗水,对冲洗水喷射角度进行适当的调整,对冲洗的效果进行改善,这样就有效的解决了刮板灰渣夹带的这一问题。

(4)将原有设置在斜坡上的冲洗水管布置的位置进行调整,将其布置在倾斜坡底部,并且加大水量,如此一来,就能够将刮板以及链条上的返渣进行有效的清除,与此同时,也不会因为水量大而造成粗渣含水量过高,或者是刮板上的渣大量向下溜回,继而使得捞渣的效率受到一定的影响。此外,在仓顶导轮下部的隔板进行开孔,以确保返渣不会在导轮下形成累积,这样就不会使导轮的运转受到影响。对于返回支撑,可以采用导轮的形式【3】。一般来说,返渣主要集中在排渣的后期,此时,仓内的粗渣大体清除完毕,所剩下来的细小灰渣因为湿度较高,很容易粘结在刮板上,继而造成返渣的现象。对于这一现象,就需要根据渣量来对链条的运动速度进行科学合理的控制,以促使链条刮渣次数得以减少,这样既能够使返渣量有所减少,还能够使粗渣含水量有所降低。

结语

综上,通过对捞渣机进行了技术改造,使得捞渣机运行中的各种故障得以解决,这样就使得捞渣机的检修周期有了极大的延伸,使装置逐渐达到稳定、高效的运行,继而创造更大的经济效益。本文主要围绕某厂的捞渣机故障进行了分析,并对其技术改造进行了探究,其中如有不足之处,还望大家多多指正。

参考文献

[1]苏莹莹.shell煤气化捞渣机故障分析及解决措施[J].化工设计通讯,2015,41(01):33-35.

[2]彦自明.刮板捞渣机故障造成机组汽温异常的分析及处理[J].科技创新与应用,2013,(23):103.

[3]陆明智.平圩电厂640 MW超临界直流锅炉捞渣机故障在线检修节能效果探讨[A].浙江省电力学会、江苏省电机工程学会、安徽省电机工程学会.第七届电力工业节能减排学术研讨会论文集[C].浙江省电力学会、江苏省电机工程学会、安徽省电机工程学会:,2012:4.

[4]刘晓军,肖丽峥. 600MW超临界锅炉破坏水封处理捞渣机故障的对策[J].华电技术,2009,31(03):11-13+17.

[5]魏中华,常学军. 刮板捞渣机故障分析及对策[J].宁夏电力,2005,(04):17-19.

论文作者:刘政卿

论文发表刊物:《电力设备》2017年第27期

论文发表时间:2018/1/26

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