对底板大体积混凝土施工技术分析论文_陈鹏

深圳市第一建筑工程有限公司

摘要:近年来,城市化建设不断发展,高层建筑建设规模逐渐扩大,大体积混凝土结构应用越来越广泛。底板混凝土变的是越来越厚,而且深度是越来越大。本文主要对底板大体积混凝土施工技术进行分析。

关键词:大体积混凝土 施工技术

1 工程概况

本工程主楼地上 125 层,建筑高度 636m,地下 6 层,建筑面积711 981m2。本工程主塔塔楼范围内底板混凝土厚5m,局部电梯井处坑中坑厚度达到8. 22m。塔楼范围内基础底板面积为 6 303 m2,为一次性浇筑,混凝土强度等级为 C50,抗渗等级为P10,属于大体积高强混凝土。

2 施工准备

2. 1 保证连续高强度浇筑的施工准备

2. 1. 1场外交通组织

混凝土浇筑前,主动与交管部门联系,尽量争取到交管部门的协助,确保大体积混凝土的连续供应不受到交通影响。同时需要规划出施工现场与各混凝土搅拌站之间所有可通行道路,再根据各条道路以往的交通情况、道路的距离综合评定,选择出其中最优线路及备用线路。

根据初步推算,本工程底板大体积混凝土浇筑期间,一共需要配备 125 辆混凝土罐车分配至 4 座搅拌站,以向施工现场连续供应,同时令备用站点随时待命。

2. 1. 2场内交通组织

大底板施工期间,场内交通组织的原则为: ①混凝土浇筑期间,施工场地各大门作用唯一,即只能进入或驶离,避免现场混乱,便于管理; ②场地内所有施工道路只能单向行驶,避免发生因混凝土罐车拥挤而导致混凝土供应中断; ③在现场设立显著的交通标识牌,供混凝土罐车快速准确地找到对应的浇筑点; ④在现场设置一处空地作为混凝土罐车浇筑等待区域,供进入现场混凝土罐车依次排队,做好浇筑准备,保证混凝土进行高强度不间断浇筑。

2. 2 控制混凝土裂缝产生的施工准备

2. 2. 1 高强混凝土原材料质量要求

作为高达 636m 超高层塔楼的基础底板,其施工质量的重要性不言而喻,所以应从底板混凝土原材料入手,把控地下室底板混凝土的整体施工质量。各原材料质量要求如下。

1) 水泥 选用质量稳定、活性较高、需水量低、流变性能好的中低热硅酸盐水泥,烧失量≤5. 0%;三氧化硫 ≤3. 5%,氧化镁 ≤5. 0%,氯离子≤0. 06% ; 安定性,沸煮法合格; 抗压强度: 28d 强度≥42. 5MPa,3d≥17. 0MPa; 抗折强度: 28d≥6.5MPa,3d≥3.5MPa; 初凝时间≥45min,终凝时间<10h,各项指标均需符合国家标准。本工程根据搅拌站考察,选用华新水泥厂P·O42.5水泥。

2) 河砂(中砂) ,细度模数 2. 5~3. 0,含泥量<2. 0%,盐分不能超过 0. 08%,内照射指数与外照射指数均≤1. 0% 的中砂,且为非碱活性骨料,吸水率必须≤2. 5%。

3) 石采用5~31. 5mm 连续粒级碎石。要求碎石含泥量<1. 0%,泥块含量 <0. 50%,针、片状颗粒含量≤15%,压碎指标值≤10%,盐分不能超过0. 04% ,内照射指数与外照射指数均≤1. 0% 的石灰岩碎石,且为非碱活性或低碱活性骨料,吸水率≤2. 5% 。

4) 掺和料 采用细度≤12% ,烧失量≤5% ,需水量≤95% 的Ⅰ级低钙粉煤灰和 S95 的容细矿渣粉。

5) 外加剂 采用减水率>20% 且收缩率比≤110%的高效减水剂。适当掺加缓凝剂,减缓水化热放热速度。不含 C1和 NH4+,碱含量、氯离子含量等指标需满足现行标准《混凝土外加剂》GB8076—2008 中的相关规定。本工程聚羧酸减水剂产自中建商砼新型建材厂,根据设计要求加入 SY-K 型膨胀纤维。

