关于空分设备增加提氩装置的操作和优化论文_李元安

身份证号码:45011119840723XXXX

摘要:简述了柳化空分提氩系统的流程,就制氩装置运行过程中出现的问题,定性地分析了氩系统的优化操作和改进方案。

关键词:全精馏无氢制氩;提氩系统;优化操作

一、前言

柳州化工股份公司制氧能力28000Nm3/h(标准立方米/小时)的大型空分装置与壳牌粉煤气化项目配套设计。为了综合利用现有资源,通过技术论证和市场调研,柳化大力气体厂决定在空分装置上直接串入提氩装置,采用无氢除氧工艺技术(也称全精馏制法),无氢除氧工艺流程简单、操作简单、能耗低、效益高,具备了其它工艺无法比拟的优势,是最先进的制氩工艺,氩的提取率能达到60%以上。该装置可生产出市场需求量大、产品效益好的液氩产品。该项目把提氩装置的设备和管道一起放到空分的冷箱内,最大限度降低冷量损失,既稳定空分装置的操作又降低液氩的生产成本。

二、技术原理与生产流程

1、技术原理

本项目采用无氢除氧工艺提取纯氩,其原理是利用氧气、氮气、氩气的沸点不同,采用精馏原理进行分离,其中氮的沸点(-195.78℃)、氧的沸点(-182.83℃)和氩的沸点(-185.7℃),由于氧的沸点比氩高,在精馏过程,高沸点组分氧被大量地洗涤下来,形成回流液返回空分上塔,此外,氩的沸点比氮高,高沸点的氩被洗涤下来,少量低沸点氮作为废气排放。通过低温精馏法,在粗氩塔中完成氧-氩分离,在精氩塔中完成氩-氮分离,从而得到纯氩。

2、工艺流程

本项目的低温全精馏制氩的所有设备均置于空分设备的保冷箱内,粗氩塔I、粗氩塔II、精氩塔均为填料塔。在粗氩塔I、粗氩塔II内,气态氩馏份沿填料盘上升,由于氧的沸点比氩高,故高沸点组分氧被大量地洗涤下来,形成回流液返回上塔。粗氩塔I底部的液氩经液氩泵加压后打入粗氩塔II上部作为回流液;因此,上升气中的低沸点组分氩含量不断提高,最后在粗氩塔I顶部得到含氧≤2ppm、含氮<1%的粗氩气,粗氩气在粗氩冷凝器中被液空冷凝成粗液氩。

从上塔相应部位抽出的氩馏份气体约19500m3/h,含氩量为8~13%(体积比),含氮量为0.03%(体积比)。氩馏份直接从粗氩塔II的底部导入,粗氩塔II上部采用粗氩塔I底部排出的粗液氩作回流液;作为回流液的粗液氩经粗氩塔I底部导入,粗氩冷凝器采用过冷后的液空作冷源,上升气体在粗氩冷凝器中液化,在粗氩I顶部抽出的粗氩气(其组成为约99%氩、≤2ppm氧)。该部分粗氩气进入精氩塔中继续精馏;在粗氩塔冷凝器中被冷凝的粗液氩作为回流液回粗氩塔I、粗氩塔II。粗氩塔冷凝器中蒸发后的液空蒸汽返回上塔。

粗氩气从精氩塔中部进入,来自下塔的贫液空作为精氩塔底部蒸发器的热源,加热精氩塔底部的液氩,使之蒸发成上升蒸汽,与中部进入的工艺氩气汇合,作为精氩塔的上升气流。从精氩塔底部蒸发器出来经过过冷的贫液空,经节流后进入精氩塔顶部冷凝器贫液空侧作为冷源,使精氩塔的上升气流中的氩冷凝成液体,作为精氩塔的回流液,上升气流中的氮不被冷凝,以气态形式排入大气。

在精氩塔中含氮量约为1.0%的工艺氩气在精氩塔中得进一步分离,最后在精氩塔底部得到纯度99.99%以上的精液氩产品。精液氩经调节阀排入液氩贮槽贮存,贮槽内蒸发的气体返回精氩塔参与精馏。

液氩生产工艺流程图

三、解决的技术关键及未解决问题

1、解决技术关键

在本项目提氩装置投入运行初,由于受到空分氧氮产量负荷变化大影响因素,进入粗氩塔Ⅱ的氩馏分总是维持在4%~6%,低于原设计的8%~10%氩含量设计,而粗氩气中的含氧量偏高,受到粗氩塔处理能力的制约,最终生产出来的液氩产品的氧含量只能降到50ppm,远没有达到含氧量≤2ppm的国家高纯氩标准,含氧量≥50ppm的氩产品市场价值不高,价格也只有高纯氩的一半,产品盈利能力差,因此课题组在这个基础上进行了操作方法创新改进,保证液氩生产装置在空分生产负荷发生变化的情况下,也能保证本装置稳定生产,提高装置的安全性,缩短装置的开车时间,产品纯度已达到国家标准《GB/T4842-2006》中的纯氩指标。主要的解决的技术关键具体如下:

