燃料RB导致一次风机失速浅析论文_唐立宝

燃料RB导致一次风机失速浅析论文_唐立宝

(浙江浙能兰溪发电有限责任公司 浙江兰溪 321100)

摘要: 针对浙江浙能兰溪发电有限责任公司一起因燃料RB导致的一次风机失速事件,在轴流风机失速机理基础上,根据事故前后实测数据对一次失速的原因进行了一些分析,并针对性的提出一些防范措施,为避免机组今后出现类似危险工况提供借鉴。

关键词:RB工况;一次风机;失速;原因分析;防范措施

0、前言

近年来,由于动叶可调轴流风机具有体积小、质量轻、低负荷区域效率高、调节范围广等优点,火力发电厂普遍采用动叶可调式轴流风机。但由于轴流风机具有驼峰形性能曲线的特点,理论上风机存在不稳定区域。当风机工作点移至此区域,就可能引发风机失速现象。我厂#1机组在高负荷运行时,发生了因燃料RB导致一次风机失速事件。本文通过对事故参数比较,结合轴流风机机理进行了一些分析,并提出防范措施,为提高机组运行的安全和可靠性提供参考。

1、轴流风机失速机理

轴流式风机叶片为机翼型,正常工况时,气流方向与叶片叶弦的夹角(即为冲角)很小,气流绕过叶片保持流线状态。当空气顺着叶片进口端(冲角α=0)按图la流向流人时,叶片背部和腹部的平滑“边界层”处的气流呈流线形。作用于叶片上的力有两种:一是垂直于叶面的升力,二是平行于叶片的阻力,升力≥阻力。当空气流人叶片的方向偏离了进口角时,形成正冲角(α>0),如图1b所示。当冲角增大至临界值时,叶片背面工况开始恶化,边界层受到破坏,在叶背尾端出现涡流区,即“失速”现象。冲角越大,脱离现象越严重,甚至出现流道阻塞的情况。此时叶片的升力大幅度降低,阻力大幅度增加,压头降低。

轴流风机的失速是由风机的叶型等特性决定的,同时也受风道阻力等系统特性的影响,动叶可调轴流式一次风机的特性(1)、在动叶相同开度下,管路阻力越大,风机出口压力越高,风机运行越接近不稳定工况区;(2)、在管路阻力特性不变的情况下,风机动叶开度越大,风机运行点越接近不稳定工况区。

2、RB工况中一次风机失速经过

兰溪电厂安装四台600MW超临界燃煤发电机组。锅炉由北京巴威公司制造。型号为:B&W B-1903/25.4-M,每台锅炉配有6台ZGM中速磨煤机。5用1备,配备两台AST-1812/1250型一次风机。8月9日#1机组负荷600MW,ABCDF磨煤机运行时,#1D磨煤机因磨辊温度高跳闸,燃料RB触发后以30%/min的速率下降至目标负荷560MW。降压速率为5Mpa/min至目标压力22Mpa。此过程中一次风母管压力在自动调节,一次风机压力逻辑设定值由9.5kpa自动降至8.75kpa。

RB后机组降负荷过程中,发现#1B一次风机动叶开至90%,而风机电流及风压迅速下降,一次风母管压力降至最低6.5kPa。同时,#1A一次风机动叶开至90%后,风机电流及出口风压迅速增大,且风机异常发生后,风压、风机电机电流等参数突变后未发生波动,根据现象判断#1B一次风机发生失速,将#1B一次风机动叶自动撤出,手动调节使#1B一次风机脱离不稳定工作区域。

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3,失速原因分析

(1)系统阻力的影响

由于兰溪电厂一次风机出口管路原通流能力较小,容易发生出力受阻现象,后经扩大冷风通道后有所改善,但由于一次风通风管路布置在靠#1A、#1F磨煤机两端,造成#1A、#1F磨煤机抢风严重,加上测量等原因,位于通风管路中间的#1B、#1C、#1D磨煤机热一次风量处于相对不足状态。加上煤质较差,失速前机组满负荷工况下,五台磨煤量都较高,磨煤机电流均已达60A以上,部分磨煤机热风调门已至100%。在#1D磨煤机跳闸前曾出现微堵现象,因此为保证磨煤机安全运行,一次风压力偏置设置在+0.8kPa,一次风母管压力处于较高水平。

#1D磨煤机跳闸后,该磨煤机冷、热风快关门、调节门联锁关闭,这使得短时间内一次风系统通流阻力骤增,导致两台一次风机在自动控制下各参数剧烈波动,#1B一次风机出口风压最高达到11.56kPa。根据轴流风机特性,风机出口压力越高,风机运行越接近不稳定工况区,因此,RB过程中一次风系统阻力的突增是引起#1B一次风机失速的重要原因。

(2)系统漏风的影响

由于磨煤机受带负荷能力限制,煤质差且负荷高时一次风进出口差压高,一次风系统阻力偏大,加之空预器密封性能差,空预器漏风率略高。满负荷时要求一次风机母管压力较高,本次磨煤机跳闸前一次风机母管压力达到10.3kPa,一次风机出口压力达到11.5kPa,接近一次风机失速区域运行,为一次风机失速埋下隐患。

(3)动叶开度的影响

通过数据可以看出,在机组正常时,两台一次风机电流相接近。而在两侧风机电流相同时,#1B一次风机的动叶开度始终要比#1A一次风机的开度大。通过就地核对,风机叶片安装角度没有明显差异。因此RB发生时,由于#1B一次风机动叶开度比#1A风机大,#1B一次风机首先进入不稳定区域,进而先于#1A风机发生失速。与之并列运行的#1A风机动叶开度也开大至90%,却并未失速,是因为#1B风机失速后出力锐减,一次风母管压力迅速降低,系统的管网阻力特性随之变化,阻力特性曲线下移,风机出口风压降低,使得#1A一次风机运行点远离不稳定工况区。

4、防范措施

分析可知,系统阻力过大,动叶开度大,风机瞬时进入风机不稳定工区是发生失速的真正原因。此工况当高负荷发生风阻剧变时最易出现。为保证燃料RB功能的正常投用,确保在类似工况时不发生失速,建议采取以下措施:

(1)、对磨煤机磨辊温度原件和接线方式进行改造,提高测量稳定性。

(2)、在保证各磨煤机入口风量满足、不发生堵磨的前提下,运行中保持较低的一次风母管压力,控制一次风机出口压力不超过11kPa。

(3)、通过改造降低空预器漏风率,降低运行时一次风压力。

(4)、磨煤机跳闸后风门快关逻辑适当修改,如热风快关门先关闭,延时关闭冷风快关门,缓解一次风系统阻力突升势头。

(5)、高负荷时若热风出力不足,尽早切换运行方式或减负荷。

(6)、将非一次风机RB触发后,设置合适的超驰关一次风机动叶开度值,提升风机自动调节响应。

参考文献:

[1]杨诗成、王喜魁主编.泵与风机.北京:机械工业出版社,2009

[2]华国均主编.轴流风机失速与喘振的对策.浙江电力,2002

作者简介:

唐立宝(1982—),男,工程师,本科,从事发电厂集控运行工作。

论文作者:唐立宝

论文发表刊物:《电力设备》2017年第25期

论文发表时间:2017/12/30

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