摘要:特高压直流换流站电力输送容量大,电压、电流等级高,对电力设备之间的连接接头阻抗控制值要求较高,如果接头阻抗较高,在通过大电流时就会造成严重发热。分析特高压直流换流站接头发热原因,并提出防止接头发热的相关治理措施。
关键词:特高压;接头发热;治理
随着国民经济的发展,特高压直流换流站工程规模迅速扩大,其站内通流回路接头端子局部过热的缺陷造成的设备故障屡见不鲜[1],严重影响了电网的安全稳定运行。
1发热情况统计
1.1严重发热统计
按工程统计,导致停运的10次严重发热中,宾金直流4次,占40%;锦苏直流4次,占40%;复奉直流2次,占20%。按发热部位统计,西门子技术换流阀5次,占50%;西开直流刀闸3次,占30%;平高直流刀闸1次,占10%;西电换流变GIS出线套管1次,占10%。
1.2发热异常统计
全部114处发热按工程统计,宾金52处,占45.6%;锦苏37处,占32.5%;复奉13处,占11.4%;天中12处,占10.5%。按发热部位统计,换流阀电抗器及并联避雷器接头发热44处,占38.6%;直流刀闸接头及软连接发热26处,占22.8%;套管(穿墙套管)本体及接头发热13处,占11.4%;GIS套管底部导流排连接处发热12处,占10.5%;直流断路器接头发热4处,占3.5%;平抗接头发热4处,占3.5%;GIS出线套管接地引下线与构架连接点发热4处,占3.5%;零磁通CT接头发热3处,占2.6%;其它部位发热4处,占3.5%。
2发热原因分析
经分析,造成发热的原因主要有设计裕度不足、安装工艺质量不到位、金具质量不合格。要解决发热问题,需从以上三方面综合治理。
(1)设计裕度不足。在造成直流停运的10次发热异常中,有9次发热部位的设计裕度严重不足,占90%;全部114处发热异常中,83处存在设计裕度不足情况,占72.8%。如西门子技术换流阀电抗器接头和西开直流刀闸软连接,载流密度超过了0.4A/mm2,远大于标准值0.0936A/mm2,在运行中发热最严重。
(2)安装工艺质量管控不到位。10次停运处理中,6次存在导电膏涂抹过多结块、螺栓松动等安装工艺问题。
(3)金具质量不良。造成临停的西电换流变GIS出线套管接头发热异常,该接头载流密度为0.0473A/mm2,设计裕度应足够,其发热原因为金具质量不良、表面粗糙。
3设计裕度不足排查治理措施
3.1设计标准
按照DL/T 5222—2005《导体和电器选择设计技术规定》,对于500kV及以下电压等级交流设备,当电流大于2000A,接触面两侧均是铜质材料时,载流密度不能大于0.12A/mm2;接触面两侧均是铝制材料时,载流密度不能大于0.0936A/mm2。
接头分为外部接头和内部接头两种,其中外部接头指设备与外部金具相连的接头,一般由设计院负责连接方案;内部接头指设备内部各部分之间的连接,由设备制造厂自行设计和控制。目前直流接头尚无明确标准,本次排查中外部接头按DL/T 5222—2005标准控制,内部接头参照该标准。对于无明确规定的铜铝过渡接头,参照接触面两侧均是铝质材料的标准执行。
3.2问题描述及整改措施
3.2.1西门子技术换流阀电抗器
问题描述:接头载流密度达到0.4~0.5A/mm2,而同类型ABB接头控制在0.11A/mm2以内,中电普瑞控制在0.16A/mm2以内。相比之下,西门子技术阀电抗器接头面积过小,在所有设备中发热问题最严重。如图1所示,圈内的是阀电抗器发热的4个接头。
图1阀电抗器接头发热位置图
整改措施:采用U型母线包住接触端头,使得阀电抗器4个端头的接触面增大1倍,即载流密度减小1/2,可以明显降低该处的发热温度。目前西电公司正在进行厂内试验。
