提高3m3容器裙座下料效率论文_张立强,祁学潮,任凌云,胡建民

摘要:结合我单位在容器产加工过程中,裙座下料工序存在的问题进行了分析,并提出了解决措施,裙座下料效率和质量也得到明显的改观。

关键词:数控火焰切割机;切割质量;切割效率

0前言

3m3容器是我单位重点工程专用设备,平均年生产量约400台,该容器由核工业第七研究设计院提供图纸,甘肃省质量技术监督局、特种核设备安全监察院负责监造,主要运用于主工艺系统。其裙座有增加容器稳定性,降低封头支撑力的作用,是3m3容器不可缺少的部件,材质为16MnDR (δ= 16),在以往的生产过程中,采用直线式小车氧乙炔火焰切割机下料,流程多,尺寸误差大(如图1)。我单位通过引进时代龙门式数控火焰切割机、优化裙座下料工艺,并应用于3m3容器裙座下料,取得了良好的经济效益。

1.3m3容器裙座下料工艺

由于3m3容器裙座形状规则,先人工划线,然后用直线式小车型氧乙炔火焰切割机气割下料(如图一所示),每完成一次下料都需要对小车重新进行定位,加工周期长,往往会影响其它工序的正常进行。

图1 3m3容器裙座下料

2.数控火焰切割机在3m3容器裙座下料工艺应用

数控火焰切割机在工业生产加工过程中具有广泛的通用性,主要适合于中厚板切割,与其它热切割方式相比具有切割厚度大、切割垂直度好、切割质量好等优势[1]。

裙座的切割质量直接影响工件的焊接质量和产品的整机性能。数控切割机在裙座下料环节的应用,不但充分体现了切割自动化和集中下料的优势,节约了铆工划线和搬运直线式小车型氧乙炔火焰切割机工时,而且使切割质量和生产效率也得到明显的改观。

(一)数控火焰切割机在3m3容器裙座下料时用存在的问题

 针对提高3m3容器裙座下料效率和质问题,相关技术人员通过对容器裙座下料存在的问题进行统计分析,并广泛调查影响切割除质量和效率几个因素:1.切割程序不合理,2切割参数选取不合理,3气体纯度不达标。

(二)原因分析

1.数控切割机是由计算机采取实时控制来完成自动切割的,其识别的是程序,所以零件在钢板上的编程方法对切割件的加工质量起着决定性作用[1-2]。切割程序不合理就会影响切割的顺序及套料,并对材料的利用率及切割效率有很大影响,将丰富的切割经验和切割工艺通过编程的方法结合编程,对实现数控火焰切割机的高效切割、高质量切割非常重要。

2.切割参数选取不合理

正确选取切割参数(切割速度、割嘴到工件表面距离及倾斜角、氧气的纯度、氧气的压力等),可以获得优良的切割质量,如切割表面平滑,切割波浪细小,顶部和底部边缘呈方形,切割后边缘形成的氧化铁容易清除。

3.气体纯度不达标

选用高品质的切割气体对提高效率、获得高质量切割面具有直接影响,如果纯度不够,则切割面粗糙,挂渣严重,增加清渣和二次返工时间,造成工时的浪费。

 根据现场调查以及现场工作人员的建议:切割方法选择不合理、人为原因、切割参数选取不合理是影响生产效率的主要原因。

(三)采取措施

1.结合车间实际情况,集思广益,选用先进、高效的数控火焰进行切割同时优化数控火焰切割程序,将丰富的切割经验和切割工艺通过编程的方法结合编程,实现数控火焰切割机的高效切割、高质量切割。

2.生产人员进行岗前培训。

3.切割参数选取: 根据厂家提供的影响数控火焰切割机切割因素(切割气体压力、切割速度和割炬型号),进行了相关工艺优化试验,并将实验数据进行统计分析,获得最佳参数匹配。

3.结论

 优化3m3容器裙座下料工艺,选择了高效切割方案,并通过相关工艺优化试验得出切割过程中的最优性能参数匹配,有效提高了3m3容器裙座加工效率和加工质量;数控火焰切割应用于3m3容器裙座下料后,取得了较好的效益,效率为直线式小车型氧乙炔火焰切割的8倍。

参考文献:

[1]孙凌翔, 陈世和, 李劲松. 提高数控火焰切割机切割质量[J]. 电焊机, 2007(02):82-83.

[2]侯广箨, 吉信义, 韩英杰, et al. 数控火焰切割质量控制[J]. 中国科技博览, 2013(20):324-324.

论文作者:张立强,祁学潮,任凌云,胡建民

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷23期

论文发表时间:2020/4/3

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