摘要:随着发电厂数量的不断增多,发电厂输煤系统应用频率相应提高,该系统实际应用的过程中,会因沉源扩散危害人体健康,导致生态环境受到破坏,基于此,应用微米级干雾抑尘装置能够起到良好的防尘效果,同时,还能大大发挥发电厂输煤系统应用优势。本文针对这一装置简要介绍的基础上,分析其在发电厂输煤系统中的具体应用。
关键词:微米级干雾抑尘装置;发电厂输煤系统;应用分析
前言:随着先进技术的不断升级,微米级干雾抑尘装置内部结构相应改进,这在一定程度上能够扩大该装置应用范围,大大优化防尘效果,并且发电厂输煤系统性能会随之提升。由此可见,本文探究该论题对发电厂持续发展有重要意义,具体分析如下。
1微米级干雾抑尘装置基本介绍
1.1基本组成
这一装置由九部分组成,第一部分即配电箱,它主要发挥电能供应作用,由于用电功率不相一致,进而应用范围不尽相同,这也是导致配电箱存在差异的主要原因;第二部分即微米级干雾机,它又由电控系统、流量控制系统等部分组成,防护标准级别为,该设备上部设置不同功能按钮,按钮类型分别为气压力表、电控系统、水压力表,微米级干雾机自动控制的过程中,常常借助电控模块完成操作;第三部分即控制信号线,它适用于本文介绍的系统;第四部分为螺杆式空气压缩机,这一设备主要用来提供气源,供应主体为干雾抑尘系统;第五部分为电伴热带,它在保温防冻方面发挥重要作用,根据气温差异决定是否安装;第六部分为储气罐,作为备用压缩空气,当空压机排气量达不到要求标准时,为其提供补充充足空气;第七部分即水气分配器,它作为连接管线与节能喷雾总成的主要载体,能够视现场情况变化合理控制喷雾器方向;第八部分为万向节喷雾器总成,组成部分之一——喷嘴的壳体制作材质为铝合金,万向节喷雾器总成还包括水气管线;第九部分即水气连接管线,它连接于喷雾器和干雾机[1]。
1.2抑尘原理
装置实际应用的过程中,主要借助水雾颗粒重力作用完成粉尘颗粒的沉降,粉尘颗粒运动过程中形成大体积粉尘颗粒,利用活性剂引导水集聚。如果粉尘颗粒直径小于水雾颗粒直径,进而粉尘粘结速度会大大降低,并且抑尘效果达不到预期要求。如果如果粉尘颗粒直径接近水雾颗粒直径,这时二者运动过程中能够充分接触,两类颗粒粘结速度会逐渐加快,并且粉尘颗粒体积会逐渐增大,最终能够达到良好的抑尘效果。从中能够看出,抑尘效果受粉尘颗粒、水雾颗粒直径差距影响较大,微米级干雾抑尘装置通过空气压缩的方式助力于声波震荡器,借助该设备辅助雾化颗粒转换,其中,转换完成的雾状颗粒直径大小为1~9.5um。喷头共振室将外部流进的气流转换成水雾颗粒,促使粉尘颗粒在重力作用下完成抑尘效果(如图1)。
图 1 微米级干雾抑尘装置抑尘流程
2发电厂输煤系统中微米级干雾抑尘装置应用分析
2.1输煤系统抑尘现状
现如今,发电厂工作量不断增多,这意味着输煤系统被频繁应用,该系统运行过程中提供的除尘形式主要有两种,第一种方式即湿式除尘,第二种方法即干式除尘,其中,前者是在传统除尘技术发展起来的,传统除尘技术最初为喷淋除尘,随着除尘技术水平的不断提高,以及除尘需要的不断增多,这一技术又发展为药剂除尘技术,应用操作为:喷淋设备加入适量抑尘药剂,对准对象进行喷水加湿处理,进而能够起到良好的粉尘抑制作用。后者细分为布袋除尘和静电除尘两种方式,其中,布袋除尘适用于室内空气尘土抑制,借此减少尘土量,起到室内空气净化的作用,换言之,这种除尘技术具有应用局限性;静电除尘方式应用过程中应优化设备质量,严格检验设备安装效果,以免安装操作不合理增加占地面积。针对湿式、干式除尘对比分析后,前者的应用效果较良好,特别是在无组织粉尘抑制方面,但前者应用期间同样存在不足,即使用季节性存在限制,小颗粒粉尘清除效果较差。
