110kV/50000KVA三绕组电力变压器故障分析及现场检查处理论文_任康,郑健

110kV/50000KVA三绕组电力变压器故障分析及现场检查处理论文_任康,郑健

贵阳长征输配电电气有限公司

1、概述

我省某市110kV变压站1#主变,投运至满负荷运行时,值班人员在巡检中发现有时有瞬间较重的“嗡嗡”声,主管部门决定对该主变进行跟踪监视运行;同时进行相应检测和作好吊芯检修准备工作。为此,根据跟踪监视运行的情况和相应检测数据进行分析,决定将该主变退役,现场放油不吊芯进行检查处理。经检修后,各项检测数据合格,投运至今运行良好。

2、技术参数

2.1技术参数

技术参数见表1

3、异常声音检测及分析

3.1外观检查

变压器停电后,进行了下述外观检查:

3.1.1变压器箱体表面逐一检查;

3.1.2高、中、低压接线端子及安装固定件检查;

3.1.3散热系统中的固定件检查;

3.1.4接地板、接地端子、接地母线检查、测试;

3.1.5高、中、低压侧各联结母线、母排检查。

以上各项检查均未发现异常情况。

3.2检测与电气试验

在进行外观检查未发现异常现象后,进行了下列保护检测及高压试验:

3.2.1检测压力释放器完好,无动作记录;

3.2.2检测瓦斯继电器动作性能,灵敏可靠,无轻、重瓦斯动作记录;

3.2.3各继电器检查无异常,整组调试动作灵敏;

上述各项检测及试验均正常。

3.4原因分析

通过对变压器外观检查,继保检测、高压试验及变压器油试验和色谱分析等可知变压器内部:①无局部过热性故障;②无局部放电故障;③高、中、低压线圈完好;④各接触部分接头接触良好。

综上述分析,产生主变有时瞬间较重“嗡嗡”声音的原因可能有:①铁芯夹紧部件及紧固螺丝松动;②高、中、低压线圈压紧部件及紧固螺丝松动;③高、中、低压侧引线夹紧部件及固定螺丝松动。根据这三个原因,召集有关电气专家及有关领导研究决定:对该变压器进行现场不吊芯检修,即放油后从人孔进入变压器进行检查处理。

4、现场检查处理

4.1准备工作

4.1.1该变压器油重为19.5t,要放完变压器油,在现场准备油罐10t、15t各一个。

4.1.2准备一套大流量的真空滤油系统,即重庆锋渝滤油机厂生产的DZ2-100型滤油机系统。

4.1.3过滤新变压器4t左右作补充备用,并准备适量的绝缘胶垫、耐油橡皮绳、绝缘胶木板、白绸带、黄腊带、白纱带及特殊工器具、仪表等。

4.1.4新工作服五套、耐油解放鞋五双、布工作帽五个、毛巾数条等。

4.1.5编制主变放油检查消缺工作内容安排及进度表。

4.1.6注意事项:

4.2放变压器油:

4.2.1从变压器放油阀处,将变压器油放在储油罐内。

4.2.2变压器油放完后,利用真空滤油机将储油罐内的变压器油进行加温过滤(温度控制在40℃-70℃),保持储油罐内的变压器油有一定温度,为注油驱潮作准备。

4.3检查及消缺:

4.3.1打开人孔及高、中、低压侧接线处盖板,并由两人穿上新工作服、耐油解放鞋,围上新毛巾,戴上新布工作帽从人孔进入变压器箱体内进行检查,所有带入油箱内的工器具及仪表应清洁完好,进行登记,并用白纱带系着进入,用后拿出来清点消账;并在人孔及高、中、低压侧接线盖板处派人监视,严防异物掉进箱体内。

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4.3.2检查内容:

4.3.2.1器身检查:①引线绝缘是否有损伤,引线的位置、支撑及夹持情况是否正常;②紧固件是否松动;胶木螺杆、胶木螺母、钢螺栓、钢螺母及压钉,铁轭螺杆及方铁等是否有松动现象;③木构件及导线夹有无损坏、倾斜及松动现象。

4.3.2.2线圈检查:①线圈表面端正、清洁无垢,油道畅通,上下夹紧固,绑扎完整无裂痕,垫块排列整齐,无松动或断裂;②对110kV高压线圈的外侧围屏抽一相进行分解检查,详查其内侧靠线圈部位有无放电或爬电痕迹。

