摘要:本文简要论述了低低温省煤器技术在华能平凉电厂二期600MW机组上的实际成功运用。运行中取得了良好的经济性,使得机组供电标准耗降低了2.5g/KWH,排烟温度降低了40℃左右,使排烟热损失大大降低,提高了机组的除尘效率,降低了机组的脱硫用水量;对运行中遇到的问题进行归纳总结。
关键字:低温省煤器 排烟温度 供电标准煤耗
1.低低温省煤器的理论依据
为防止烟气中硫化物对锅炉尾部受热面造成低温腐蚀,锅炉排烟温度一般都应高于烟气的露点温度,高达118--135℃。在火力发电系统中,锅炉排烟损大是锅炉运行损失最大的一项,占锅炉损失的60--80%,影响排烟热损失最关键因素就是排烟温度,一般来说,排烟温度每上升1℃,则排烟热损失增加0.06%~0.1%[3]。故降低锅炉排烟损失是提高电厂热效率的主要手段。低低温省煤器技术的运用是提高机组热效率的最有效的手段。
低低温省煤器实则是一组“烟气与凝结水”换热器,布置在电除尘之前、空预器之后烟道中,管内通凝结水,管外流通烟气,水侧连接在7号低加出入口和6号低加之间;凝结水在低低省煤器内吸收烟气热量、温度升高,而排烟温度降低;凝结水被加热、升高后再返6号低压加热器系统。低低温省煤器成为汽机热力系统的一个组成部分,汽轮机进汽量不变时,减少了加热系统的抽汽量,故发电量不变的情况下可节约机组的能耗;进入脱硫塔的烟温下降可以提高除尘效率和节约脱硫用水量。
2.低低温省煤器系统介绍[2]
华能平凉电厂2×600MW超临界燃煤空冷机组系二期扩建项目,以750kV电压向东输出电力,机组燃用华亭煤矿烟煤,工程取水为深度水再生和城市中水。锅炉为哈尔滨锅炉厂有限责任公司国产HG-2072/25.4-YM12型超临界压力、循环泵式启动系统、前后墙对冲低NOx轴向旋流燃烧器、一次中间再热、单炉膛平衡通风、固态排渣、全钢构架的变压本生直流炉,排烟设计温度118℃。
华能平凉电厂二期#5、#6机组增设的低省设备,安装于电除尘之前、空预器之后烟道中,利用烟气余热加热汽机凝结水,提高机组综合效率,同时将排烟温度从135℃降低到95℃(TMCR工况计算值),此系统运行后可有效提高电除尘的除尘效率。低省系统水侧取自汽机系统凝结水,取水口设置两路分别位于#7低加入口(水温53.1℃)以及#7低加出口(水温83.8℃),两路取水混合至70℃后进入烟气换热器设备本体,被烟气加热至98℃,通过#6低加入口回至汽机凝结水系统(见图一)。
图一:华能平凉电厂二期低低省煤器系统图
3.低低省煤器节能计算
3.1平凉电厂二期低低温省煤器设计参数[2]
3.2发电煤耗节省量估算
采用等效热降法进行热经济性分析[1],将低低温省煤器回收的排烟余热作为纯热量输入系统,而锅炉产生lkg新汽的能耗不变。在这个前提下,热系统所有排挤抽汽所增发的功率,都将使汽轮机的效率提高。
相应lkg汽轮机新蒸汽,其全部做功量称新汽等效焓降(记为H),所有排挤抽汽所增发的功量(记为△H)称等效焓降增量,计算公式如下:
低低温省煤器的连接方式如图一所示,引水跨过1个加热器,流经低压省煤器的分水流量为Dd,定义分水流量Dd与给水总量Dg之比为分水系数。该份额的凝结水在低压省煤器中吸收热量为Qd,焓值从hd1上升到hd2。
对于并联系统[4],热量Qd只排挤#7低加热的抽汽。这部分排挤抽汽的做功之和则为机组的等效焓降增量,计算公式如下:
式中:
d:机组汽耗率;
ηb:锅炉效率;
hd2:低低省煤器出水比焓;
h6:#6加进水比焓;
T7:绕过的#7低加工质焓升;
η7:所绕过#7低加抽汽效率。
对于串联系统[4],设有热量Qd通过低压省煤器带入系统,则相应于每Kg新蒸汽的吸热量(称单位热量)可写为:
热耗率降低Δq按下式计算:
式中:q:机组热耗率,7930kJ/kWh;
发电标煤耗节省δbs按下式计算:
式中,ηb:管道效率;
平凉电厂二期600MW机组低低省煤器主要指标
计算说明:
1.600MW时,低省入口压力1.5MPa,70℃;出口1.46MPa,98℃,对应的焓值分别为294.26kJ/kg,411.74kJ/kg;通过低省的流量为580T/H,给水流量1400T/H;#6低加入口1.45MPa,90℃,焓为378.08kJ/kg.