6) 水采用符合现行国家标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63—2006 的饮用水。

2. 2. 2 大体积混凝土配合比设计

本工程主塔楼底板混凝土强度等级 C50,抗渗等级 P10,项目部委托中建商砼有限公司按《大体积混凝土施工规范》GB50496—2009 有关规定,对底板混凝土的配合比进行了实验室试配。

优化胶凝材料组合时,选用优质粉煤灰,在同时保证强度和工作性的前提下,控制粉煤灰的掺量多于矿粉掺量,充分发挥了粉煤灰的保水和减缩功能。

由于本工程基坑深度达 30余m,考虑到深基坑抽排水难度大,配合比设计过程中考虑通过采取一定的措施来减少混凝土的泌水。例如在原材料的选择与检测过程中,中建商砼对其公司新型建材厂生产的高性能聚羧酸减水剂进行检测,各项指标均优于规范要求。

前期试配过程中,中建商砼初步制定了 9 个不掺纤维和膨胀剂的配合比,对方案指导参数下混凝土的强度进行验证。在首轮试验基础上,开展了正交试验,考察了总胶凝材料用量、掺和料用量、砂率、水胶比4 种因素对底板 C50 混凝土的强度、工作性、绝热温升的影响,在此基础上,优选出 2 个配合比。根据正交试验结果,确定了掺和料用量为50% ,砂率为 42%,水胶比为 0. 33,判定总胶凝材料420kg 的和易性、包裹性较差,所以将总胶凝材料用量调整为 440~480kg,并进行了进一步优化试验。

最终历时 2 个月,经过 60 余次试配,中建商砼确定了超厚底板 C50 混凝土的配合比为: 水 155kg、水泥 230kg、粉煤灰 83kg、SY-K 型膨胀纤维 55kg、矿粉92kg、砂789kg、石1042kg、外加剂( 高性能聚羧酸减水剂) 4. 6kg、水胶比 0. 34。

3 底板大体积混凝土浇筑

3. 1 浇筑设备及泵管布置

3. 1. 1 浇筑设备的配置及布置

本次底板浇筑采用溜槽配合地泵及汽车泵的方式进行,具体浇筑设备配置如表1所示。

由图1 可知,本工程地下室 5m 厚底板呈不规则三角形,由于场地形状特殊,南侧宽阔、北侧狭窄,故浇筑顺序是从场地南侧(图1左侧) 开始大面积铺开,向北侧浇筑。故将溜槽卸料口布置于场地南侧±0. 000 位置,地泵布置于场地北侧,并且在东西两个角落布置汽车泵覆盖溜槽无法浇筑的部位。

3. 1. 2 溜槽的现场搭设

溜槽脚手架如图2 所示。溜槽采用型钢支座作为基础,与 5m 大底板面筋支架焊接以保证其强度及稳定性。溜槽沿长度方向设置了 4 个换向开口,以便浇筑各范围内的底板混凝土。各变向开口下接串筒,以保证混凝土高速浇筑时不发生离析。

3. 2 混凝土浇筑

3. 2. 1 减少泵管堵管的措施

在混凝土适配阶段,充分考虑到泵送性能,并在混凝土浇筑前,随机抽样进行坍落度及扩展度试验,从而做到在过程中把控混凝土的浇筑性能,以减少泵管堵管情况的发生。

3. 2. 2 混凝土振捣

以本工程为例,现场溜槽处振捣 9 个工人为一组,其中卸料口处 3 名工人振捣,在流淌方向上间隔约6m 两边各1 名工人振捣,面层钢筋上共7 人,中间温度筋上 2 人。汽车泵、地泵处振捣 5 个工人为一组,面层钢筋上4 个工人,中间温度筋上1 个工人。

