600MW亚临界燃煤空冷机组锅炉燃烧优化调整论文_吕航

(宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司 宁夏青铜峡市 751607)

摘要:本文就某600MW亚临界空冷机组锅炉两端主蒸汽温度差距较大,主蒸汽温度无法满足额定值的情况,提出了经过配风优化与提升制粉系统出口温度的处理措施。经过改变氧气含量、燃尽风开度与水平摆角、锅炉负荷等原因,分析不同运行状况下汽温与氮氧化物排放浓度的变化原则,最后确认了燃烧设备摆角与汽温变化的定量联系。从实验结果可以看出,针对没有经过燃烧设备改造的锅炉,经过配风优化,在确保锅炉可靠性的条件下,主蒸汽温度能够达到560℃,两侧汽温偏差在±5℃左右,锅炉效率增加了0.3%,脱硝入口氮氧化物浓度减少30mg/m3。

关键词:燃煤空冷机组;燃烧优化调整;主蒸汽温度偏差;锅炉效率

汽温偏差是锅炉工作中往往会造成的一些问题,不仅仅降低了锅炉工作的经济性,甚至还将出现锅炉爆管等事故的出现。由于某600MW亚临界空冷机组锅炉两端主蒸汽温度差距24℃,主蒸汽温度尚未达到标准的情况,经过燃烧优化调节导致以上问题得以有效处理。

燃烧优化调节方面已经有很多研究人员的对其进行了研究,重点集中在其中一个具体问题的实验方法,而对其中一类问题处理方案的探讨较少。结合实验结果的探讨,在没有经过低氮燃烧设备改造的锅炉,给出处理汽温偏差与减少氮氧化物排放的燃烧优化方案,同时对没有经过低氮优化的锅炉排放满足标准提出了相应的建议。

1锅炉型式及燃烧设备布置情况

本文的研究对象是上海锅炉厂制造的600MW亚临界数据变压工作直流炉,炉膛的宽度是18927mm,炉膛的深度是18927mm,炉顶中心标高是77861mm。这个锅炉采取的是四角切向燃烧方式、一次中间再热、单炉膛平衡通风、固态排渣、全钢构架的II型直流炉。每角燃烧设备设6层一次风喷口,在相邻2层煤粉喷嘴之间布置有1层辅助风喷嘴,主风箱上部设有2层紧凑燃尽风帧定位改变,此外,还分配5层分离分离燃尽风,燃烧设备布置情况如图1(a)所示。最底层A层喷燃设备采取等离子点火,喷嘴固定无法调整,剩下的一次风喷嘴差异在20°之间可以调整,二次风及分离燃尽风喷嘴差异在30°之间可以调整。

随着燃料与空气进入炉膛并着火,在炉膛内就形成一个旋转的“火球”,如图1(b)所示。主燃区的火球是顺时针旋转,分离燃尽风起到消除烟气残余旋转降低炉膛出口烟温偏差的目的。

图1燃烧设备布置图

2燃烧优化试验结果与分析

依照对锅炉工作参数与两侧主蒸汽温度偏差因素的研究,首先对分离燃尽风燃尽风水平摆角对汽温偏差影响进行了实验,接着对炉膛配风做出了优化改造,调节喷燃设备与分离燃尽风的上下摆角,让主蒸汽与再热设备温度达到额定值。在有效配风的根本上,进而做出了氧气含量优化实验,经过改善氧气含量,同时完全运用空气分级作用来减少氮氧化物排放量。最后经过增加制粉系统出口温度,将排烟温度有效降低,由此来增强锅炉效率。

2.1 分离燃尽风水平摆角调整

煤粉被点燃之后,火焰由下到上期间是正方向旋转的,上层离燃尽风5层喷嘴根据偏差在15°之间水平可以调整,能够对向上旋转火焰和烟气气流做出反向阻挡,在最大程度上的减少炉膛出口烟气残留旋转,降低两侧烟气温度偏差,保证锅炉主蒸汽、再热汽两侧换热均匀。该锅炉末端过热设备、再热设备经优化改造,机组开始运行之后,锅炉主蒸汽温度偏差最大24℃,减温水偏差可达每小时50吨。

