四川久隆水电开发有限公司 四川省成都市 610094
摘 要:本文对偏桥水电站2号机组空载及带负荷时振摆逐年变大问题进行分析,得出由于机组转子磁极匝间短路及轴线发生变化,使转子产生不平衡磁拉力造成机组振摆逐年变大的结论,通过转子动平衡技术来平衡转子磁拉力的影响,取得了较好效果。
关键词:偏桥水电站;振摆;变大;磁拉力;动平衡
1、 概 述
偏桥水电站位于四川省甘孜州东南部九龙县境内,是九龙河干流梯级开发“一库五级”的第四级水电站,电站安装3台76MW混流式水轮发电机组,水轮机型号:HLC436-LJ-245,机组转速:375rad/min,设计水头:198m,设计流量43.3 m3/s。
偏桥水电站三台机组均存在加励磁后振摆变化的情况,2号机组变化尤为突出。2号机组检修做转子试验时曾出现过转子磁极闸间短路的情况,该机组所有磁极也曾全部返厂彻底处理磁极闸间短路的问题。
2、 空转及空载振摆变化情况
偏桥水电站2号机组2013年底进行A修,修后工况较好,但随着运行时间加长,机组振摆再次慢慢变大,尤其在加励磁瞬间,上导、下导摆度及上、下机架水平振动明显变大。
2017年4月,2号机组C修结束开机加励磁后上、下导摆度较空转振摆明显增大,上机架、下机架平振变大,水导摆度未发生变化, 2号机组空转、空载振摆对比见表1。
表1 机组空转、空载振摆值 单位:μm
机组瓦隙、中心调整加励磁后下导及上下机架振摆值较表1明显变大,笔者认为,机组A修时是以底环下止漏环为中心,且水导瓦根据盘车数据调整,而本次以水导瓦为中心来确定机组的中心,上下导瓦隙平均分配,说明机组的旋转中心发生变化,造成磁拉力进一步不平衡所致。从表1、表2可以看出,机组空转振摆较好,上下机架振动均小于20μm,上下导轴承摆度均较小,说明机组空转时转子平衡性很好,因此,决定采用动平衡技术消除不平衡磁拉力,降低机组振摆值。
4 、幅相影响系数法动平衡试验
4.1测点布置
结合偏桥水电站高转速混流式机组的特点,机组上导、下导、水导轴承、上机架、下机架X、Y方向分别布置两个传感器,顶盖水平振动和顶盖垂直振动各布置一个传感器,转速(相位)一个测点。键相基准位置已+Y方向为基准。
4.2测试工况
由于机组空转工况很好,故本次动平衡试验主要进行空载平衡试验,空载数据见表3。
表3 空载试验 单位:μm
从图5可以看出,经过第二次配重后,配重效果很好,此时振摆数据都已符合国家标准,同时空转数据也满足标准要求,经过分析数据,此次配重基本到位,不宜再进行配重。
4.6 带负荷试验
空载工况完成后需要进行负荷试验,验证各负荷段的振摆情况,经过试验,机组各负荷段振摆未发生明显变化。
5、结束语
本次通过动平衡技术平衡磁拉力取得了较好的效果,机组经过汛期的长时间运行,振摆未发生变化,保证了机组安全、稳定运行。
参考文献:
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[3]阿得荣. 浅谈减小机组振动摆度的方法[J]. 水电站机电技术, 2016, 39(4):6-10.
论文作者:潘学东
论文发表刊物:《科技新时代》2019年8期
论文发表时间:2019/10/14
标签:机组论文; 水电站论文; 转子论文; 机架论文; 动平衡论文; 变大论文; 磁极论文; 《科技新时代》2019年8期论文;