4.3.2.3铁芯检查:①检查铁芯表面是否清洁无油垢、无锈蚀、铁芯紧密、整齐,有无过热变色;②检查铁芯接地情况,压板、接地套管的接地是否牢固;③检查铁轭夹件及穿芯螺丝绝缘。

4.3.2.4分接开关检查:①作好记录,箱外指示与实际位置检查核对;②检查分接开关动、静触头是否良好,三相的指示位置是否一致,是否为规定位置;③检查分接开关传动装置及绝缘部件。

4.3.2.5油箱及附件:①进行油箱检查,油箱无渗漏,内壁清洁;②清扫散热器;③检查各部螺丝。

4.3.3检查中的注意事项:

4.3.3.1检查器身时,不得在导线夹、引线及其它绝缘件上乱踩,工作人员的汗水不得洒向或擦在变压器箱内、线圈、引线、铁芯及绝缘件等上面,必须用毛巾将汗水擦去,严防水分浸入变压器内或元件上。

4.3.3.2对于带有绝缘的引线不得随意弯折,特别应注意引线斜梢位置(俗称绝缘梢或应力锥),应保持原装配位置。

4.3.4故障点及消缺:

4.3.4.1通过上述各项详细的检查发现:①B相线圈上端有四颗压紧螺钉松动;②B相与C相上端捆扎螺丝有两处松动。其余各项均正常。

4.3.4.2将B相线圈上端松动的压紧螺钉进行紧固处理。

4.3.4.3对铁芯捆扎螺丝进行紧固处理。

4.4注入变压器油

4.4.1在完成了上述各项检查及故障处理后,进行一次全面系统的检查及清理,然后进行人孔及高、中、低压侧接线处盖板恢复安装。

4.4.2用真空滤油机对变压器油加温向变压器箱体注油。注油时应注意两点:①将储油柜和油箱分开来,即将气体继电器管接头下端真空阀关死,以免损坏柜体和隔膜;②变压器油注完后,将储油柜和油箱联通,将隔膜上放气咀打开,然后继续从下节油箱上的油门注油,直到放气咀冒油为止,这时将放气咀拧紧,再从油门放油,使储油柜的油面降至正常位置为止。

4.4.3当变压器油注完,加(油)压检查无渗漏后,将真空滤油机温度控制在70℃左右,对箱内变压器加温循环过滤48小时进行驱潮(油温≥40℃时就有驱潮能力)。

5、处理后的试验

5.1试验前的检查

5.1.1外表检查:①检查闸阀、蝶阀是否处于开启的运行状态;②检查储油柜的油面高度是否符合要求;③检查分接开关位置是否正确;④检查电流互感器不接负载的端子是否短接良好,严禁开路运行;⑤检查避雷器与变压器放电间隙的距离是否符合规定。

5.1.2接地系统检查:①检查接地系统是否正确;②油箱接地是否良好;③接地电阻是否合格。

5.2试验

通过上述各项检查无异常后做了下列几方面的试验:①直流电阻;②变比;③绝缘电阻;④吸收比;⑤极性;⑥绝缘介质损失角(tgɑ);⑦变压器油电气强度及色谱分析;⑧线圈连同套管的直流耐压;⑨空载冲击合闸等试验,所做各项试验数据与原始数据和有关《电力试验规程标准》进行比较全部合格。

6、投网运行

6.1试运行

各项试验合格后,再对变压器进行一次全面系统的检查确认无异常情况下,将变压器投入空载运行24小时,其间对有载调压开关1-17档进行调档操作检测。

6.2投运

空载试运行无异常情况后,转入带负荷运行。该变压器经检修投运至今以来,大部分时间是满负荷运行,经实际检测和巡监未发现不正常情况,其间的有关试验全部合格,异常响声消除,运行状况良好。

7、经验及效益

7.1该类钟罩式大型变压器吊芯检查工作量繁重、耗资巨大,能根据变压器结构特点和故障现象通过检查、试验等分析、判断故障原因及故障大小、类型,确定具体的检修方案,是减轻工作量,节约资金,缩短检修时间的根本保证。

7.2通过此次不吊芯放油,现场消缺检修证明,该类钟罩式大型变压器并非一有异常情况就得吊芯检查处理;只要找准原因,根据具体情况现场放油不吊芯消缺是完全可行的。

7.3此次现场放油不吊芯消缺,节约了大量资金、大幅度地减轻了工作量,也大大缩短了检修时间,提前恢复了正常供电,确保供电系统安全可靠运行,直接、间接经济效益可观。

论文作者:任康,郑健

论文发表刊物:《基层建设》2017年第22期

论文发表时间:2017/11/20

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