分离燃尽风调整之后做到避免残留旋转的功能,火焰向中心移动,让两侧烟温变均匀。分离燃尽风水平摆角调节之后——减出口两侧壁温平均值沿管屏的分布。分离燃尽风水平角调整后,左侧管屏壁温提高,减温水下降至不足每小时10吨,两测汽温偏差减小,可以体现出分离燃尽风水平摆角能够合理处理汽温偏差的情况。经过分离燃尽风摆角的动作,导致“火球”出现移动,两侧烟气量变得均匀。

2.2配风优化调整

在分离燃尽风各层二次风水平角度调节之后,主蒸汽两侧偏差从最高24℃下降至12℃,接着调节分离燃尽风与帧定位改变各层二次风挡板。在不同负荷下进行试验,从锅炉配风上消除降低烟气顺时针旋转强度,达到炉膛出口烟气两侧均衡分布,彻底消除烟气残余旋转带来的汽温偏差。经过不同负荷试验,获得分离燃尽风及帧定位改变各层二次风开度与锅炉负荷的联系。降负荷期间因为煤量的迅速下降,风量也将随之下降,风门的动作相一致才可以确保出口蒸汽数据达到额定值。

2.3空预器出口氧气含量调整

一般情况下,为了兼顾锅炉效率与氮氧化物排放浓度,在运行期间采取低氧运行,经过降低炉膛的温度来降低氮氧化物的生成量与降低排烟损耗。可是过低的氧气含量会引起不完全燃烧损失增加,还可能使得燃烧设备喷嘴附近结焦的出现。因为热力型氮氧化物的生成量只占三分之一左右,所以只靠着减小火焰温度来降低氮氧化物的量具备一定的局限性,需要充分利用空气的分级作用,形成主燃区、还原区与燃尽区来降低氮氧化物的生成。同时将火焰拉长,炉内温度场更加均匀,降低容积热负荷,减轻炉膛的结焦结渣,成为燃烧优化调整降低氮氧化物的主要措施。

2.4提高制粉系统出口温度

该厂原制粉系统考虑石子煤较多,制粉系统出口温度控制较低,平均不到60℃,个别制粉系统入口冷风门开度高达60%,锅炉燃烧效率偏低。经过查看电厂生产日报表发现,飞灰可燃物在1%以上,大渣可燃物达到10%以上。并且,因冷一次风量大,进入空预器一次热风量降低,排烟温度较高。通常提高制粉系统出口温度10℃,排烟温度降低3~5℃。本次试验,神混煤制粉系统出口温度提高至72℃,锅炉排烟温度平均降低6℃左右。

如今,该厂喷嘴环已经进行了优化,风速加快之后石子煤量不高,建议提升制粉系统出口温度70~75℃,有利于炉内燃烧。升降负荷的时候,对汽温变化的干扰会有效减低,并且减小排烟温度有利于提升锅炉效率。

3结论

(1)依照主蒸汽温度与减温水情况进行上摆或下摆喷燃设备。当再热汽减温水较大时,可将喷燃设备下摆5%~10%;当温度偏差增加时,可将分离燃尽风层开大;当主蒸汽减温水量较大时可适当降低热焓校正值。

(2)降低氮氧化物应该主要靠分级燃烧来控制,试验中氧气含量增加后炉内燃烧更加充分,炉膛温度降低,氮氧化物排放在原基础上平均降低30mg/Nm3左右。

(3)在提升制粉系统出口温度至70℃后,因一次冷风量降低、一次热风量增加,锅炉排烟温度平均降低6℃,锅炉飞灰可燃物降至0.44%,大渣可燃物降至1.76%,锅炉效率提高约0.3%。控制原则以制粉系统入口温度不超过285℃为控制原则;当石子煤较多时,要縮短排渣周期,避免石子煤排渣不及时进入风室,引起石子煤自燃。

参考文献:

[1]300MW机组锅炉低NO_x燃烧设备改造试验研究[J].关风一,徐有宁,张骞. 沈阳工程学院学报(自然科学版).2014(04)

[2]大型电站锅炉高效低NO_x燃烧优化运行技术研究[J].刘发圣,敖光辉,李海山,桂良明,王潜,江卫国,曾过房. 锅炉技术.2014(05)

[3]600MW锅炉低NO_x燃烧设备改造后风量优化调整试验分析[J].张勇胜,吕旭阳,李春曦,闫慧博. 河北电力技术.2014(03)

论文作者:吕航

论文发表刊物:《电力设备》2018年第23期

论文发表时间:2018/12/12

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