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摘要:以温州市41省道永嘉福佑至沙头段公路工程岭下大桥左幅9#墩及右幅10#主墩施工为载体,介绍拉森Ⅳ型钢板桩围堰在砂卵层桥梁基础中的设计与施工;对类似工程有一定的借鉴作用。
关键词:钢板桩、围堰、施工。
1 概述
1.1工程概况
41省道永嘉福佑至沙头段公路工程岭下大桥横跨楠溪江,主桥跨径组合为60m+100m+60m三跨变截面连续箱梁桥,为控制性工程。桥位河床开阔,河槽常年有水。左幅9#墩及右幅10#墩为河槽水中主墩,承台尺寸为10.0m×10.0m×3.0m。主墩处河床面高程约17.0m,枯水时河床外露。
1.2 工程地质
根据地质报告,沉线桥梁基本位于冲积区平原区,地层以卵石为主,灰黄色,饱和,中密-密实,卵石大小一般2-8厘米,部分8-15厘米,少量20厘米左右,含量60-70%,砾石大小0.2-2厘米,含量约20%,卵、砾石次圆状、次棱角状,中风化状,竖硬,余为砂土,厚9.2-31.4m。
2施工方案选择
岭下大桥为41省道永嘉福佑至沙头段公路工程的控制性工程。岭下大桥跨楠溪江,施工方案需考虑山区河流洪水期流量涨落大、洪峰流量、流速快、携带大量砂石。冲刷力强,桥梁基础施工过程需采取相应的防护措施。
工程任务量大,工期十分紧张。这要求水中墩施工在确保安全质量、经济效益的情况下。施工周期最短。为此,在确定水中墩承台施工时,考虑了3种方案。
方案一:钢筋混凝土沉井围堰。在墩位处进行钢筋砼沉井预制、下沉、沉井封底施工,然后沉井内排水,再进行承台施工。待承台、墩身、墩帽施工完毕后,拆除沉井上部围堰。沉井方案为水中墩施工常规方案,施工工艺较成熟,但从预制、下沉到封底施工周期太长,根据工期沉井围堰在墩身浇筑完后需进行水下切割,成本较大,经济效益不明显。
方案二:钢套箱围堰施工。在桩基础钢护筒上搭设施工平台,再在施工平台上搭设施工钢围堰的起吊架,再进行钢套箱围堰拼装,下钢套箱围堰,下沉、清基、封底施工。钢围堰内抽水后进行承台施工,待承台、墩身、墩帽施工完毕后,拆除钢围堰。钢套箱围堰方案为水中墩施工常规方案,大约需投入围堰模板及内支撑约80t,施工工艺较成熟,但施工周期较长,且钢围堰在墩身浇筑完后需进行水下切割,且泥面以下钢围堰很难回收,成本同样较大,经济效益较差。
方案三:钢板桩围堰旋工。钻孔桩基施工完毕后拆除钻机。将履带吊机开往施工现场,通过震动打桩锤将钢板桩插打在待施工的承台四周,形成钢板桩围堰。安装内支撑,抽水堵漏,清理至承台底标高,再进行承台施工,待承台、墩身施工完后,拆除承台、墩身模板,进行钢板桩拔除施工。此方案施工内容较少,可看作水中深基坑施工:同时,钢板桩围堰插打时间很短,拔除费用不高,钢板桩可全部回收,不需要进行水下切割施工,此方案优势明显,缺点是需作好水下堵漏工作。
经过技术经济比较。考虑施工工期紧张。决定采用矩形单层钢板桩围堰进行水中墩承台施工。
3钢板桩围堰设计
根据岩土工程勘察报告及工程所在地场地特点.结合钢板桩的特性、施工方法等方面进行考虑,选用拉森Ⅳ型钢板桩。
该型钢板桩宽度适中,抗弯性能好。依地质资料及作业条件选用钢板桩长度为9m。
钢板桩插打范围为承台的平面尺寸外加1.6m宽的施工预留空间,即:尺寸为13.2m×13.2m(如图1、图2)。打桩设备为QUY70履带吊机、DZ90型振动锤。
3.1坑底隆起验算
当围堰内抽水和基坑挖深时.由于围堰内基坑底面上水压与土压的不平横力。坑底软土可能受挤在坑底发生挤高隆起现象(如图3)。
(1)计算参数
滑弧中心:最下道支撑;
滑弧位置:通过桩底;
应力状态计算方法:总应力法;
桩墙弯曲抗力:不考虑;
垂直滑面阻力:忽略;
滑面水平应力:不考虑。
(2)计算结果
下滑力:476.3kN/m;
抗滑力:1008.2kN/m;
安全系数:2.12,要求安全系数:1.9 。
3.2整体稳定计算
(1)计算参数
整体稳定计算方法:瑞典条分法;
应力状态计算方法:总应力法;
土钉法向力折减系数:ξ=0.5;
土钉切向力折减系数:ξ=1.0;
锚杆法向力折减系数:ξ=0.5;
锚杆切向力折减系数:ξ=1.0;
桩墙抗滑考虑方式:滑面绕桩;
浸润线不考虑止水帷幕;
滑弧搜索不考虑局部失稳;
考虑开挖工况;
搜索范围:坡顶:全范围;坡底:全范围;
搜索方法:遗传算法。
(2)计算结果
开挖至11.00m(深6.00m)(图4)
图4整体稳定计算示意图
滑弧:圆心(2.13m,-0.00m),半径:8.85m,起点(-6.72m,0.00m),终点(8.64m,6.00m),拱高比0.683;
下滑力:523.43kN/m;
土体(若有则包括搅拌桩和坑底加固土)抗滑力:1014.14kN/m;
