【关键字】: 硝酸生产,硝镁加热器含硝,1.0MPa蒸汽,总结,措施
1前言
目前,我厂15万吨/年浓硝酸装置由山东化工规划设计院设计,6套单系统生产,其中硝酸镁加热器有六台,C10101A/B/C/D/E/F。在今年装置大检修对A、B、E套硝镁加热器的芯子(列管)进行整体更换,同时对壳体进行更换消漏。A套硝镁加热器年限为4年,而E套只有1.5年,F套此次虽然没有检修,在这之前的使用年限也未超过2年。为何前两套硝镁加热器器的使用年限要长于后两套的情况,在此次大检修中得到了答案。
2硝镁加热器的结构
硝镁加热器是由壳体、换热列管、硝酸镁进料口,硝酸镁溢流口、硝酸镁根部排放口、上升气相管、蒸汽入口、冷凝液排放口、视孔及升温蒸汽孔组成。
换热面积DN1600/DN1000 L=7105 F=260 m3 ,材料:OOCr19Ni10 ,管程:195℃、 1.4MPa ,壳程: 170℃ 、: -0.005MPa。介质、壳程: 硝酸镁溶液,少量硝酸 。管程:饱和蒸汽 。
3、加热器使用过程中的影响因素
3.1含硝高对加热器使用周期的影响
在间硝法生产工艺中,稀硝酸镁溶液中HNO3含量合格率的控制显得非常重要。稀硝酸镁溶液含硝量高时可造成硝酸镁加热器设备及管线腐蚀加剧,还有加热器的的稀硝酸镁的冲刷造成蒸汽盘管的冲刷腐蚀加剧。
3.2 1.0Ma蒸汽品质对加热器使用周期的影响
蒸汽品质直接影响到硝镁加热器的温度控制,是稀硝酸镁溶液含硝高低的主要控制手段之一,含硝越高对设备的腐蚀就越大,还造成原料稀酸的浪费,同时影响装置的环保排放。而1.0MPa蒸汽压力主要受厂管网压力的制约(我装置的蒸汽主要依赖于动力锅炉系统),而温度高于饱和蒸汽温度不利于加热器的换热。因为加热器冷凝液的排放靠疏水器进行,蒸汽在热交换过程中不能完全冷凝,势必存气,造成换热器的工作不正常。蒸汽温度低,热值低,也不能提供很好的热量。在日常操作中,我们发现加热器A、B、C套温度控制较好,含硝的和合格率较高,而后三套 含硝的合格率低,尤其是E、F套。为了保证E、F套加热器温度,蒸汽调阀的开度比前几套要大,而且需要将加热器冷凝液出口疏水器旁路阀打开,造成1.0MPa蒸汽用量增大。
今年大检修,车间对A、B、E套加热器换热列管进行更换(简称换热芯子),发现A、B套芯子的列管为均匀的点蚀(使用周期为四年),而E套芯子的列管为酸的断裂腐蚀(使用周期为一年半)。D、E、F套在1.0MPa蒸汽总管的末端。因此我们判断,由于1.0MPa蒸汽末端带水较多,影响加热器的温度控制,造成稀硝酸镁溶液含硝高,腐蚀设备。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此提高1.0MPa蒸汽总管末端蒸汽品质及增加加热器冷凝液排放能力。可有效的提高稀硝酸镁溶液含硝的合格率,不仅降低原料稀硝酸的损耗,减少设备腐蚀,同时可降低1.0MPa蒸汽消耗。
3.2 加热器液面对加热器的影响
外操在巡检过程中要及时检查加热器沸腾情况,监控加热器液位在盘管以上,保证溢流管溢流。过低,盘管裸露,液相温度急剧下降,盘管腐蚀加重。过高气相空间减小,沸腾不好,含硝高,都会加剧加热器的腐蚀。
3.3 负压控制对加热器的影响
负压过低甚至正压造成加热器法兰,及所属管线法兰泄漏,正压造成稀硝酸镁的沸点升高,在脱硝过程中,不仅消耗蒸汽量,对稀硝酸镁溶液脱销也不利。
4措施
4.1硝镁加热器物料入口处增加缓冲罐。
在浓缩塔塔釜物料(稀硝酸镁)进硝镁加热器的管线上增加一个缓冲罐,降低稀硝酸镁进入加热器的位压,减小物理冲刷。同时在硝镁加热器盘管冲刷部位增加挡板,避免稀硝酸镁直接冲刷在盘管上。
4.2提高1.0Ma蒸汽总管末端蒸汽品质
浓硝1.0MPa蒸汽总管在D、E套加热器之间增加一个疏水器,F套加热器即浓硝1.0MPa蒸汽总管末端增加一个疏水器。在A、B、C、D、E套加热器冷凝液疏水器再并联一个疏水器。蒸汽总管增加2个疏水器可保证1.0MPa蒸汽的品质,防止带水严重。加热器冷凝液疏水器并联一个疏水器可以保证加热器的温度,同时减少因温度低而开旁路操作,减少蒸汽的消耗。同时提高含硝合格率降低设备腐蚀。
4.3、降低稀硝酸镁含硝,延长硝镁加热器使用寿命
2018年总结出稀镁脱硝操作五步法(2111工作法):
2个温度:一是在单套酸浓度合格前提下(98.2%以上),控制浓缩塔顶温度在80~90℃。 为了保证成品酸浓度,内操随时查看LIMS分析结果;外操在调整过程中及时检查回流酸封及漂白酸封视镜液位,保证回流酸封液位稍高于漂白视镜液位。二是控制硝镁加热器液相温度在165~170℃。若蒸汽压力低及时联系调度提压;若1.0Mpa 蒸汽压力不能保证,联系现场将 1.6MPa蒸汽导入;外操在调整过程中及时检查加热器沸腾情况,监控加热器液位在盘管以上,保证溢流。
1个负压:控制浓缩系统负压在-5~-20KPa 。若气液分离器处负压过低,根据多年经验积累,重点检查喷射器漏点。再根据加热器气、液相温度(如果加热器气相温度比液相温度高)则判断加热器列管泄漏。硝镁加热器沸腾状况,若为大波浪起伏判断是硝镁加热器盘管漏。如果是浓缩塔的各段压差变大则检查是否回流酸量过大,如果漂白塔积液则是塔内填料破碎。
1个浓度:控制浓硝酸镁浓度在77~78%。浓镁浓度高,可使沸点上升,硝镁加热器温度升高,有利于脱销。
1个配比:调整浓硝酸镁与稀硝酸配料比。根据设计指标2.5~3.0,浓硝酸镁与稀硝酸体积比接近2.5时,浓缩塔、硝镁加热器负荷为最优 状况,有利于硝镁加热器脱硝。
控制含硝在0.2%以下,减少加热器盘管消漏频次,延长使用年限。
参考文献:
[1] 陈五平. 无机化工工艺学.化学工业出版社.2011年7月。
[2] 刘多恩,马福生. 稀硝酸装置操作规程[M].中国石油兰州石化分公司发布 2015年10月。
[3] 尚全民,李晓智. 石油化工基础理论培训教材.中国石油兰州石化公司人事处出版.2005年3月。
论文作者:周彦斌
论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年22期
论文发表时间:2019/12/12
标签:加热器论文; 硝酸论文; 蒸汽论文; 疏水器论文; 温度论文; 溶液论文; 总管论文; 《工程管理前沿》2019年22期论文;