安阳钢铁股份有限公司焦化厂 河南安阳 455004
摘要:通过对煤化工生产中的管式加热炉增加空气预热器,利用高温烟气预热助燃空气,对燃烧器进行改造,升级控制系统等措施,提高了管式加热炉的热效率,节省了煤气消耗,降低了烟气排放温度和氮氧化物排放指标,同时提高了系统操作的安全性和稳定性。
关键词:管式炉;燃烧器;余热利用;控制系统
前言
管式加热炉在煤化工生产中主要用于加热各类油品和蒸汽。其工作原理是:燃料在加热炉的辐射室(极少数在单独的燃烧室)内燃烧,释放出的热量主要通过辐射传热和对流传热传递给炉管,再经过传导传热和对流传热传递给被加热介质。加热炉在燃烧过程中产生大量的高温烟气,排放至大气形成热损失,而且其中的烟尘、CO和NOx等有害气体也随烟气排入大气,造成环境污染,结果是既浪费了资源又危害了环境。因此,提高加热炉热效率、降低环境污染,已经成为加热炉用户亟需解决的重要问题。
1 现状
安钢焦化厂三系粗苯系统是配套2座7米焦炉建设的煤气净化脱苯系统,管式加热炉采用螺旋管圆筒炉,设计热负荷7.91MW,加热方式为辐射-对流式,富油先通过对流段然后再经辐射段进行加热,蒸汽通过对流段加热生成过热蒸汽。管式炉加热以煤气作为燃料,煤气流量根据富油出口温度进行调节。燃烧器采用自然吸风形式,于炉底均匀布置。
2 存在问题
2.1 加热炉废气温度高,热损失大
加热炉未设置余热回收系统,助燃空气依靠炉膛负压自然吸入,废气经过对流段后直接经烟囱排入大气,排烟温度最高达到390℃,由此造成煤气消耗量过高,且大量显热被浪费,管式炉热效率低下。
2.2 燃烧器运行效果差
加热炉配备6台燃烧器,呈圆周布置于炉底,采用自然吸风形式,手动调节风门,并通过烟囱翻板手动调节吸风量,存在助燃空气量调节粗糙,排烟量大大超过设计值的问题。同时烧嘴存在一定程度的偏流,火焰分布不均匀,舔舐炉管,造成炉管及其支撑结构局部过烧,热膨胀过量,从而损坏炉管,造成泄漏,不但影响生产,还带来极大安全隐患。
2.3 操作、控制方式落后
2.3.1管式炉点火启动采用人工手动点火,操作不便,并且存在火焰从炉膛爆射出来灼伤工人的危险。
2.3.2 燃气控制系统采用单级切断,长时间运行存在煤气渗漏的可能,危及加
热炉安全;同时无快速切断系统,存在较大的安全隐患。
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3 改造方案
3.1 增加余热回收系统,回收烟气余热
增加空气预热器,用常温的助燃空气吸收烟气中的大量余热,然后回到炉膛参与燃烧供热,可显著降低排烟温度,将流失的热量回收,大幅提高加热炉的热效率。在结构布置上,可直接将空气预热器安装于加热炉对流段与烟囱之间,不影响加热炉原有结构的稳定性,同时预热器内的布管经过精确计算,控制余热回收的末端温差,保证传热效果,并且不影响原加热炉的炉膛压力。增加空气预热器可回收排烟热损失681kW,约合节约焦炉煤气136m3/h,节能空间巨大。
3.2 增加强制鼓风系统
强制鼓风系统与空气预热器配套,可实现助燃空气精准调节,减少烟气量。加热炉的排烟量直接受空气量的影响,传统的自然吸风燃烧系统为保证加热炉在负荷波动的情况下,燃气也能完全燃烧,过剩空气系数设计值比较大,通常取1.2~1.3。同时由于缺乏有效的风量检测和调节手段,稳定运行的实际过剩空气系数均在1.3 以上,平均水平可以达到1.5。过剩的空气提高了排烟量,直接导致热损失增加。新加装的强制鼓风系统,过剩空气系数值可达到1.05~1.15,同时配合调节阀和流量计等设备,可以很好地控制负荷波动时风量的精确供给,保证燃气充分燃烧的同时,使烟气量降到最低。优化过剩空气系数,可减少热损失245kW,约合节约焦炉煤气49Nm3/h。
