10kV母线速断保护动作的分析与处理论文_冯庆宏

(广东电网有限责任公司东莞供电局 523000)

摘要:本文通过分析10kV母线速断保护动作,跳开主变10kV侧501开关,同时闭锁10kV备自投,造成10kV母线失压的事故,然后根据设备的实际现场情况推理出各种可能的故障原因,并提出了相应的处理措施。

关键词:母线速断

一、事件现象

某110kV变电站10kV1M母线速断保护动作,#1主变10kV侧501开关跳闸,同时闭锁10kV分段500开关备自投,造成10kV1M母线失压,运行人员到达现场检查10kV 1M母线无异常,但10kV F7线路保护装置的动作灯亮,707开关在合闸位置,其它保护装置无异常信号。

二、技术分析

10kV母线快速保护不是单独保护装置,它由动作元件和闭锁元件两部分组成,即嵌入主变变低后备保护装置中的动作元件和嵌入在10kV间隔(包括10kV线路、站用变、接地变、电容器组等)保护装置中的闭锁元件组成。10kV母线快速保护典型逻辑关系如图1所示。

图1 10kV母线快速保护典型逻辑

其中,动作元件反应流经主变变低开关的电流增大,当10kV母线上发生任何相间短路时,都能够反应。闭锁元件反应10kV间隔电流增大,当10kV间隔发生任何相间短路时,闭锁元件瞬时动作发出闭锁信号,该信号被瞬时传送到变低后备保护装置中10kV母线快速保护的逻辑回路中,起到闭锁10kV母线快速保护的作用。

在10kV母线快速保护功能设置为投入、10kV分段开关处于分闸位置、无10kV母线快速保护闭锁信号输入的情况下,当发生10kV母线短路故障时,10kV母线快速保护的动作元件动作,10kV母线快速保护经延时T1跳开主变变低开关,并同时闭锁10kV备自投。

当10kV间隔保护范围内短路故障或10kV分段开关在合闸位置时,闭锁元件瞬时发出闭锁信号并传送至主变变低后备保护装置,闭锁10kV母线快速保护。

110kV某变电站10kV母线快速保护与各10kV间隔单元闭锁元件之间的闭锁信号传送,采用硬接点方式,将所有10kV间隔单元保护装置中的闭锁元件瞬时动作出口接点并联后,接入主变变低后备保护装置的10kV母线快速保护闭锁开入回路,以闭锁变低后备保护装置中的10kV母线快速保护。

1、运行方式:

事故前,某110kV变电站#1、#2、#3主变各带本段10kV母线运行,各10kV母线分列运行,10kV分段500、550开关均在分闸位置,各主变变低501、502甲、502乙、503开关在合闸位置,如图2。

图2 事故前运行方式

事故后,该站#1主变10kV侧501开关跳闸,造成10kV1M母线失压,#2、#3主变各带本段母线运行,10kV分段500、550开关在分闸位置,如图3。

图3 事故后运行方式

2、10kV母线快速保护动作原因分析:

(1)10kV母线上发生短路故障,流经主变变低开关的故障电流达到10kV母线速断保护整定值。

(2)10kV间隔发生短路故障,流经主变变低开关的故障电流达到10kV母线速断保护整定值,但该10kV间隔闭锁元件无动作。

(3)10kV间隔发生短路故障,流经主变变低开关的故障电流达到10kV母线速断保护整定值,闭锁元件动作,但闭锁信号没有传送到变低后备保护装置中10kV母线快速保护的逻辑回路中。

3 处理过程

某110kV变电站10kV1M母线快速保护动作,#1主变10kV侧501开关跳闸,同时闭锁10kV 分段500开关备自投,造成10kV 1M母线失压。

运行人员到达现场检查10kV 1M母线一次设备无异常,10kV F7某某线线路保护装置的动作灯亮,707开关在合闸位置,其它保护装置无异常信号,将情况汇报调度,经调度监控班将10kV F7某某线路707开关远方分闸。

然后运行人员按步骤进行恢复:

合上#1主变10kV侧501开关,恢复10kV 1M母线送电;

除10kV F7线路外,恢复10kV 1M母线上的线路供电。

3、经调度令将10kV F7某某线线路由热备用转为检修。

4、再经调度令将10kV F7某某线707开关由冷备用转为检修。

经专业班组对10kV F7某某线线路保护装置检查后,怀疑其闭锁回路异常,更换其保护的CPU插件、操作插件及电源插件后装置试验合格。

确认10kV F7某某线线路可以投运后,按调度令将10kV F7线路707开关及线路由检修转为运行。

4、保护动作分析

现场检查10kV F7线路保护除了发出母线速断闭锁,没有其他保护动作,而#1主变低后备保护没有收到10kV F7线路保护发出的闭锁信号,10kV母线快速保护动作。检查低后备保护装置事件记录、SOE记录均无闭锁快速母线保护开入记录。

