轴流式风机喘振逆流的控制及故障分析论文_郭少彬

(大唐林州热电有限责任公司 河南林州 456561)

摘要:轴流式风机发生喘振、逆流的机理、原因及危害,杜绝喘振和逆流工况发生的实施过程。文章通过对一起高炉鼓风机喘振、逆流事故的原因分析,提出了完善改进控制系统的处理措施,增强了高炉鼓风机安全稳定运行的可靠性,有效地避免了类似事故的发生。

关键词:轴流风机;喘振逆流;故障;控制

1导言

正常生产工况下,主风机组向再生器底部输送压缩空气,使再生器和反应器内的催化剂处于流化循环状态,以满足催化裂化反再系统的流化及为烧焦提供输送空气,如主风机组停运,催化裂化反应也将被迫停止。因此,主风机组的运行状况直接影响着整个催化裂化装置的安全稳定运行。喘振和逆流是诸多影响主风机组安全运行因素的一部分。

2轴流式风机的喘振与逆流

2.1喘振的成因及危害

喘振又称飞动,是指轴流压缩机运行过程中,因系统负荷降低而使压缩机进口流量降低,当进口流量降到一定程度时,气体排出量会出现强烈振荡,使机身出现剧烈振荡的现象。

在装置的日常生产中,轴流式压缩机总是与管网一起联合工作。图1为压缩机和管网联合工作性能曲线。图中曲线Ⅰ是管网的阻力线,曲线ABC为压缩机的特性线,P为管网压力,Q为压缩机进口流量。

图1压缩机和管网联合工作性能曲线

如图1所示,机组正常工作时,机、网在两曲线交点B工作。若管网阻力增加,则管网曲线左移,管网阻力线从位置Ⅰ移到Ⅱ,机、网系统工作点向上移动,压缩机工况向小流量偏移。当流量减少到正常工作允许最小值时,压缩机工作移到C点,此时压缩机通道受阻堵塞,使气流产生强烈脉动,压缩机出口压力突然下降。而管网中气体压力并未同时下降,由于管网阻力大于压缩机出口压力,气体倒流到压缩机,压缩机工作点经H从C跳到D点。由于管网一方面向外排气,一方面向压缩机倒流,因而压力从C降到G点,压缩机压力也从D降到E点,此时压力达到新的平衡,压缩机又建立起正常输气条件,其工作点由E跳到F点,由F点突跃到原曲线ABC。此时压缩机的流量大于管网排出量,于是压缩机背压上升,机、网的工作点又向C点靠近。到达C点后,倒流再次出现,如此周而复始,产生周期性气流脉动,此现象被称为喘振。

由于喘振过程中,气体在压缩机及管网之间产生周期性气流脉动,使机体和轴承振动幅度加大,给机组带来很大危害,主要表现:①机体严重振动可能引起静、动部件摩擦而损坏;②气流脉动甚至共振,可能引起机组叶片断裂;③气体倒流,可能引起机体内温度急剧上升,导致叶片与内缸损坏。

2.2逆流的成因及危害

逆流现象是轴流风机最危险的工况,造成逆流的原因有:①工艺系统事故使系统压力骤升,造成气流向轴流风机倒流。②喘振状态的进一步发展。轴流风机进入喘振工况,若不及时排除,由于工艺系统和管网的容量很大,就会产生持续逆流。同时由于出口压力高,压缩机气体不能畅通输出,则旋转机械将其转化为热能使叶片膨胀,造成动叶与静叶相碰而损坏轴流风机。

3事故概述

事故经过

2016年9月10日,风机正常给高炉送风,出口压力0.356MPa,吸人风量5420m3/min,静叶角度510,电机电流1340A。16:50机组出口风压突然由0.356MPa下降至0.2MPa,16:52由于风机轴振动高报警,机组跳闸停机,17:06大车停止。停机时,风机仪表显示:风机轴振动高报警、安全运行报警、急停报警,无其他报警显示。机组惰走时间较正常停机时明显缩短,并在风机吸入侧有明显异音,9月11日风机解体后,发现风机转子动静叶损坏严重,其中风机动叶片顶部第一至第三级严重烧损,第四至第八级磨损较重,第九至十七级部分磨损,且第一至第十二级动叶片有松动现象。转子级间主轴外径圆周面上有不同程度擦痕(第十六、十七级除外),转子进气侧轴封密封片严重磨损。静叶人口导叶受损严重,叶根部都有直径约40mm、呈半圆形缺损,第一至第二级静叶片顶部磨损较重,第三至第十七级有不同程度的磨损。上承缸前三级内壁面有十六道裂纹,最长约100mm,宽约0.5mm;下承缸前四级有七道裂纹,最长约80mm.宽约0.5mm;上、下承缸均有不同程度变形(风机解体时,转子已无法正常从下承缸中吊出)。风机两侧静叶伺服缸活塞杆弯曲,联接螺栓损坏。

