凝汽器真空下降原因分析及控制措施论文_王刚

凝汽器真空下降原因分析及控制措施论文_王刚

大唐长春第二热电有限责任公司 吉林长春 130031

摘要:介绍了凝汽器真空下降原因,分析影响凝汽器真空的因素,提出凝汽器真空下降的处理方法和控制措施,对可能引起汽轮机凝汽器真空度系统故障的因素定时检查,及时发现并解决问题,使机组达到经济运行的最佳真空。

关键词:凝汽器;真空下降;现象;措施

凝汽器真空度是汽轮机运行的重要指标,也是反映凝汽器综合性能的一项主要指标。影响凝汽器真空的因素来自很多方面,需要对可能引起凝汽器真空系统故障的因素定期检查,及时发现问题,查明原因,采取相应措施,确保机组安全经济运行。

1 凝汽器真空下降的原因

引起汽轮机凝汽器真空度下降的原因主要有循环水量中断或不足、循环水温升高、后轴封供汽中断、抽气器或真空泵故障、凝汽器满水(或水位升高)、凝汽器结垢或腐蚀,传热恶化、凝汽器水侧泄漏、凝汽器真空系统不严密,汽侧泄漏导致空气涌入等。

凝汽器真空下降的主要特征有:排汽温度升高;凝结水过冷度增加;真空表指示降低;凝汽器端差增大;机组出现振动;在调节汽门开度不变的情况下,汽轮机的负荷降低。真空下降后,若保持机组负荷不变,汽轮机的进汽量势必增大,造成轴向推力增大以及叶片过负荷。由于真空下降,排汽温度升高,从而引起排汽缸变形,机组重心偏移,使机组的振动增加以及凝汽器铜管受热膨胀产生松弛、变形甚至断裂。机组在运行中发现真空下降时,除按规定减负荷外,必须查明原因及时处理。

2 凝汽器真空下降的原因分析

引起汽轮机凝汽器真空下降的原因大致可以分为外因和内因,外因主要有循环水量中断或不足、循环水温升高、轴封供汽中断等;内因主要有凝汽器满水(或水位升高)、凝汽器结垢或腐蚀、凝汽器水侧泄漏、凝汽器真空系统不严密等。

2.1循环水量中断或不足

循环水中断引起凝汽器真空急剧下降的主要特征是:真空表指示回零、凝汽器前循环水压力急剧下降。循环水中断的原因可能是:循环水泵或其驱动电机故障,造成循环水泵跳闸,备用泵未联动;循环水泵出口蝶阀自关;循环水吸水口滤网堵塞,吸入水位过低;循环水泵轴封或吸水管不严密或破裂,使空气漏入泵内;凝汽器循环水进口或出口电动门误关等。

循环水量不足的主要特征是真空下降、循环水出口和入口温差增大。循环水泵供水量减少,一般可从泵入口的吸入高度增大、真空表指针摆动、泵内有噪音和冲击声、出口压力不稳等现象进行判断,应根据真空降低情况降低负荷,迅速排除故障。

2.2循环水温升高

循环水温升高,影响凝汽器的换热效果。循环水进口温度升高时,吸收热量就减少,蒸汽冷凝温度就越高,冷凝温度的升高可使排汽压力相应升高,降低蒸汽在汽轮机内部的焓降,使得凝汽器内真空下降。循环水温越高,循环水从凝汽器中带走的热量越少。

2.3轴封供汽不足或中断

后轴封供汽不足或中断,导致不凝结气体从外部漏入处于真空状态的部位,最后泄漏到凝汽器中,过多的不凝结的气体滞留在凝汽器中影响传热,使凝结水过冷度增大,不但会使真空迅速下降,同时还会因空气冷却轴颈,严重时使转子收缩,胀差向负方向变动。

2.4凝汽器满水(或水位升高)

凝汽器汽侧水位过高引起真空下降的原因是:凝汽器汽侧水位升高后,淹没了下边一部分铜管,减少了凝汽器的冷却面积,使汽轮机排汽压力升高即真空降低。如凝汽器水位升高到抽空气管口高度,则凝汽器真空便开始下降。根据凝结水淹没抽气口的程度,开始时真空降低缓慢,以后便迅速加快,这时连接在凝汽器喉部的真空表指示下降,而连接在真空泵上的真空表指示上升。

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2.5凝汽器铜管结垢或腐蚀

当凝汽器内铜管脏污结垢时,影响凝汽器的热交换,使凝汽器端差增大,排汽温度上升,凝汽器内水阻增大,冷却通流量减小,冷却水出入口温差随之增加,造成真空下降。凝结器铜管结垢对真空的影响是逐步积累和增强的,因此判断凝汽器铜管是否结垢,应与洁净时的运行数据比较。凝汽器铜管结垢的主要原因是循环水水质不良,在铜管内壁沉积了一层软质的有机垢或结成硬质的无机垢,降低铜管的传热能力,减少铜管的通流面积。