图4 #1主变变低后备保护故障录波图

由图4可以看出10kV F7线路故障发生后,10kV1M母线三相电压同时明显降低,三相电流同时明显提高,故障切除后电压电流同时消失,可判断发生了三相短路故障。

根据上述情况,对保护动作情况分析如下:

19时53分48秒044,10kV F7线路发生三相短路故障,故障电流10.63A(一次值6378A)超过10kV母线速断闭锁保护整定值2.5A,7ms后10kV F7某某线线路保护装置发10kV母线速断闭锁信号,闭锁信号持续277ms后返回,未达到限时电流速断保护时间整定值(0.3s),因此线路保护未动作出口,707开关未能跳闸。

19时53分48秒049,#1主变低后备感受故障电流3.29A(一次值13160A)超过10kV母线速断保护整定值1.5A,10kV母线速断保护启动,在动作时限0.2s期间未收到线路保护发送的闭锁信号,200ms后母线速断保护动作跳开#1主10kV侧501开关并闭锁10kV 分段500开关备自投,造成10kV 1M母线失压。由于故障电流消失,10kV F7线路保护随即返回。

5、现场试验情况

现场检修人员对10kV线路707开关机构进行检查,确认707开关机构正常,并无明显油渍或机械卡阻,机构二次接线紧固无松动,机构部件完整无损坏,检测线圈电阻分合阻值合格,闭锁线圈无损坏,机械特性及低电压动作试验均合格,传动合格。

之后继保人员在10kV F7某某线707开关柜短接闭锁母线速断保护接点,#1主变低后备保护正常收到相应闭锁开入。模拟故障时刻电流10.63A,以及各种故障时长,10kV F7线路保护母线速断闭锁保护动作均正确,#1主变低后备保护均能正常收到相应闭锁开入。现场对10kV F7线路保护的母线速断闭锁保护进行逻辑校验,试验次数超过50次,校验结果均无异常。测量所有试验10kV F7线路保护的母线速断闭锁保护出口时间均小于35ms,即为瞬时动作,满足技术规范要求。

然后继保人员对全站47个间隔进行母线速断闭锁回路检查试验,所有间隔母线速断闭锁回路试验正确。

最后继保人员现场对10kV F7线路保护的CPU插件、操作插件以及电源插件进行更换,更换后装置试验合格,开关传动动作信号正确。更换下来的旧插件元器件外观检查无异常,返厂作详细检测和进一步分析。

旧插件返厂后,厂家对插件CPU板(WB720)、操作板(WB740)、电源板(WB760B)进行多项测试未发现异常现象,总共测试次数在700次以上,未能重现故障。

厂家对操作板(WB740)的闭锁母线保护出口继电器(CJ4)进行开封检测,如图5所示,发现在该继电器内部存在少量可移动的磁极涂层杂质,粘附在继电器触点上,杂质的位置可以移动变化,且在磁极上发现有涂层划伤。

图5 闭锁母线保护出口继电器(CJ4)开封检测图片

当杂质刚好处于触点之间时,会造成继电器触点不能可靠闭合;而继电器动作一次后触点打开时,杂质被弹开,继电器触点恢复正常。

6、分析结果

10kV F7线路保护的母线速断保护闭锁出口继电器触点由于粘附了杂质,导致保护动作后未能可靠出口,#1主变低后备母线速断保护因收不到10kVF7线路闭锁信号而动作,造成10kV 1M母线失压。

三、归纳总结

综上所述,某110kV变电站10kV F7线路发生三相短路,但由于10kV F7线路保护装置的的母线速断保护闭锁出口继电器触点粘附了杂质,导致10kV F7线路保护动作后未能可靠出口闭锁#1主变低后备母线速断保护,从而10kV母线速断保护动作跳开#1主变10kV侧501开关并闭锁10kV分段500开关备自投,造成10kV 1M母线失压。而且,10kV母线速断保护动作时限比10kV馈线限时电流速断保护的动作时限短,在母线闭锁信号及回路故障时容易失配造成越级动作。因为10kV母线速断保护闭锁回路关联复杂可靠性低,所以继保专业决定采取将10kV母线速断保护定值时限由0.2s修改为0.6s的措施,保证其与10kV馈线定时限过流保护时限的0.3s有一定级差,预防10kV母线速断保护误动造成越级跳闸事件的重复发生。

参考文献:

[1]东莞供电局变电站电流闭锁式10千伏母线快速保护技术规范。

[2]东莞供电局变电站运行规程。(2006.11)

论文作者:冯庆宏

论文发表刊物:《电力设备》2018年第34期

论文发表时间:2019/5/20

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