(山西华鑫电气有限公司 山西阳泉 045000)
摘要:本文介绍了一种基于MCGS组态的热风炉监控预警系统。依据热风炉的参数变化特性及控制要求,设计了相应的温度、一氧化碳浓度自动监测系统。阐述了系统的主要组成部分及工作原理。此系统达到了设计要求,提高了煤矿用燃煤热风炉的安全性能,生产中具有重大意义。
关键词:S7-200可编程控制器;MCGS组态; 热风炉
1、概述
甘肃华亭煤业有限公司新窑煤矿有锅炉房和热风炉房各一座,其中热风炉房现有2台燃煤热风炉,分别为为ZRG-0.7MW型热风炉1台、ZRG-1.4MW型热风炉1台。依据04版[1]《煤矿安全规程》第102条规定:进风井口以下的空气温度必须在2℃以上。在我国北方煤矿,冬季温度大部分都在0℃以下,所以北方煤矿要按《煤矿安全规程》的要求组织生产,必须增设煤矿通风取暖设备,燃煤热风炉由于其安装方便,热效率高而得到普遍应用。但老式燃煤热风炉在温度监测与报警保护方面考虑不周,导致在实际使用过程中,炉膛出口送风温度时高时低,反应到井下进风口温度时高时低。同时对一氧化碳浓度监测缺失,容易产生中毒,带来极大的安全生产隐患。针对这一问题,研制开发了一种基于MCGS组态的热风炉监控预警系统。该系统采用可靠性极高的西门子PLC-200,同时与其他监测仪表通过RS485通讯的方式将数据上传至PLC,通过人机界面MCGS来显示实时参数,并对送风机、引烟机、炉膛排烟机、洒水电磁阀远程控制,实现了温度与一氧化碳的实时监控与预警处理。
2、系统结构
2.1系统组成
(1)矿用可编程控制箱:可以对整个系统供电,同时作为预警监测、控制、显示中心;
(2)矿用四芯阻燃电缆:带屏蔽层与不锈钢防水接头,作为传感器采集信号的载体。
(3)人机界面:采用可嵌入式的MCGS组态软件,完成现场传感器数据的采集与监测,实时显示监控数据,并完成预警处理。
(4)各类传感器:用于监控数据的采集反馈。
(5)语音报警指示灯:超限语音报警和指示灯指示。
2.2原理框图(见图1 控制原理图)
图1 控制原理图
2、3工作原理
作为热风炉监控系统的控制核心,可编程控制箱不仅可以为整个系统提供24V直流供电,同时也作为信号接受与数据处理的中心。RS485作为数据通信的总线,采用半双工工作方式,支持多点数据通信。RS485可将各个传感器与可编程控制器连接起来,作为通信载体,其有效通信距离在千米以内。检测到的传感器信号,若是数字量信号,则通过RS485直接送入PLC的特定I/O点,若是模拟量信号,则会通过变送器转换为4-20mA的电流信号,送入PLC附加的模拟量模块。上电后,正常运行的PLC首先进入输入采样阶段,扫描所有输入点,包括数字量和模拟量输入点,并将输入的状态存入寄存器。接着进入程存执行阶段,读取采集到的输入状态,对当前状态进行运算后,存入元件映像存储器。之后在输出刷新阶段,元件映像寄存器中所有输出继电器的状态(接通/断开)转存到输出锁存器中,通过输出端子和外部电源,驱动外部负载。外部负载包括电磁阀、报警指示灯、排风与排烟风机等。通过驱动洒水电磁阀的开启与闭合,可以做到在温度逼近上限值时,洒水降温。
在电气控制系统中,根据其控制要求,需编程,参考《PLC编程及应用》[2]以及本设计中需要用到的相关设备工作状态参数,应对PLC的I/O地址进行分配。(参见图2 I/O地址分配表)
图2 I/O地址分配表
2.4系统功能
(1)具有的基本功能:各传感器将信号采集回可编程控制箱内后,通过其程序运算,可
实现对一氧化碳、烟雾、温度数据的监测。
(2)故障分析及语音报警功能,RS485作为通信载体,当炉膛温度超限或一氧化碳浓度超限时,传导信号给可编程控制箱,运算后,触发报警,语音提示操作人员进行相对应操作。同时对各传感器的运行状态进行监控,传感器经RS485反馈状态至控制箱,若有故障,会在人机界面MCGS上显示传感器故障类型,同时记录故障发生时间与故障次数。
(3)系统具有实时数据显示功能,人机界面通过RS485将实时数据反馈到系统界面,可以显示炉膛温度、风筒温度、一氧化碳浓度等。具有历史数据报表功能,可以轻松查阅近一个月温度与一氧化碳浓度的数据。可为热风炉良好运行提供数据分析的样本。(见图3MCGS系统界面)
图3 MCGS系统界面
3.现场应用实例
新窑矿的热风炉房现有2台燃煤热风炉,通过安装了监控系统后,运行稳定,故障记录及监测准确,控制动作可靠。实现了控制箱上一键自动和手动按钮操作所有执行器件的动作,同时也实现了实时显示温度、一氧化碳浓度等数据在MCGS上显示、故障信息的语音报警等功能。提高了燃煤热风炉的安全性能与自动化监测水平。
4、结语
此次设计开发的热风炉监控系统以S7-200PLC为控制核心,RS485为现场总线通讯载体,各传感器采集现场信号,MCGS为人机界面显示实时监控数据。实现了各传感器自动监测信号与执行器件的自动与手动控制,故障得监测记录与数据的实时显示。这提高了热风炉的自动化监测水平与安全性能,也减少了事故隐患,为企业创造了经济效益。
参考文献:
[1]国家安全生产监督管理局.煤矿安全规程 [M].北京:煤炭工 业出版社,2004:57.
[2]廖常初 PLC编程及应用[M] 第四版 机械工业出版社 2014
作者简介:
崔杰(1985-),男,山西阳泉人,2009年毕业于河北工业大学,助理工程师,主要从事煤矿机电设备设计与制造。
论文作者:崔杰
论文发表刊物:《河南电力》2019年1期
论文发表时间:2019/8/30
标签:热风炉论文; 氧化碳论文; 控制箱论文; 温度论文; 传感器论文; 数据论文; 信号论文; 《河南电力》2019年1期论文;