摘要:无水砂卵石地层力学性质不稳定,卵砾石含量高,颗粒之间空隙大,盾构在此条件下掘进,渣土很难被改良成“塑流性状态”,会出现盾构推力、扭矩大且变化异常,刀盘、刀具及螺旋输送机磨损严重,盾构掘进效率低等问题。结合呼和浩特市轨道交通1号线三间房出入段线盾构区间的工程实践,通过采取渣土置换、渣土改良、盾构掘进参数优化等措施,保证了盾构机在砂卵石地层中的连续高效掘进。
关键词:无水砂卵石地层;渣土置换;渣土改良;参数优化
1前言
随着全国城市轨道交通的快速发展,内蒙古自治区呼和浩特市也迎来了第一条轨道交通线,该条轨道线西起三间房出入段线区间,东至白塔站。其中三间房出入段线盾构区间穿越地层主要以砂卵石地层为主,由于埋深较浅,始发段100m范围内无地下水,盾构始发面临着全断面无水卵石层,此种地层中盾构的施工远比在粘土、砂性土等地层困难。盾构掘进过程中出现了盾构推力、扭矩大且变化异常,刀盘、刀具及螺旋输送机磨损,盾构掘进效率低等问题,施工人员通过采取渣土置换、改良、盾构掘进参数优化等措施,保证盾构机在砂卵石地层中的连续高效掘进,因此对施工过程进行总结,为今后类似地层盾构施工可以提供参考。
图1:区间平面图
2工程背景
呼和浩特市轨道交通1号线一期工程01标段,西起三间房车辆段,东至呼钢东路站,线路全长3.85km,主要施工内容包括3站3区间,其中三间房出入段线盾构区间线路长835m,最大坡度为34‰,盾构区间共设3处曲线,曲线半径由金海工业园区站至三间房车辆基地依次为450m、800m、450m,线间距约为11m。
区间穿越地层主要处在粉质粘土③2层、细砂③5层、圆砾③9层、卵石③10层。勘察期间地下水位埋深约8.9m~14.2m,盾构机在始发前,进行端头井临时加固过程中未见水。
经盾构始发井处实地勘探,区间始发段部分为全断面圆砾层(含卵石),且土体结构密实、稳定、无水,当盾构机在始发时,出现了大扭矩、低推速的问题,为了找出原因,通过取土样进行筛分试验,分析颗粒组成。通过对土样分析,土层中卵、砾石含量较高,粒径2~200mm的颗粒含量达到58.68%,小于0.075mm的颗粒含量为7.355%;细粒土含量极低,在盾构掘进中,出现了渣土的流动性差,导致土仓排土不畅,使得盾构机出现扭矩大速度缓慢等问题;另外卵石及圆砾层内摩擦角较大,对盾构机内的开挖装置和排土机械的磨损较大,在土仓内容易产生堵仓问题。由于渣土改良剂性能不适用该种地层,导致改良渣土的流动性差,粘稠度低,导致大块径卵石沉仓,堆积在土仓底部,刀盘启动时扭矩高达4500-5000KN.m。在推进过程中推进速度只有4-11mm/min的情况下,扭矩高达4500-6000KN,总推力在8000-12000KN。
由于上述问题的出现,导致盾构无法正常推进,如果冒然推进会产生因扭矩过大出现抱死,土仓压力无法建立,地面沉降无法控制。因此急需解决渣土改良的问题,从以下三步进行改进:第一步、将已经沉积在土仓底部堆积的砂砾石置换出来;第二步:对渣土改良方法进行研究,摸索最佳的改良方法,提高渣土的流动性、和易性及粘稠度,确保渣土的顺利排出;第三步、优化盾构掘进参数。
3渣土置换
为保证后续能够继续推进,首先需将土仓内沉积的卵石清理出来,在盾构机推进时向土仓里加入渣土改良剂,通过刀盘转动将沉底的卵石包裹起来,并随着刀盘的搅动,将沉积的砂卵石浮起来,经过螺旋输送机排出土仓。拟采用大比重的膨润土溶液对沉积的砂卵石进行搅拌,通过多次试验,具体处理方法如下:
置换卵石时膨润土溶液配比
根据表中的膨润土溶液配比再加入3-4L泡沫原液,混合液在土仓里发泡2小时左右开始转动刀盘,刀盘通过左右旋转将沉积的卵石搅拌,各搅拌2-5分钟,然后盾构机开始慢慢推进,螺旋输送机转速快速提高,闸门口开到最大限度。沉底的卵石经过多次置换,被最终被完全置换出土仓。
4渣土改良
每环膨润土的用量控制在2-5m3左右,根据渣土的流塑性来定。由于地层缺水,采取刀盘喷水措施。泡沫比例为3%-4%,膨胀率可在8%-15%自行调节。每环用量控制在50-70L,具体用量根据实际渣土改良效果和扭矩的大小来随时调整。
5盾构掘进技术参数优化
5.1土压力优化
经理论计算,结合该地层情况,盾构埋深约8m,上部土压力控制在0.8MPa左右。土压的数值在推进过程中应尽量降低,以降低刀盘扭矩及盾构推力,可以降低刀盘的磨损、减小盾构的推进阻力,提高掘进速度,根据前一个区间的施工经验数据,土压保持在0.6~0.8MPa之间,可以满足要求。
5.2盾构推力优化
无水砂卵石地层中掘进一般推力应控制在20000KN以下,如果在推进过程中当推力超过该数值,采取向盾构侧壁外注入膨润土,以降低盾构壳体与土体之间摩阻力。
5.3刀盘参数优化
在推进速度达到30mm/min时,刀盘转速控制在1~1.4r/min,刀盘扭矩在3000~5000KN.M的范围内较为理想。
6施工效果
1、渣土置换:土仓里的卵石通过6次置换之后,盾构机刀盘启动扭矩已经降到1000KN.M以下,效果明显。
2、渣土改良:经过对渣土改良参量控制以及注入管路改造以后,盾构机推进正常,满足施工要求。推进速度在20-40mm/min,总推力在8000-12000KN,扭矩在3000-5000KN.M之间,基本满足施工生产。
3、掘进参数优化:通过向盾构壁外增加加泥措施,即在盾构壳体预留泥浆注入口,将泥浆注入到盾构壳体与土层的间隙中,在盾构壳体与土体之间形成一层黏稠、润滑效果良好的泥膜,使盾构推进阻力由2000t降至1000~1200t之间,同时也使得推进速度有所提高,可达到35mm/min。
7结语
无水砂卵石地层盾构推进阻力大、扭矩大、推速低,不能确保盾构机正常掘进,通过对渣土置换、土体的塑流化改良、盾构掘进参数优化,不仅可以显著降低推进阻力、降低刀具磨损,还有利于砂卵石的顺利输送,满足了快速施工的要求。在类似无水砂卵石地层中具有很强的指导和借鉴意义。
参考文献:
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[2]朱伟,陈仁俊;盾构隧道施工技术现状及展望(第2讲)——盾构隧道技术问题和施工管理[J];岩土工程界;2001年12期
[3]陈馈,国内外盾构法隧道施工实例;北京:人民交通出版社,2016
论文作者:徐宗涛
论文发表刊物:《防护工程》2019年第5期
论文发表时间:2019/6/5
标签:盾构论文; 渣土论文; 卵石论文; 地层论文; 扭矩论文; 区间论文; 推力论文; 《防护工程》2019年第5期论文;