土钉/锚杆抗滑力:0.00kN/m;
桩墙的抗滑力:0.00kN/m;
坑内水压抗滑力:167.99kN/m;
安全系数:2.26。
3.3钢板桩围堰内支撑设计
在确保安全的前提下.基坑支撑的施工与基坑内水位的下降按“先支撑后降水,分层支撑分层降水”的原则进行。结合本基坑工程的特点,共设2层内支撑,围囹采用2HN400×200型钢,支撑采用φ630×8钢管,下料长度按实际丈量长度在现场加工制作。
4钢板桩围堰施工
4.1钢板桩的组拼
选择、整修钢板桩,每三块钢板桩套连成组,同时将黄油、沥青混合物嵌入锁口内,组桩及单桩的锁口内,涂以黄油混合物油膏(重量配合比为黄油:沥青=1:1),以减少插打时的摩阻力,并加强防渗性能。
4.2测量定位及导向安装
为确保打入桩的精度,利用已有的桩基钢护筒施工平台进行导向设置。测量放出钢板桩插打的平面位置。导梁采用第一道支撑作为钢板桩的定位系统。导梁固定在钻孔桩钢护筒上,待插打入少量钢板桩后,可逐渐将导梁固定到钢板桩上。
4.3钢板桩的插打
(1)插打钢板桩采用QUY70履带吊机+震动锤(DZ90型1组台而成。起吊前,锁口内填嵌黄油沥青混合料。钢板桩逐块(组)插打到底或全围堰(矩形围堰可为一边),先插合拢后,再逐块(组)打八,矩形围埋一般先插上游边,在下游合拢。
(2)采用复式滑车组纠正钢板桩的倾斜。在插桩过程中,应做到“插桩正直、分散偏差、有偏即纠、调整合拢”的要点。
(3)打桩时必须在桩顶安装桩帽,以免桩顶破坏切忌锤击过猛,以免桩尖弯卷,造成拔桩困难。
图5
(4)超厚砂卵石层地质条件下钢板桩的施打遇到以下问题,通过改进施工工艺得以克服。
①砂卵石层中钢板桩难以插打到位,在插打过程中,遇到粒径较大卵石导致无法插打到位的时候,通过采用反复的提起再插打,扰动砂卵石,砂卵石受挤压位移,从而达到设计的入土深度。采用反复的提起再插打还是难以插打到位时,采取对钢板桩桩头进行加固处理和高压水枪进行引孔。采用专用钢板桩内焊接两根钢管,一根气管一根水管,分别通压缩空气和高压水进行引孔。
②钢板桩插打垂直度偏差大。首根钢板桩插打应从两个相互垂直的方向同时控制,且应紧靠围囹边缘徐徐下降,待插入河床后,用L型卡具限制钢板桩侧向和外向偏移,L型卡具与围囹进行临时固定。
③围堰合拢问题。围堰合拢采取根据现场角部两临近板桩的距离和倾斜情况特制角桩,确保围堰顺利合拢。
4.4开挖、抽水堵漏
钢板桩插打完,即进行基坑开挖和抽水施工。须加设内支撑,先支撑再开挖和抽水,并检查各节点是否顶紧,防止开挖和抽水而出现事故。开挖和抽水速度不能过快,且要随时观察钢板桩围堰的变化情况。当锁口不紧密漏水时,用棉絮等在内侧嵌塞,在桩脚漏水处,采用混凝土封底等措施堵漏。
4.5工况顺序
该基坑的施工工况顺序如图5所示:
4.6拔桩
承台、墩身施工完后。拆除承台、墩身模板,进行钢板桩拔除施工。
钢板桩拔桩前.先将围堰内的支撑,从下到上陆续拆除,并陆续灌水至围堰外水位,使内外水压平衡,使扳桩挤压力消失,用拔桩机夹住钢板桩头部振动1min~2min,使钢板桩周围的土松动,产生“液化”,减少土对桩的摩阻力,然后慢慢的往上振拔。
5结语
通过采用反复的提起再插打,扰动砂卵石,砂卵石受挤压位移,从而达到设计的入土深度。通过改进钢板桩桩头和制作专用引孔设备,使钢板桩在超厚砂卵石层地质条件下插打困难等问题迎刃而解。
钢板桩围堰自身止水效果好。较新的钢板桩沉桩后锁口处止水良好, 基本上不要作大的处理。
采用钢板桩围堰的第一道支撑作为钢板桩的定位系统,可以精确的控制围堰位置和保证钢板桩插打的垂直度。
施工前期,编制了钢套箱法、沉井等方案进行比较。这些方法不仅工期长造价高,且施工困难,后经仔细研究和多方面论证比选,决定采用本方案。本工程的岭下大桥、渡头大桥、小港1号桥、小港2号桥、方巷桥主墩和桥台均采用了钢板桩围堰施工,事实证明在超厚砂卵石地层水中深基坑采用钢板桩围堰十分成功.取得了非常好的效果。操作简单,平均45d 周转一次,周转快,大大节省了工期,节约了成本,为项目创造了效益。因此对于类似地质、水文条件的工程,本案值得借鉴与参考。
参考文献
[1] JTG D63-2007 公路桥涵地基与基础设计规范[S];
[2] JTS 167-4-2012 港口工程桩基规范[S];
[3] JTS167-3-2009板桩码头设计与施工规范[S];
作者简介:郑诚(1986),男,本科,工程师,主要从事项目管理和施工技术工作。
论文作者:郑诚
论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年2期
论文发表时间:2019/5/14
标签:围堰论文; 钢板论文; 卵石论文; 沉井论文; 基坑论文; 方案论文; 工程论文; 《建筑学研究前沿》2019年2期论文;