浙江国华浙能发电有限公司 浙江宁波 315612
摘要:对基于PLC的变压器冷却器控制系统和传统冷却器控制系统的特点进行了对比,指出传统的冷却器控制系统存在弊端。某4X600MW机组的主变冷却器控制回路改造及策略优化后,更适合变压器的安全稳定运行,其冷却器控制系统在节能方面有很大的提高,取得可观的经济效益。
关键词:变压器; 冷却器; 控制系统
1概述
某4X600MW机组的发电厂,基建设计的变压器冷却系统控制回路采用分立的电气元件(继电器)构成,用硬逻辑来实现各种功能,使得回路非常复杂,而且无法有效实现冷却系统的信息采集、监测和应用。正常运行时,元件老化、回路异常等缺陷频发,不利于变压器的可靠运行。
借主变和冷却器增容之际,对传统冷却系统进行改造升级。经研究,拟采用了基于PLC逻辑程序控制系统来替代分立元件,实现变压器所有冷却系统信号实时监测、用温度电流控制风扇油泵运行方式、电源和冷却器自动定时均衡切换、对冷却系统元件启停的自动控制,并通过合理控制策略实现风扇的节能与优化。
2新旧冷却控制系统的对比
2.1原冷却器的运行方式与弊端
主变压器冷却系统采用强迫油循环风冷方式。原设计配置7组冷却风扇和油泵,变压器正常带载运行时,四组风扇运行,一组辅助,一组备用。当油温大于75°C或者负荷高于70%变压器额定负荷时,启动辅助风扇,当工作风扇或辅助风扇有一组故障时,启动备用风扇。
运行经验表明, 传统的冷却器控制系统主要存在以下问题:二次回路特别是冷却控制回路不统一、不规范,接线比较复杂,检修维护困难, 给检修人员带来一定压力;由于采用分立的电气元件(继电器),整个控制系统故障率高,经常出现继电器线圈烧毁、触点烧结或氧化接触不良等问题,故障查找和处理存在一定困难。用硬逻辑方式采集变压器冷却系统信息,需要大量的分立元件(继电器), 所以无法实现全部信息的扩展和采集、控制,只能实现有限的功能,很难实现系统的改造和升级;因温度硬接点控制,可能引起冷却器组频繁启停。
2.2新冷却器的优势
本项目在不改变变压器冷却系统主回路接线的基础上,通过对主变风冷器运行模式的分析,研究风冷器与温度的关系,从而优化风冷器的控制方式及策略,并通过PLC编程来实现风冷器的灵活控制。项目实施后以智能化的冷却、监测和控制系统来替代分立元件,可实现变压器所有冷却系统信号实时监测、用温度电流控制风扇油泵运行方式、电源和冷却器自动定时均衡切换、对冷却系统元件启停的自动控制,可以有效解决目前风冷器控制系统存在的主要问题,通过控制变压器温度和风扇工作时间来延长变压器及风扇运行寿命,减少运行维护人员工作量、提高就地柜的防护等级减少环境影响,扭转冷却系统运行情况不良的被动局面,为变压器的可靠运行提供安全保障,同时可通过合理控制策略实现风扇节能控制。
3控制策略优化
主变冷却器控制箱换型改造后,实现了双PLC互备冗余控制,两路主电源自动轮换投运,各组风扇也可以按照既定的策略进行轮换。各个冷却风扇投切及功能更灵活组合,使变压器更经济更安全。
3.1动力双电源回路的互备功能
双电源冗余互备供电,当任何一路电源出现故障,均可以实现另一路电源的自动投入。当任何一路电源出现故障,导致该路电源的接触器不能吸合,而另一路电源的接触器自动投入。并提供电源故障的本地显示与信号远传。I、II两路交流电源具有自动轮换功能。轮换周期可以在PLC中设定。
3.2双PLC自监控和互备功能
当可编程控制器内部CPU故障,输入、输出故障,PLC电源故障后,发出PLC故障信号,双PLC冗余互备控制,当任何一个PLC出现故障,均可以实现另一个PLC的自动投入。
3.3冷却器组的自动轮换功能
本控制柜提供冷却器的自动轮换功能。PLC模块设定固定时间对各冷却器自动轮换,依次设定各冷却器为工作、第一辅助、第二辅助、备用。每次自动轮换将重新设定冷却器的工作状态。具体轮换说明见下图:
图1 风扇启停逻辑
3.4.2第一组辅助风扇启停逻辑
若触摸屏设置为第一辅助状态。启动第一组辅助风扇的逻辑如下如所示。其中绕组温度硬接点信号:当65℃低温接点闭合,启动工作组冷却器风扇电机;当75℃高温接点闭合,第一辅助冷却器投入;温度降低到65℃以下时,停止第一组辅助风扇。
图3 辅助风扇第二组启停逻辑
3.4.4备用风扇启停逻辑
若触摸屏设置为备用状态。当处于工作或者辅助(包括第一和第二辅助)状态的冷却器出现故障时,备用冷却器投入工作。
图5 4#主变压器油温变化曲线(优化前)
通过上述风扇运行策略的优化调整后,其曲线如下:
图6 4#主变压器油温变化曲线(优化后)
按照要求,冬季变压器油温不超过50度,夏季油温不超过80度,变压器就可以安全运行,对比优化前后的曲线,优化后的温度控制的很合理,冬季不会很低,夏季不会很高,效果显著。
4.2节能效果
如果冷却风扇改造后,风扇的运行规则仍然按照五组风扇工作模式,一组辅助,一组备用,那么计算电量如下:
原来变压器冷却器运行一年需要的电量:
风扇:1.1(单台功率)*3(一组三个)*5(正常工作投5组)*24(一天24小时)*365(天数)=144540度;油泵:4.2(单台功率)*1(一个)*5(正常工作投5组)*24(一天24小时)*365(天数)=183960度;总功率:144540+183960=328500度(没算起辅助冷却器组时的额外电量,只算正常工作5组。)改造后,风扇2kW/台,油泵3kW/台,依然使用原来的运行模式,则所消耗电量为394200度,控制策略优化后,以2017年1~11月份综合曲线,并根据曲线计算:
通过对比发现,降低能耗41.8%,效果显著。
4.3经济效益
冷却器控制策略优化,节省电量为394200-189708=204492kWh,节省费用约为204492*0.35=7.16万元,也降低了因某组风扇长期运行造成的元器件损耗加剧问题,从而节省风机、接触器、开关等备件更换费用。综合以上因素,预计单台机组每年节约各类成本约20万元,4台机组每年节约费用约80万。
5 结束语
改造后的主变冷却器系统可以看出, 采用基于 PLC 的变压器冷却器控制系统大大减少了控制回路中的继电器数量,降低了故障率,提高了控制系统的可靠性。通过PLC编程逻辑的优化和完善,使变压器的运行更节能、更环保,提高了变压器运行的安全性和经济性。
论文作者:陈华杰
论文发表刊物:《防护工程》2018年第29期
论文发表时间:2018/12/28
标签:冷却器论文; 风扇论文; 变压器论文; 控制系统论文; 回路论文; 系统论文; 电源论文; 《防护工程》2018年第29期论文;