(1)、优化工艺操作,缩短氩系统冷态开车时间

当空分装置短时间停车时,集聚到粗氩塔I釜中液体的氩浓度介于运行时塔顶与塔底氩浓度之间,在冷态开车恢复氩塔精馏工况时,若将此部分液体(约11m3)排放掉,将造成系统冷量及氩的损失,若过早将其送往空分上塔,则将影响主塔氧浓度的分布,延长氩正常精馏工况的建立时间。改进之前,氩系统冷态开车时都是先把粗氩塔I釜中液体排空再进行重新积液,这样既浪费了冷量又延长了粗液氩的提浓时间,由于受到系统冷量的制约,操作人员在打开粗氩塔冷凝蒸发器冷源阀门时动作比较缓慢(保证主塔冷量平衡的前提下),粗氩塔精馏工况建立的时间比较长,粗氩塔底部液氩含氧量较大约为65%,需要较长时间精馏提纯浓度才能恢复到正常值含氧量≤2ppm。改进后,在开氩系统之前先把主冷液氧液位、下塔富氧液空液位提高到高限以备冷量不足,操作人员在打开粗氩塔冷凝蒸发器冷源阀门时动作比较快,尽快提高粗氩塔上升气量,同时充分利用粗氩塔I釜中高浓度液氩作回流液,这样既节省了冷量,又缩短了粗氩塔精馏工况建立的时间,粗氩塔底部液氩含氧量较小约为8%,需要较短时间提纯浓度就能恢复到正常值含氧量≤2ppm,这样就能大大的缩短了氩系统的开车时间。

每次氩系统短停后再开车恢复生产,从氩气生产启动到正常投产所需的时间从以前的72h缩短为36h,可尽快制出精氩,同时避免因空分装置变负荷不当致使氩气生产中断,增强液氩的生产连续性,为我厂减少了不少损失。

(2)、改进工艺,减少负荷波动对氩系统的影响¬

空分主塔的稳定是氩塔工况正常的前提条件,与此同时粗氩塔精馏工况的好坏也将影响到主塔的稳定。在对氩系统进行调节时(本文主要指粗氩的调节)必须同时调节空分主塔和粗氩塔,才能获得尽可能 高的氩提取率。由于化工型空分装置自身的特点,高压氮气的用量间歇性波动,造成主冷负荷间歇性变化,不利于氩馏分的稳定性,考虑到这点因数,柳化空分的特点就是在主冷上部氧气段增加一根氧气泄放管,减少提馏段回流比的波动,同时提高主冷液氧液位操作达到稳定氩馏分的效果,这样,在主塔的变工况调整时,氩馏分组分含量可以基本保持相对稳定,粗氩塔中精馏工况也将相对稳定,故在变负荷中,应适当提高氩馏分氧含量,并合理设置负荷变化梯度,待变负荷结束后,再将氩馏分含量恢复为正常值。

2、未解决问题

1、液氩泵工艺设计存在缺陷,液氩泵为两台,由于氩泵出口共用一条回流管,使得氩泵无法实现在线进行倒换操作。氩泵进口压力低,液氩的过冷度小,氩泵操作波动大时,液氩泵很容易气蚀不打量,给氩系统加量带来了难度。

2、由于煤气化装置的高压氮用量远远大于设计用量,且高压氮用量波动大,氩馏份波动频繁,影响氩系统的产量。

3、由于液氩贮槽设备是采用旧设备,经过检修后,设备仍存在较大的问题,首先液氩贮槽B-19真空保温层无法维持真空度,需要在线不断抽真空,贮槽的保冷效果依然较差,这给液氩系统无形中增加了氩气回收所需的冷量,影响氩系统负荷的提升。目前30m3液氮贮槽改成液氩贮槽已经配管完成投入生产,贮槽氩气无放空全回收,液氩输送管线较短冷量损失较小,但是容量太小不及时销售影响产量。

4、由于吸收环境、充装软管、槽车内的热量导致部分液氩汽化,槽车在充装中要放空卸压。为减少液氩充装放空损失,可适当提高充装压力,以提高输送液氩的过冷度和流速,同时回收放空的氩气。由于槽车充装的不连续性,为避免对氩生产产生波动影响,此部分的放空气不送回氩精馏系统,可通过增建氩气充瓶设备,进行瓶氩的充装。

四、装置的技术性能及效益

本装置采用无氢除氧工艺生产液氩产品,工艺操作温度-184℃,目前氩产量最高达到600 Nm3/h,由于受到空分冷量供给影响,目前装置仅达到设计能力70%,产量尚未达到科研合同中760Nm3/h的指标,液氩产品质量指标符国家标准《GB/T4842-2006》纯氩指标。液氩产品主要是对外销售,若正常生产,每年效益在700万元左右。

五、结语

对于全精馏制氩这一先进的工艺流程,氩系统工况的调节是相当困难的,特别是在100%~60%变工况下的调整,要稳定氩精馏工况更加不易。经过几年的不断实践、总结和改进,我厂已经熟练掌握和很好利用了这一先进工艺,使柳化28000Nm3/h空分设备的制氩系统实现稳产、高产。在化工型空分的提氩系统稳定操作方面取得了显著的效果。

参考文献:¬

[1]汤学忠、顾福民 《新编制氧工问答》 冶金工业出版社出版 2001

[2]夏葵 侯予 陈纯正 《空分提氩系统的优化操作与挖潜改进》 深冷技术 2004(1):46-48

论文作者:李元安

论文发表刊物:《基层建设》2018年第26期

论文发表时间:2018/11/16

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

关于空分设备增加提氩装置的操作和优化论文_李元安
下载Doc文档

猜你喜欢