3.2.2西门子技术换流阀并联避雷器
问题描述:接头载流密度为0.108~0.195A/mm2,设计裕度不足,在运行中多次出现发热异常。整改措施:通过将单面连接改为双面连接,增大接触面积,可将载流密度控制在标准范围内。
3.2.3 HITACC公司供货的直流场零磁通CT问题描述:HITACC公司供货的直流场零磁通CT主要有IDNC、IDNE、IDEL1、IDEL2、IDME、IDGND,部分CT两侧接线板面积偏小,载流密度为0.153A/mm2左右,设计裕度不足。整改措施:采取金具向前延伸的方法增大接触面积,可将载流密度降至0.111A/mm2左右。
3.2.4 ABB供货的阀厅中性母线直流穿墙套管问题描述:两侧接头载流密度为0.112A/mm2,设计裕度不足。整改措施:更换金具并将金具靠设备方向延伸,增加金具和设备接头的接触面积,降低载流密度。金具厂进一步研究在金具上设计散热片,加大散热效果的可行性。
3.2.5西开400kV刀闸动、静触头侧接头问题描述:动、静触头侧接头载流密度在0.1~0.16A/mm2,设计裕度不足。整改措施:增大动触头接线板面积,并将单面连接改为双面连接,接触面积从30264mm2增大到75564mm2,载流密度可下降至0.066A/mm2;静触头接线板面积由73418mm2增大至75564mm2,载流密度可降低到0.066A/mm2,如图2所示。
图2西开400kV刀闸动、静触头侧接头图
3.2.6平高800kV刀闸静触头侧软连接问题描述:静触头侧软连接载流密度为0.29A/mm2,设计裕度不足。整改措施:通过L形板、之形板将导电带另一侧端面与形触头导电零件相连。改进后,接触面载流密度可降至0.15A/mm2左右。
3.2.7北京电力设备厂供货的平抗问题描述:平抗进出线接头载流密度在0.095~0.11A/mm2,略大于标准要求。整改措施:研磨平抗本体接头底部加强筋两侧接触面,增加导流板,最终实现平抗接头双面载流,从而增加接触面积、降低载流密度,满足标准。
4对新建特高压直流工程防止措施
(1)尽快制定直流接头标准。现行标准DL/T 5222—2005《导体和电器选择设计技术规定》适用于交流设备,建议针对直流输电运行特点尽快制定相关标准,为设计、制造提供依据。
(2)将设备与金具连接的外部接头纳入设计院工作范畴。由设计院对全站接头进行校核、把关,设计文件中应包含接头材质、有效接触面积(去除螺栓孔面积)、载流密度、螺栓标号、力矩要求等,设计图纸中应包含接头形状和面积计算。
(3)将设备内部接头载流密度控制纳入成套设计范畴。由经研院负责在设备规范书中明确设备内部接头的载流密度要求,对设备温升试验提出更高要求,并在监造中严格把关。
(4)严把采购关。将金具采购纳入甲供材范围,严格按设计院确认的方案采购金具,严禁金具在装配现场开孔,确保其质量合格。
(5)严格安装工艺质量控制。研究主通流回路接头的安装工艺,对施工单位进行培训和过程管控。安装结束后,对每个接头进行力矩和直阻测量并作为初始值存档。
结语
特高压直流换流站接头发热是我们不能忽略的重要一点,要不断完善接头方面减少接头发热的出现,这样一来直流换流站才能稳定运行。
参考文献:
[1]赵畹君.高压直流输电工程技术[M].北京:中国电力出版社,2009.
[2]国家电网公司.换流站运行[M].北京:中国电力出版社,2012.
[3]中国电力科学院.电气设备交接试验标准[M].北京:中华计划出版社,2016.
论文作者:刘强
论文发表刊物:《电力设备》2018年第32期
论文发表时间:2019/5/17
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