机组自动监视系统显示,见图2,停机前100s左右,静叶角度突然由510下降至220(风机正常运行角度为25—790),并迅速恢复至520,整个波动过程历时98,同时风机人口风温由28℃迅速上升至60℃以上,风压、风量下降。在静叶突然关回前18.风机轴位移、轴振动出现变化。静叶波动至停机前阶段,放风门无动作。停机时,静叶、放风门动作正常。

图22016年9月10日风机运行曲线

3轴流式风机防喘振与逆流的控制方法

3.1控制方法

防喘振控制系统主要是在压缩机出口设置旁路放空阀,通过设定防喘振线对放空阀实施监控,通过控制防喘振放空阀开度,改变压缩机进口低流量状态,使得工作点远离压缩机喘振曲线(图3),以防止喘振发生。

图3喘振曲线简图

120万t/a重油催化主风机的防喘振控制是通过TRICONESD(EmergencyShutDownSystem)即紧急停车系统实现的,该系统主要完成以下控制功能:①机组的启动、停止程序控制;②机组的停机连通器锁保护程序控制;③机组的防喘振控制;④润滑油、动力油等辅助系统的自动控制

3.2控制原理

TRICONESD提供专门的防喘振控制模块,用户在TriStation1131系统软件环境下的控制程序组态中可以利用和调用这些模块,并将主风机进口压力、温度、流量和出口压力、温度等过程变量输入到模块中,在模块中进行喘振线、喘振点和工作点的计算。

3.3改进措施

在现有计算机逆流保护程序的基础上,增加入口喉部压差开关,检测机组入口喉部压差,一旦达到设定值,机组将立即放风,若事故未得到消除,延时自动停机,同时将喉部压差300Pa的原保护设定值提高到l600Pa。增加放风门的全开保护判断,即一旦控制系统发出全开放风阀指令后,放风门应在38内完成全开动作,否则立即连锁停机。为了进一步预防风机逆流的发生,在风机人口管路增设温度测量装置,引入进风温度逆流保护,风机进风温度达到50℃报警,60℃自动停机。

结合电动高炉鼓风机的特点,增设两组行程开关,分别作为静叶角度140与250的标志,一旦静叶角度进入这一区域,机组将转入安全运行,打开放风门,同时报警,若3s后仍无法恢复,则立即自动停机。对现有的防喘振保护改进,将原一条放散线和一条报警线改为一条报警线、一条调整线和一条放散线,分别实现报警、调整风压、快速放风的功能。通过观察行程诊断测试波形图,确认定位器性能良好,未发现异常现象。经过2d的不间断观察,控制阀一直工作状态良好。经过检测、分析判断,倾向于认为控制阀发生跑位故障可能是由于气源供风品质较差,定位器在运行一段时间后出现短时喷嘴堵塞现象,造成调节失灵。根据判断分析原因,为改善定位器供风品质,采取了临时加装两组精密过滤器的措施,以进一步保证控制阀长周期工作的可靠性。

结束语

综上所述,,轴流风机喘振、逆流保护作为机组最重要的保护之一,是机组安全运行的必要

保证,为更大程度准确无误的保护机组,确保装置长周期运行,一方面对主风机组参与控制的联锁信号采集元件进行更换,消除仪表虚假信号对生产的影响;另一方面对轴流风机使用多年的防喘振阀装置大检修进行更换,确保机组喘振工况急时消除,杜绝逆流现象的发生。

参考文献

[1]杨小锋.S-3000系统在轴流压缩机喘振控制中的应用[J].广东自动化与信息工程,2016(2):29-30.

[2]钱玉洪.轴流风机的防喘振和防逆流保护系统[J].齐鲁石油化工,2016(4):294-297.

论文作者:郭少彬

论文发表刊物:《电力设备》2018年第2期

论文发表时间:2018/5/28

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