3. 2. 3 混凝土泌水处理

1) 泌水处理 虽然本工程底板混凝土添加了高性能聚羧酸减水剂,但仍需在泌水流向位置设置潜水泵,避免遇到下雨天气在坑内产生积水。

2) 浮浆处理 在底板浇灌即将结束时,有可能因砂浆积聚,与泌水混合形成浮浆,需用小型污水泵将浮浆抽出,注意不抽到水泥浆,抽出的浮浆排至基坑边的排水沟。

3. 2. 4 混凝土浇筑过程中的覆盖

由于采用整体推移的浇筑方法,在混凝土浇筑过程中会有部分部位的混凝土先行抹平,为防止抹平后混凝土表面降温过快产生裂缝,对于先行抹平的混凝土立即采取“塑料薄膜 + 彩条布 + 毛毡”的 3层覆盖保温养护材料的措施。

3. 3 混凝土养护与测温

3. 3. 1 混凝土养护

本工程底板混凝土浇筑时间为 12月26—29日,环境温度已非常低。混凝土浇筑完毕后采用蓄热养护,及时覆盖保温材料,密切关注温度监测的数据,大体积混凝土中心最高温度不超过 70℃,绝热升温不超过 45℃。根据混凝土水化温升情况,调整蓄热养护措施,始终保持混凝土的内外温差、混凝土表面与环境温差、降温速率等指标在规定范围内。

3. 3. 2 大体积混凝土测温

本工程依照《大体积混凝土施工规范》GB50496—2009 相关要求布置了8个测温点,共计6个测温探头。利用CW-A智能测温仪及与 CW-A智能测温仪配套转换箱实时监测混凝土内外温差,一旦发现内外温差超过 25℃,应采取相应措施,控制温差。为防止测温探头损坏,将固定钢筋放置于PVC 管中,待钢筋绑扎完毕后将 PVC 管抽出。如图3 所示。

施工现场测温设备的布置,在底板钢筋绑扎过程中同步实施。

4 底板混凝土质量控制

4. 1 浇筑设备的合理配置

在浇筑设备的选择配置阶段,考虑到地泵偶尔发生堵管,堵管需要进行排查疏通,很难保证地泵长时间保持峰值浇筑强度,故地泵的浇筑强度设计值应定为 30m3/ h; 溜槽与汽车泵的浇筑强度相对稳定,但也难免发生机械设备故障,故应考虑设计折减系数后进行浇筑设备的配置。

4. 2 混凝土振捣

在浇筑准备阶段以及浇筑过程中,针对混凝土的振捣有以下要点: ①采用整体推移式连续浇筑的方法浇筑,由下层端部开始逐渐上移,循环推进,每层厚度 500mm,通过标尺杆进行控制。夜间施工时,标尺杆附近要用手把灯进行照明。为防止冷缝出现,浇筑时,要在下一层混凝土初凝之前浇捣上一层混凝土并插入下层混凝土 5cm,保证上下层浇筑间隔不超过混凝土初凝时间,同时浇筑下一层前,应对前一层进行二次振捣,以此来保持良好接槎,横向振捣交界面的搭接长度至少 500mm。②混凝土振捣,每个溜槽口布置 8 台振捣棒,每个汽车泵口布置 4 台,每个地泵口布置 4 台。混凝土振捣时布置 3 道振捣,第 1 道设在混凝土坡角,确保下部混凝土的密实; 第 2 道设在混凝土坡中间,第 3 道设在混凝土的坡顶。使用振捣棒振捣,振捣棒插入下层混凝土中的深度>50mm,振捣棒移动的间距以400mm左右为宜,振捣棒要快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实,每一次振点的延续时间一般为 20~30s,以混凝土面泛浆和不再沉落为准。横向振捣界面的振捣搭接至少 500mm 宽,以防止交界处漏振。混凝土表面要用刮杠刮平,再拍实抹平。

5 结语

本工程由于采取了上述施工方案及注意事项,施工结束后,跟踪观察未发现底板裂缝,施工效果良好。

本工程基坑深度超深,为保证大体积 C50 强度混凝土连续高强度的浇筑,从地面搭设至地下室底板的 70m 长度溜槽在本次浇筑过程中发挥了重要作用。与此同时,针对大体积混凝土浇筑采取优化配合比设计、合理组织场内外交通、充分振捣、及时覆盖养护、动态温度检测等措施,也是保证大体积混凝土浇筑质量的必要措施,有效控制了混凝土裂缝的产生。

论文作者:陈鹏

论文发表刊物:《基层建设》2015年16期

论文发表时间:2015/10/12

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