摘要:随着水泥需求量减少,水泥行业产能过剩突显,造成多数企业开工不足,京津冀地区尤为严重,为降低生产过程中的用电成本,企业实行避峰就谷生产用电模式,通过合理组织生产达到降低用电单价,从而降低生产成本的目的。
关键词:水泥磨;避峰运行;生产成本,
引言
我公司为水泥粉磨站企业,由两条水泥粉磨系统组成,设计产能170万吨。近几年水泥销量下降,产能不能完全发挥。为降低生产成本,我们根据峰谷平差异化电价,来组织生产运行,降低用电成本。
一、避峰运行方案
根据水泥销售情况,保证水泥库合理库存的前提下,充分结合峰、平、谷三个时段电价差异较大的特点,基本按照峰段不生产,平段少生产,谷段全运行的思路来安排水泥生产,降低水泥生产用电费用。
1、峰谷平时间段划分和电价
2、几种峰谷平运行方案生产能力计算表
二、为保证充分利用电费谷段生产,采取以下避峰运行的保障措施
1.严格执行开停机审批制度
生产设备部各值班调度在开停机时,严格执行开停机制度,及时处理故障隐患,并按照审批结果执行。如遇到特殊情况电话上报领导同意后开停机,杜绝随意开停设备。
2.加强中控操作缩短开停机时间,磨机开启至喂料不超过7分钟,止料到所有设备停机不超过10分钟。
3.充分利用停机时间做好设备维护检修工作,保证设备随时开启。
生产设备部要求各专业工程师每日对主机设备进行检查,每周二上午组织对设备、卫生、安全等进行全面联查,对各设备运行情况做到心中有数。在安排避峰停机时,充分考虑设备运行状况,安排磨机轮流停机,并在停机时组织好设备维护检修工作,并根据检修工作量将日班钳工安排在晚上4点班进行检修。
4.合理安排运行模式杜绝频繁停机
根据前一日销量,保证水泥合理库位,同时考虑到水泥销量随天气等原因每天变化较大,生产部管理人员随时关注水泥库料位变化,在库存低于12000、延长开机时间,高于15000吨时,减少开机时间。错峰运行节省了电费,但频繁开停设备,会对设备正常使用周期造成一定影响,为了使效益最大化,根据生产情况我公司适当安排了部分上午峰段运行。
三、量化评估分析
1.实行避峰运行前后生产运行情况
自2014年天津地区实行峰谷电价后,生产设备部进行峰谷平运行研讨并制定计划,在水泥磨运转率低于80%情况下,进行避峰开谷运行,根据市场情况,于2014年7月开始进行避峰开谷运行。本次评估采集避峰运行前后生产量相近的2014年5月和8月数据进行对比,具体如下:
表1.
2.实行峰谷平前后停机情况对比
由于电价高峰期为每日的上午和晚上,因此如采取避峰运行,必须每日根据生产计划进行避峰开停机,以下是我公司2014年下半年和2013年下半年停机对比情况。
表2.
3.量化评估情况
量化评估运行时点为2015年5月23日0:00点到5月27日24:00点,合计5个日历日。具体运行情况如下表“
表3.
注:理论台时根据系统达到平衡时,考虑开停磨和投喂料时间差的50%计算。
4.评估结论
1).根据以上表一统计数据,实行避峰运行对企业降低成本有明显效果,在正常运行月份,平均月电费支出下降22万元左右,吨水泥成本下降1.5元左右。
2)避峰运行由于每月增加开停次数较多,对水泥磨台时有一定影响,根据上述表三统计数据,在运转率60%左右情况下,平均影响台时1吨/小时。如果运转率下降而停机次数不变,则对台时有更大影响。
3).避峰运行造成停机次数大幅增加,根据表二统计数据,2014年下半年较前一年同期增加停机次数209次(两台磨合计),对设备冲击较大,影响设备可靠性。但具体影响有多严重,只能待多年维修数据实际发生情况进行评估。
四、结束语
避峰运行是目前水泥磨运转率较低情况下较好的降成本措施,我公司会一如既往坚持下去并不断完善、提高,争取将避峰运行效益发挥更好,同时采取措施降低频繁停机造成的副作用,保证生产的长期稳定高效运行。
论文作者:李耀华
论文发表刊物:《基层建设》2019年第2期
论文发表时间:2019/4/24
标签:水泥论文; 设备论文; 情况论文; 电价论文; 机时论文; 销量论文; 电费论文; 《基层建设》2019年第2期论文;