目前,发电厂输煤系统应用被提出了较高要求,传统抑尘方式存在应用不足,因此,应适时创新除尘方式,应用微米级干雾抑尘装置于输煤系统是极为必要的,下文具体分析了该装置的应用优势。
2.3微米级干雾抑尘装置应用优势
2.3.1应用优点
该装置针对粉尘进行源头治理,这能减少粉尘扩散量,缩小扩散范围;对于9.5um以下的粉尘,治理效果达到97%;除尘设备节省占地空间,并且设备应用期间的投资资金量较少,除尘设备维修、养护便捷,这对除尘设备长时应用、设备性能优化有重要作用;装置应用过程功能中无季节限制,及时冬季温度过低,也能全面发挥抑尘作用;装置易操作,在信息技术辅助下能够完成自动抑尘目标,并且应用期间产生的费用较少;雾化效果良好,输煤系统堵塞现象存在几率相对较低;设备运行期间需水量较少,煤料利用率相对较高。
2.3.2应用效果
微米级干雾抑尘装置最初在全国范围内进行技术应用,主要是因为技术先进性毋庸置疑,该装置启动不仅能够大量减少粉尘量,而且还能起到良好的抑尘作用,这对空气净化有重要意义,能为操作人员创设良好的工作环境。抑尘技术实践可知,微米级干雾抑尘装置应用能够产生良好的社会效果,节省成本投入,具体分析如下:
首先,节省煤炭资源,避免煤炭浪费,煤炭利用率大大提高,据计算可知,每套输煤系统避免浪费的经济损失达到百万元,装置抑尘率超过92%。其次,避免减少热值损失,据资料显示可知,煤低位发热量因煤炭外水分增加而降低,主要是因为中水除尘频繁应用,导致热值大量损耗;再次,需水量得到合理控制,传统抑尘技术应用期间需要消耗大量水分,微米级干雾抑尘装置与传统抑尘装置明显不同即节省需水量,其应用于输煤线路,喷水量节约91%左右,与此同时,还能减少冲水量,避免水资源浪费;然后,将大量劳动力从繁重的抑尘工作中解脱出来,并且输煤系统堵塞清理次数大大减少,这能在一定程度上节省人力费用,有利于提高输煤系统应用率;最后,粉尘无超标现象,进而以往常缴纳粉尘超标费用的环节可以省去,以往除尘装置应用于冬季,受冬季低气温影响,导致装置抑尘效果达不到预期要求,进而粉尘抄表现象多次发生,发电厂需要对粉尘超标行为缴纳特定费用,这在一定程度上会减少企业经济效益。本文应用的微米级干雾抑尘装置即使应用于冬季,也能起到良好的抑尘作用,进而发电厂无需缴纳该项费用,最终为企业节省大量资金[2]。
结论:综上所述,发电厂运行过程中,在输煤系统中应用微米级干雾抑尘装置,这不仅是对传统抑尘装置的创新,而且能够充分发挥新型抑尘技术的应用作用,确保粉尘抑制目标及时实现,同时,还能起到空气净化的良好作用。此外,相关研究人员应对微米级干雾抑尘装置深入研究,扩大这一装置的应用范围,确保粉尘抑制目标顺利实现,大大提高应用工厂的经济效益。
参考文献:
[1].微米级干雾抑尘装置[J].中国环保产业,2016(03):72.
[2]常启龙.微米级干雾抑尘装置在发电厂输煤系统中的应用[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2013(12):168-169.
论文作者:黄硙倞
论文发表刊物:《电力设备》2018年第5期
论文发表时间:2018/6/15
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