结块梗丝松散装置的设计与应用论文_刘德祥1,范宝成2,司小山2

(1 新疆维吾尔自治区烟草公司 新疆乌鲁木齐 830026;2 红云红河烟草(集团)有限责任公司新疆卷烟厂 新疆乌鲁木齐 830000)

摘要:卷烟制造过程中的烟丝由叶丝和梗丝混合而成,梗丝在储柜中由于自于重压实产生了结块现象,在输送过程中不能得到有效的松散,从而影响了梗丝掺配的均匀性,造成产品质量不稳定。对于此问题设计研发了一套结块梗丝松散装置,将其安装在原有的振动输送机上,有效地解决了梗丝结块问题,取得了良好的效果。

关键词:结块梗丝;松散装置;振动输送机

前言:制丝线分为叶丝线和梗丝线,梗丝在储梗柜中储存时由于自重压实产生了结块现象,在掺配输送过程中结块梗丝不能够得到有效地松散,随着输送带进入下一工序,从而影响了梗丝掺配的均匀性和烟丝质量,为此设计研发了一套结块梗丝松散装置。

1、存在的问题

目前我单位所使用的储梗丝柜一批物料的储存高度约为1200mm,储存时间30分钟至15小时不等,随着储存时间的增加梗丝由于自重会出现料位逐渐降低的情况。经统计,实际储存物料的高度会由1200mm将至1150mm左右,底部形成约0.2%~0.5%的结块梗丝。统计数据如下:

表1:改进前结块梗丝占比统计

由于结块梗丝容易造成掺配的不均匀,并且人工松散的方式不能完全松散结块梗丝,因此需要设计一套自动松散结块梗丝的装置。

2、结块梗丝图示

图1:结块梗丝示意图

3、结块梗丝松散装置原理

图2:结块梗丝松散装置原理图

如图2所示,梗丝出柜时首先进入振槽,此时沿着振槽的方向合格梗丝夹杂着结块梗丝一同向前起伏运动。在振槽前端安装一定规格的筛网装置,使合格的梗丝通过筛网落到振槽上继续前行,结块梗丝由于体积较大被筛分到筛网上面,筛网随着振槽一起振动,结块梗丝被松散后由筛网落下进入皮带输送机。筛网尾部设计成向上的圆弧状,没有被松散的结块梗丝继续前行在筛网尾部往复滚动,直到逐渐松散成合格梗丝从筛网落下。

这样将合格梗丝与结块梗丝进行分离,模仿了人工挑拣结块梗丝处理的方式,而且此装置直接使用了振槽的振动力,使结块梗丝在此装置上形成抖动型的松散,梗丝受力较为均匀,减少了造碎的情况。

4、结块梗丝松散装置的设计制作

由于梗丝柜出口振槽需对三组梗丝柜的结块梗丝进行筛分松散,因此,确定筛分松散装置的安装位置在振槽出料端。同时,将用于分离烟末的振筛筛网缩短0.5米,排灰口前移、并相应的风管改造,预留出后段加装筛网的位置。根据安装位置的测量情况,确定结块梗丝松散装置的设计大小。根据结块梗丝形状大小设计两级不同的筛网,一级筛网网孔大小为30mm*30mm,二级筛网网孔大小为25mm*25mm,如图3所示:

图3:结块梗丝松散装置设计图

5、改进后的评价

5.1结块梗丝占比统计

设备改进后对梗丝结块松散装置效果进行了抽检统计,结果如表2所示。

表2:改进后结块梗丝占比统计

表2反映出,设备改进后混合烟丝中结块梗丝百分比已经下降为“0”。

5.2梗丝碎丝率统计

表3:改进后梗丝碎丝率统计

表3反映出梗丝掺碎丝率在0.07%——0.1%之间,与装置加装之前的碎丝率无明显变化,此装置并未增加梗丝的造碎。

6、总结

梗丝松散装置的应用解决了梗丝结块的问题,在设备改进后并未增加其造碎程度,达到了预期的目的。

参考文献:

[1]杨可桢.机械设计基础(第六版).高等教育出版社,2013-12-01

[2]叶玉驹 焦永 张彤.机械制图手册(第五版).机械工业出版社,2012-07

[3]孙开元 张丽杰.常见机构设计及应用图例.化学工业出版社,2013-06-01

论文作者:刘德祥1,范宝成2,司小山2

论文发表刊物:《电力设备》2018年第16期

论文发表时间:2018/10/1

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结块梗丝松散装置的设计与应用论文_刘德祥1,范宝成2,司小山2
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