300mw机组锅炉保护系统故障自检技术论文_傅世权

(徐州华润电力有限公司 江苏徐州 221000)

摘要:机组主保护系统是机组能够安全、稳定运行的重要基础,不同类型的机组保护系统会有所不同,即使同类型的机组保护系统也会由于不同的要求而有细微差别,但机组主保护系统的重要组成部分几乎都是一样的。本文就从300Mw机组锅炉、汽机、电气主要保护系统进行了介绍,并对其中的主要部分进行了分析。

关键词:锅炉保护;可编程控制器;故障自检

锅炉保护系统,即锅炉炉膛安全监控系统,这个控制系统用来完成锅炉点火前和停炉后的炉膛清扫工作,在煤粉燃烧不稳定的情况下(如少于3台磨煤机运行)切除燃煤设备,在机组故障情况下停止锅炉的运行。例如在运行中突然发生炉膛灭火、断水和爆管等,能及时切断主燃料供给,停止锅炉运行,防止发生灭火放炮等恶性事故。如1993年的北仑港炉膛爆炸,就与锅炉保护系统有关,造成重大损失。

1 炉主要保护系统

在介绍锅炉主要保护系统前先介绍几个本文提到的概念:(1)油角有火(油角投运):油枪进到位、油阀开到位、雾化阀开到位、油火检有火。(2)油层投运:对应层至少三个油角投运。(3)油层无火:油层四角油火检全无火。(4)磨组投运:磨煤机运行、给煤机运行。(5)煤层投运:给煤机运行、磨煤机运行、煤层四角至少两角煤火检有火。(6)煤层无火:煤层四角至少三角煤火检无火,即四角中只有一角有火或四角全无火。

1.1辅机设备概况

锅炉制粉系统采用的是中速磨煤机正压直吹冷一次风制粉系统,设计煤种是烟煤。制粉系统配有5台上海电力设备总厂的胛863中速磨,4台运行,1台备用。配有2台密封风机,1台运行,1台备用;配有5台电子称重式给煤机。四

角切圆燃烧方式,分5层布置,从上到下依次为A、B、C、D、E,一次风喷口周围设置周界风,七层二次风喷口,最顶层为燃烬风,在AB,CD,DE二次风喷口设置三层油枪,直接由高能火花点火器点火。配有2台双吸双支撑离心式一次风机、2台动叶可调轴流式送风机、2台静叶可调式轴流式引风机。烟风系统采用平衡通风方式,配有2台三分仓回转容克式空预器。给水系统配有两台50%容量汽动给水泵和一台50%容量电动给水泵。

2 汽机主要保护系统

2.1汽轮机主保护回路

ETS(EMERGENCY TRIPSYSTEM)是汽轮机危急跳闸系统的简称,它主要控制的是现场的四个停机电磁阀,四个电磁阀供电电源为110vAC,均为失电动作(打开)。其中停机电磁阀l(20—1/AST)和停机电磁发3(20一3/AST)并联,定义为一通道;停机电磁阀2(20一2/AsT)和停机电磁发4(20—4/AST)并联,定义为二通道,而一通道和二通道又为串联关系,只有一通道和二通道同时打开,EH油系统中的高压油才会经无压回油管路泄走,致使汽轮机跳闸。

2.2凝汽器真空低

现场有四个真空低开关(当绝对压力大于20.3l(Pa时,开关动作),其中真空开关1和3为一组,真空开关2和4为二组,当真空开关1或真空开关3任意一个动作时,经ETS系统判断将停机电磁阀l(20—1/AST)和3(20一3/AsT)

电源断开,一通道打开;当真空开关2或真空开关4任意一个动作时,经ETS系统判断将停机电磁阀2(20—2/AST)和4(20一4/AsT)电源断开,二通道打开。

3 软件编制的自检技术

锅炉保护系统的检测程序分为检测1与检测2两个部分,检测1每隔1 min进行1次,它只是把PLC输出IR区的数据与从继电器触点返回的数据进行比较,如有一个不同,则置位模块故障标志(AR0505),如图1。

从图1可以看出:当C2000H的输出模块“O”(OUTPUT MODULE)输出逻辑“ 1”时,继电器A应励磁,其辅助接点a应闭合,并将“1”信号反馈至PLC的输入模“ I”

(INPUT MODLE)。如果输出模块的输出信号与输入信号的电位不同,就表明硬件设备发生故障,故障可能发生在输出输入模块,也可能发生在继电器或线路中,根据程序的编制,可将此故障信号发出,及时得到处理。

4 软硬件其它技术性能

(1)所有输入信号全部采用“三取二”表决逻辑,采用硬件冗余技术,其可靠性大大提高。

(2)采用两套保护系统的并例运行方式,便于在机组运行过程中更换组件和处理故障。

(3)每套保护系统采用两个CPU设备,一个在线运行,另一个处于热备用状态。当运行的CPU故障时,热备用的CPU马上接替工作。

(4)具有硬件设备的定期自检功能,它能将模块和组合继电器的故障检测出来。

(5)具有硬件设备的随时检测功能,是由软件实现的,有别于定期自检的独特检测方式。

(6)具有保护动作的首次记忆功能,能将首先引起保护动作的信号记忆下来。

(7)具有运行状态的显示功能,保护系统与上位机连网能随时显示其运行状态,并随时对计时时间和特定逻辑进行确认和修改。

(8)整个系统的检测周期8 ms,能够对引起保护动作的条件做出迅速反应。

5 改造后设备运行情况及效益

锅炉保护系统自从改造完成并投入闭环运行以来,收到了非常好的效果,到目前为止,整个系统动作多次,全部正确,正确动作率达100%,因而收到了巨大的经济效益和社会效益。仅以每年防火误动作来计算,其经济效益就非常显著,如果把防止锅炉爆炸、防止“四管”烧裂这些情况考虑进去,其经济效益和社会效益则更为可观。

6 结语

本文结合300mw机组在基建调试过程中,针对每一项主要保护都进行了全面的动态试验,试验全部合格,能满足预期功能。运行过程中锅炉汽包水位高、汽机透平压比低等保护及时动作,主保护系统动作准确无误。通过一段时间的运行表明,机组从投运至今保护系统没有发生误动现象,运行稳定可靠,为机组的安全运行提供了有力的保证。

参考文献:

[1]阎维平.锅炉炉膛高度对过热汽温影响的研究.锅炉技术,1997(9)

[2]李永华,陈鸿伟,孟凡军;300MW锅炉优化燃烧调整试验研究[J];中国电机工程学报;2004年01期.

论文作者:傅世权

论文发表刊物:《电力设备》2017年第3期

论文发表时间:2017/4/26

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