3.3 改进管式炉燃烧器
燃烧器采用XX公司与华中科技大学合作开发的高效节能型燃烧器,替代了自然吸风燃烧器,新型燃烧器具有可靠的稳燃性能和超宽的调节比,在较低的过量空气系数条件下,可实现燃气充分燃烧。同时保证负荷大幅波动时,燃烧器不熄火,且能燃烧充分。此外,新型燃烧器还可以根据加热炉工况需要,调节火焰长短和直径,以改变炉膛内的温度场分布,达到最佳传热效果。新型燃烧器同时具有自动点火启动,火焰信号自动检测与安全联锁功能,点火过程无需人工干预,操作简单,安全等级高,设置的双火焰检测器,可以实时检测炉内火焰是否稳定存在,并可防止检测设备发生误动作,确保安全。
3.4. 升级改造控制系统
3.4.1 增加独立的PLC 自动控制系统,并且与原有中央控制系统采用ProfitBUS方式通讯,实现中控室的远程控制。在正常状况下,加热炉可实现一键式启动,程序自动完成从吹扫、阀门系统检漏、自动点火到主火焰建立的全部过程,无需人工干预,降低人为操作失误带来的安全隐患。开停炉过程实现强制鼓风吹扫,解决原来的蒸汽吹扫破坏炉体保温层的问题,延长加热炉使用寿命。
3.4.2 增加燃气控制系统,采用双级切断-双级调节控制,在紧急状态下,加热炉可以快速响应,自动切断燃气供应,保证安全;加热炉在日常运行中,控制系统可自动根据负荷变化,实时调节空气量的供给,精确控制过剩空气系数在合适范围内。
4 改造效果
管式炉改造于2018年完成,投运一年多来,运行状况稳定.在满足脱苯系统正常生产的情况下,节能效果明显.废气排放指标合格。
4.1煤气耗量明显降低。单位煤气减少量达到185Nm3/h,年可节约煤气用量148万Nm3,降低了工序的整体运营成本。
4.2废烟气排放温度大大降低,废烟气吸热量减少245kW,,管式炉热效率明显提升,由原先的74.6%升高到现在的86%。
4.3燃烧器结构设计先进,中心空气流的存在大幅度增加了燃气射流和空气射流的接触边界,使得高温区温度和氧浓度有所下降,减少了氮氧化物的生成量,NOx排放量可控制在150mg/Nm3以内。
4.4助燃空气通过调节器分两路分别进入燃烧器旋流室和直流室,通过调节其比例调节火焰长度,炉膛温度分布合理;同时火焰直径可调,避免了管壁超温造成的损坏,延长了设备的使用寿命。
4.5 自动点火、安全检漏、连锁保护等功能大大提升了设备操作、运行的安全性。
4.6 一键启动、远程监控、自动值守代替了人工的频繁操作,实现了操作的智能化提升。
5 结束语
环保节能型管式炉的投用,使得烟气余热得以回收利用,炉子热效率大大提高,煤气消耗量明显降低,取得了可观的经济效益。其燃烧器的改造.不仅大大降低了煤气消耗量,还避免了火焰燃烧不稳定、舔舐炉管的问题,稳定了生产。另外,其先进的控制系统确保实现精确控制过剩空气系数在合适范围内,从而减少了废气的排放量,加之燃烧器先进的结构设计减少了氮氧化物的生成量,新型管式炉对保护环境也大为有利。
参考文献:
[1]孙万领,李金平,高立军.粗苯管式加热炉的选型与应用[J].燃料与化工,2011,42(2):56-58.
作者简介:
霍利(1981-),男,工程师,河北承德人,2005年毕业于河北理工大学机械工程学院,主要研究方向为化工机械。
论文作者:霍利,李修立
论文发表刊物:《防护工程》2019年10期
论文发表时间:2019/8/13
标签:加热炉论文; 空气论文; 烟气论文; 燃烧器论文; 煤气论文; 管式论文; 预热器论文; 《防护工程》2019年10期论文;