摘要:本文通过一起10kV开关拒动引起主变跳闸的缺陷分析,深入分析、学习其动作原理,排查产生缺陷的原因。最后提出对该类已投运设备提出防范措施。
关键词:10kV开关;拒动;烧线圈
0.背景
2015年1月,某220kV变电站10kV 577馈线发生单相短路故障,逐步发展为三相短路,某220kV变电站10kV 577线保护动作,开关拒动,#2主变低压1侧过流1时限、2时限、3时限先后动作,主变三侧开关跳闸,10kV 2段母线失压,现将对该缺陷进行分析讨论。
1.设备信息
某220kV变电站10kV 577馈线为广东正超电气有限公司制造,2002年1月出厂,2002年6月投运,具体信息如表1。
表1 10kV 577馈线柜主要技术参数
2现场检查处理及缺陷原因分析
2.1 一次设备检查处理情况
(1) 10kV线路配电站故障情况
该配电站距变电站长度约为4.5km。配电站内可见明显短路烧损痕迹。
(2)#2主变本体检查情况
现场对#2主变本体进行外观检查。主变油位正常,储油柜外观未见异常,主变本体未见漏油痕迹。检查#2主变本体及有载开关瓦斯继电器均未动作。
(3)#2主变220kV、110kV侧设备检查
故障发生后,运行人员立即对#2主变220kV、110kV侧设备进行检查,无明显异常。
(4)#2主变10kV侧设备检查及分析
经现场检查,10kV 577开关柜有烧焦气味,其余设备外观检查无异常,根据保护动作报文及设备检查情况确定本次故障非近区短路故障。高压室整体环境正常,开关柜内无潮湿锈蚀及凝露情况。对10kV 577开关进行检修,更换烧毁分闸线圈(见图1),试验合格后恢复运行。
图1 10kV 577开关机构及分闸线圈烧毁图
检修人员对502开关进行检修,分闸线圈外观无异常,直阻正常,拆开线圈后,线圈内部也无损坏痕迹,线圈绕制做工较粗糙,检修人员更换线圈前进行低电压动作试验,动作电压分别在174V、188V、197V才能进行分闸,动作分散性大,且不满足规程(65%~120%)Un可靠动作(即143V~264V)的要求,且低电压合闸试验有3次合闸不成功,更换分、合闸线圈并进行机构调整后试验合格。
图2 变低502开关机构及解剖后的分闸线圈图
根据检修情况判断,该厂家线圈生产工艺粗糙,质量不高,线圈绕制疏密不一,外部封装十分简易,分闸线圈经多年运行后,线圈老化,动作分散性大。502开关分闸线圈2014年(线圈表面显示为2011年生产)进行了更换,运行时间相对较短,线圈持续励磁(持续0.5s)下机构最终脱扣分闸。577开关线圈在通电1.048s后动铁芯励磁不足仍无法使机构脱扣导致线圈烧毁,通流时间也远远低于常规水平。
2.2缺陷原因分析
(1)事件发生直接原因
导致本次事件的直接原因为10kV 577线专用配电站发生单相短路故障,随后逐步发展为两相故障,约24ms发展为三相故障,200ms后577保护动作,开关拒动,保护出口1.048秒后分闸线圈烧毁。220kV某变电站#2主变低压侧后备保护动作,1时限跳500、550分段开关并闭锁备自投,2时限跳502开关,由于502开关未能及时分闸(保护出口后约546ms分闸)致3时限动作跳主变三侧。
(2)保护动作情况分析
10kV 577保护动作情况及分析。根据保护动作报告,15时02分09秒10kV 577保护过流1段(定值5.0A,时限0.2S)、2段(定值1.0A,时限0.5S)动作跳闸,现场10kV 577577开关并未跳开;15时02分
10秒10kV 577577开关报“控制回路断线”,15时02分14秒10kV 577报“重合闸动作”。
10kV 577故障时577开关拒动,在保护发跳闸令后,由于开关未能跳开造成跳闸线圈烧毁并引发“控制回路断线”告警。
#2主变跳闸后,故障电流消失,10kV 577保护因三相电流为0,控制回路断线(分闸线圈烧毁)无法提供分、合闸位置信号,现场有合后位、保护启动,重合闸条件满足,故15时02分14秒10kV 577保护经延时1500ms后重合闸动作。
#2主变保护动作情况分析。由保护及故障录波图分析,故障发生初期为单相接地故障,其后发展为BC相间故障并迅速发展为三相故障,故障初期故障#2主变变低相电流二次值为1.8A,满足主变低压侧后备复压过流保护电流定值1.04A,但由于各相电压均高于43V(约75%额定电压)且保持对称,复合电压(低压动作值线电压70V,负序电压动作值相电压4.0V)未能开放,主变低压侧后备复压过流保护未能动作;
至1608ms,故障进一步发展,#2主变低压侧B相电压下降至约34V(60%相电压),故障相电流升至二次值3.0A,此时满足#2主变低压侧后备复压过流保护动作条件,经1200ms延时过流Ⅰ段动作跳10kV分段500、550开关并闭锁备自投,经1500ms延时过流Ⅱ段动作跳#2主变变低,由于变低开关未能在300ms内断开,经1800ms延时过流Ⅲ段动作跳#2主变各侧开关。
3 防范措施
基于上面分析所得到的缺陷原因,现对该类已投运设备提出防范措施:
(1)组织核查同型号设备台帐,制定更换计划,完成全部线圈的更换工作。
(2)明确分合闸线圈的额定电流、通流时间、额定吸力、电气、机械寿命,形成分合闸线圈的技术标准及测试方法。
(3)严格执行检修规程中固定式开关柜B修周期6年的要求,进行开关分合闸线圈测试、机械特性测试、机构检修、扣接量调整等工作,每12年更换一次分合闸线圈。
4 结论
在电力系统中,10kV开关分合闸线圈的稳定性能发挥着非常重要的作用,它的运行动作可靠性对电网安全运行影响重大,如存在烧线圈问题将导致设备越级跳闸。本文通过对一起10kV开关拒动引起主变跳闸缺陷深入分析研究,提出了一些防范措施,为更好运维该类型的设备积累良好的经验。
参考文献:
[1]中国南方电网有限责任公司 电力安全工作规程[S]广东,2015.
[2]中国南方电网有限责任公司 变电设备运维规程[S]广东,2018.
作者简介:
姓名:周鹏威(1986.02.05),性别:男;籍贯:广东;民族:汉;学历:本科;研究方向:变电运行;单位:广东电网有限责任公司东莞供电局
论文作者:周鹏威
论文发表刊物:《电力设备》2018年第33期
论文发表时间:2019/5/17
标签:线圈论文; 动作论文; 故障论文; 时限论文; 设备论文; 相电压论文; 低压论文; 《电力设备》2018年第33期论文;