浅析国内页岩气长水平段井钻完井技术难点及对策论文_彭莹江

浅析国内页岩气长水平段井钻完井技术难点及对策论文_彭莹江

中石化江汉石油工程有限公司钻井一公司 湖北 潜江 433121

摘要:页岩气开发通过增加水平段长度来实现增产提效是必然之势,国内页岩气开发水平段长度基本为1500m,而国外部分区域非常规油气开发,3000~4800米长水平段已成为主力。页岩气开发又面临新的挑战。国内。之前成熟的常规水平井钻井技术不全适合长水平段的应用,长水平段钻井技术的优选,井下工具的选择和技术方案安全性、技术经济性评价,长水平段钻井液性能的携砂性、流变性,以及机械钻速慢、钻井周期长等长水平段钻井问题亟待解决。

关键词:长水平段;模型;旋转导向;复旋

前言:随着重庆涪陵、四川区块页岩气不断的开发,国内页岩气常规1500m水平段井开发技术已经很成熟,形成了多套页岩气钻完井关键技术。但国内页岩气开发又面临新的挑战。低油价环境下,单井成本投资不断降低。环保要求更高,征地困难、工农关系复杂,导致钻前工程费用增加,促使加大每个平台的使用效率。为了增产提效,切实做到降低页岩气开发整体投资成本的目的,页岩气开发将向长水段方向布局。水平段增加,产量呈增长趋势,成本大幅下降,从而水平段延伸长度增加至之前水平段长度的2倍左右,来减少口井数,减少钻前、每口井前期施工井段等工序,做到投资1口井、成本是之前单井1.2-1.5倍达到之前2口井的产能。

页岩气开发通过增加水平段长度来实现增产提效是必然之势,做到投资1口井、成本是之前单口井1.2-1.5倍达到之前2口井的产能。之前成熟的常规水平井钻井技术不全适合长水平段的应用,长水平段钻井技术的优选,井下工具的选择和技术方案安全性、技术经济性评价,长水平段钻井液性能的携砂性、流变性,以及机械钻速慢、钻井周期长等长水平段钻井问题亟待解决。

1国内外长水平段井钻井技术现状

近几年,美国新钻的水平井大部分用于开发页岩气,与此同时开发致密油的水平井也越来越多,随着页岩气水平井配套设备、技术也不断得到完善,水平井水平段不断延伸。美国Range公司在Marcellus(马塞勒斯)地区施工的井,2006-2015水平段长1219-1828m; 2016水平段长1219-3352m,2017-2018水平段长3352-5486m,相应配套的设备、技术也不断的发展,该公司在Marcellus累计钻了超过83口水平段超过3048m的水平井,最长5486m。北美页岩气井最长水平段达到5715m,3000~4800米水平段较为普遍,美国页岩气长水平段水平井开发已成为主力。

中石化重庆涪陵、南川等区块水平段长1300-1800m,平均1500m左右。国内常规水平段长(水平段长<2000m)页岩气开发已经逐渐成熟,但超长水平井钻井技术尚处于摸索阶段,与国外长水平段水平井工程指标相比还存在明显差距。焦页XHF井水平段长3065m,创造了中国陆上和页岩气最长水平井两项纪录。中石油以来在川渝地区(长宁、威远、荣昌、自贡、泸州等地区)施工数百口页岩气井,水平段长一般≤2000m,最长水平段长2810m。

2 长水平段井钻完井技术难点

1)模型建立和模拟计算问题。目前国内没有相关钻压传递、扭矩、摩阻等参数模型软件,不能有效指导长水平段井的施工。

2)轨迹控制问题。焦石老区布井,井区已完成井数多,防碰难度大,需要防碰绕障,增加了轨迹控制难度。目的层倾角变化大,主力开采层厚度薄,轨迹调整频繁,水平段长度增加,靶区穿行难度增大。