2.平凉电厂低低温省煤器设计时候考虑到低温腐蚀问题,所以该系统为混合方式即既有串联又有并联,为了计算方便取平均值,上述数据均为机组600MW时实际参数。
平凉电厂二期600MW机组低低温省煤器计算结果
可见,低温省煤器使锅炉排烟温度降低40℃,可节省标准煤2.5g/kwh。这里指出,低温省煤器尽管降低了排烟温度,但并未改变锅炉效率[5]。锅炉的排烟温度仍然定义于空气预热器出口温度。
4.低温省煤器实际运行主要问题
4.1防腐问题:
(1)平凉电厂低低温省煤器选择H型鳍片管ND钢作为低低温煤器的换热元件,具有良好的防低温腐蚀性能。
(2)正常运行中,要求低温省煤器无论在何时必须保证其入口温度大于等于70℃,防止低温省煤器自身腐蚀。当机组负荷低至一定值,低低温省煤器出口烟气温度低于90℃时,适当增大#7低加到#6低加电动调节阀开度,减小进入低低温省煤器设备的凝水流量,用来控制低低温省煤器设备的烟气出口温度不低于90℃,防止出口烟气温度过低对后面设备的腐蚀。
4.2堵灰问题:
加装低温省煤器后,在DCS上加低省前后差压监查装置,确保烟气压差小于1kPa。设计时考虑了积灰的问题,在低省设有自动吹灰装置,气源取自杂用压缩空气,按照设定周期性自动对低省受热面进行吹灰,防止低低温省积灰,保持换热面清洁。
4.3运行中应该注意的问题:
(1)平凉电厂低低温省煤器运行规程中要求低省出口烟气温度大于90℃,低省水侧入口水温大于70℃,所以在升降负荷时应加强对低省参数监视。升降负荷时,根据烟温及水温及时调节低温省煤器入口调门及旁路调门。在投自动情况下会自动调节,但有时候调门调节性能差就会波动较大、自动解除,故升降负荷时要加强监视。
(2)运行中要加强低低温省煤器出口水温监视,防止流过低低温省煤器的凝水过少,引起沸腾现象。
5.小结
华能平凉电厂二期机组低温省煤器改造工程完成后投入运行,排烟温度下降效果明显,除尘效果改善明显,具体如下:
(1)在烟温为135℃工况下(夏季),经低低温省煤器装置后降温幅度可达40℃以上,降温效果明显,可节省标准煤2.5g/kwh。
(2)在加装低低温省煤器后,粉尘排放值平均值为6.62mg/Nm3[2],下降幅度比较明显,除尘效率提高。
(3)在加装低低温省煤器后,二氧化硫脱硫效率达96%(额定负荷)[2],电除尘器出口烟气中二氧化硫含量下降幅度明显。
参考文献
[1]火力发电厂低压省煤器系统节能理论研究及应用.牛振国.学位论文.2004.05
[2]华能平凉发电公司锅炉规程.樊永安.2015.06
[3]锅炉排烟热损失大原因分析及治理,梁炜.2014.06
[4]低温省煤器在超临界机组上的运用.张华.期刊.2014.12
[5]低温省煤器在电站锅炉上的运用.张炳文杨萍周振起.期刊.2002.09
作者简介
王敬忠(1981),男,甘肃人,本科,工程师,从事锅炉运行技术指导管理工作。
袁福计(1985),男,山西人,本科,工程师,从事火电厂集控运行工作。
论文作者:王敬忠,袁福计
论文发表刊物:《电力设备》2018年第15期
论文发表时间:2018/8/21
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