2.6凝汽器水侧泄漏

凝汽器铜管泄漏,将使硬度很高的循环水进入凝汽器汽侧,凝汽器水位升高,真空下降,还使凝结水质变坏,造成锅炉和其它设备结垢和腐蚀,严重时可导致锅炉爆管。

2.7真空系统不严密

真空系统不严密,不凝结的气体从外部漏入处于真空状态的部位,最后泄漏到凝汽器中,过多的不凝结气体滞留在凝汽器中影响传热,使真空异常下降,这类真空下降的特点是下降速度缓慢,而且真空下降到某一定值后,即保持稳定不再下降,这说明漏汽量和抽气量达到平衡。

3 凝汽器真空下降的处理

凝汽器真空下降,导致排汽压力升高,可用焓减小,同时机组出力降低;排汽缸及轴承座受热膨胀,轴承负荷分配发生变化,机组产生振动;凝汽器钢管受热膨胀产生松弛、变形,甚至断裂;若保持负荷不变,汽轮机的进汽量势必增大,将使轴向推力增大以及叶片过负荷,排汽的容积流量减少,末级要产生脱流及旋流;同时还会在叶片的某一部位产生较大的激振力,有可能损伤叶片。

定期进行真空严密性试验,监视真空系统严密程度。结果不合格时,应对汽轮机真空系统进行查漏、堵漏。低真空保护装置应投入运行,整定值应符合设计要求,不得任意改变报警值。每次停机后都对凝汽器进行灌水查漏,同时应对运行中处于真空系统的水位计、低加系统等进行仔细检查,以消除漏气点。加强对真空抽气系统的监视,如果真空泵工作效率降低或故障,即使真空系统严密,由于真空泵不能有效的抽吸凝汽器中的空气,也将使传热系统减小。

4 控制措施

如果凝汽器真空降低到一定极限,应降低负荷,维持凝汽器最低真空。凝汽器漏入空气的点面很多,只要查到漏点,将漏点堵死,问题就可解决。高、低压加热器疏水问题主要靠水位基地调节仪的可靠动作来解决。设备运行中,主要通过加强检查高、低压加热器水位、精心监视高、低压加热器的压力、温度、疏水温度、加热器端差、水位等参数,及时发现异常情况,联系维护人员加以解决。

加强对各高压蒸汽疏水控制系统的监视与维护,保证各高压蒸汽疏水动作正确性。在保证机组安全情况下,及时关闭高压疏水,以免高压蒸汽对阀芯长时间冲刷。一旦出现高压蒸汽疏水关闭不严密情况,关闭其前手动隔离门,如出现机组跳闸等需要打开疏水的情况,立即打开手动隔离门。

夏天可以通过加开循环水泵,增大循环水流量来弥补循环水温度高的影响,用冷水塔全塔配水,增大散热面积,降低循环水温度。冬天,凝汽器真空很高的情况下,减少运行循环水泵台数。打开冷水塔旁路门,调节循环水温度。根据对凝汽器真空泵出力的影响分析,一旦真空泵出力下降,应检查真空泵分离箱水位是否正常,否则,通过对分离箱补水或放水。如真空泵分离箱温度过高,应增大冷却水流量,降低冷却水温度,使分离箱温度维持在正常范围。

凝汽器水位的调整主要通过凝汽器补水来调节,如果凝汽器补水来调节阀故障,则应通过其调节阀的旁路阀手动调节。水位过高,关闭补水,水位过低,开大补水,保证凝汽器水位维持在正常水位。

凝汽器铜管冷却效果差一般采用投用凝汽器胶球清洗,用胶球将凝汽器循环水铜管内的污垢带走。铜管污垢严重的话可以通过凝汽器反冲洗清除铜管内的污垢,这种情况一般在机组负荷较低的情况下,将凝汽器循环水侧半边隔离,利用循环水反向流动冲刷,清除凝汽器铜管内的污垢。

5 结论

影响汽轮机凝汽器真空的因素来自很多方面,电厂要对可能引起汽轮机凝汽器真空度系统故障的因素定时检查,及时发现问题,查明原因,采取措施予以解决,确保机组的安全经济运行。

作者简介

王刚,(1985— ),男,助理工程师,从事发电厂运行管理工作。

论文作者:王刚

论文发表刊物:《基层建设》2019年第13期

论文发表时间:2019/7/23

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