3)“甜心”层位可钻性问题。五峰组可钻性差,研磨性强,行程钻速低,施工周期长。焦页XHF井水平段长3065m,其中五峰组穿行率高达76%,用4趟钻才完成水平段钻井作业,其中2趟钻都是因为钻头磨损和机械钻速低起钻,三开行程钻速只有110m/d。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4)长水平段井眼净化问题。水平段越长,轨迹调整频次更多,形成多个波谷,容易形成岩屑床,岩屑清理困难,岩屑在井内重复破碎。

5)各种钻井工艺延伸能力问题。水平段越长,摩阻、扭矩越大,钻进扭矩波动大,常规复合钻井技术延伸能力有限,水平段超过2000m(前期轨迹好,2500m)后,常规复合钻井技术滑动钻进时钻具容易发生屈曲,起下钻摩阻大,扭矩大,常规复合钻井工艺无法满足长水段施工要求。以焦页XHF井为例,对其进行模拟计算得知一旦超过2500m就会发生钻具屈曲,无法使用常规导向钻具组合钻井,必须更换钻井方式,采用旋导钻进。

6)长水平段井完井作业问题。水平段越长,下套管摩阻越大,焦页XHF井下套管遇阻,139.7mm下套管时间超过7天,最长单根下入时间2.5小时

7)设备配置低,无法满足长水平段钻井参数强化要求。长水平段钻井,对井队设备要求更高,配备级别低,无法满足施工。

3 技术对策

1)建立有效模型,有效指导钻井。建立钻柱/套管柱屈曲、摩阻计算模型和岩屑水平段运移和分布模型,了解水平段延伸过程中出现的具体困难,有的放矢的解决相关问题,有效指导重点攻克方向。

2)以整口井轨迹控制为基础,形成长水平段井井眼轨迹控制技术,优化井眼轨迹,增加钻井延伸能力。以建立的模型为基础,明确井眼轨道、井筒条件以及地层不确定性等规律,优选轨道设计模型(双二维、斜面圆弧、五点六段制),优化造斜点、造斜率等。

3)优选钻井工艺。根据钻具摩阻、扭矩计算,根据钻具屈曲情况选择钻井工艺。根据屈曲情况、经济性和安全性优选LWD+常规复合、LWD+“震荡”复合、常规旋转导向、旋转导向+井下马达以及“复旋”钻井工艺(“复旋”即水平段前期用复合钻进,后面采用旋转导向钻进)。

4)优选高效钻头和长寿命螺杆。对目的层地层可钻性进行研究,针对龙马溪组和五峰组不断来回穿层,优选出适合常规复合钻井技术抗磨高效钻头和长寿命高效螺杆;目前国内油基螺杆使用寿命基本可以保证超过150h,需要优选出超过300h耐油性螺杆。

5)优选“减摩清砂”工具。了解各种“减摩清砂”工具原理,优选工具,有效清理水平段岩屑和解决定向托压问题,如清砂钻杆、水力振荡器等。

6)优化油基钻井液性能。针对长水平段井净化问题和摩阻问题,强化油基钻井液悬浮、携砂性,特别针对其进行润滑性研究,研制油基钻井液润滑剂,降低起下钻摩阻。

7)优选下套管工艺和附件,优化扶正器安放位置。可以采用旋转下套管技术,优选滚珠扶正器等。

8)进行设备升级。对钻井队进行网电改造,配备50MPa钻井泵、70MPa地面管汇以及500T双电机顶驱,保证功率能满足施工要求。

4 总结

目前涪陵页岩气长水平段井已经完成了7口超过2800m长水平段井,最长水平段3065m,形成了一套长水平段优快钻完井技术,但往4000m延伸长水平段井会存在什么问题,还需要继续研究。

论文作者:彭莹江

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年18期

论文发表时间:2019/11/7

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

浅析国内页岩气长水平段井钻完井技术难点及对策论文_彭莹江
下载Doc文档

猜你喜欢