摘要:针对75NM铝挤压机快换模座开裂的问题,对模座结构进行分析,制定修复方案,恢复快换模座的使用能力。
关键词 铝挤压机;快换模座;开裂;修复
公司现有两台75NM挤压机,每台挤压机配备有两个快换模座,一用一备。模座用于放置模具(由上模具、下模具、模垫组成),剪切垫和空垫,每次换模时间长,工作量大。由于使用不当,每台挤压机各有一个模座开裂。只剩一个模座严重影响生产效率。经过分析模座结构,反复研究修复方案并付诸实施,很好地恢复了模座的使用能力,收到预期效果。
一、模座结构及开裂分析
快换模座使用中由于操作不当,与挤压杆发生碰撞,产生裂纹。又在搬运过程中开裂成两半(见图1、2)。75MN挤压机活动快换模座为铸钢加工件,长度为1035mm,宽1400mm,高1290mm,重6280kg。中间位置为U型,U型底部有键槽和剪切油缸孔。模座截面在键槽处发生突变,且此处截面积最小,产生应力集中。当外力增大时,应力集中处的最大应力一直领先,不断增大。当达到模座的强度极限时,此处将首先产生裂纹。
图1模座断裂 图2 快换模座结构示意图
二、修复措施
(一)机械修复措施
模座整体成U型,底部最薄弱处开裂,修复后的机械强度无法达到原来的机械强度水平,只能想办法对开裂处进行加强,确保能达到生产使用时的受力要求(参见图3)。
1.将断面铣平,制作工件填补铣去的部分,保证模座各个尺寸符合图纸要求。填补工件做成“十”字型并留出焊接槽,便于装配时定位和固定。
2.在模座底部寻找空间,从宽度方向上钻3个Φ52×1400mm的贯穿孔。制作直径48mm的高强度拉杆,用螺母预紧。拉杆材质为40Cr,调质处理后硬度达到HB280-320。
3.再在两个侧面和底面共铣四个600x100x40的键槽,镶嵌拉力件焊接填满,最大程度恢复其力学性能。拉力件采用普通钢板制作,预留焊接坡口。
4.加热和焊接时模座会发生不可预计的变形。特别是U型开口,内收会导致模具不能放进模座;外扩模具又会松动,不能满足生产使用。而公司内没有能加工U型口的设备,所以要制作工装,保证模座尺寸精度。
图3 模座修复示意图
(二)焊接修复措施
1.模座材质为ZG270-500,属于中碳钢。钢材焊接冷裂倾向严重,焊接性较差。而且模座形状复杂,断面大。所以焊接前需要预热处理。模座整体200℃预热,保温2小时后出炉焊接(参见图4)。
图4 焊前预热温度曲线
2.模座材质是ZG270-500,填补的的十字键及拉力键材质为Q235钢。这两种材质焊接性存在一定差异,所以要选定适合的焊接工艺及焊接材料。
2.1选用CO2气体保护焊,电弧穿透能力强,熔深大,能保证充分熔透。焊接速度是手工电弧焊的1-3倍,而成本才是手工电弧焊的40%-50%。
2.2选用YJ501NI药芯焊丝,这种焊丝电弧柔和稳定,飞溅小,脱渣容易,焊缝成型美观。适用于平焊和横焊,可进行全位置焊接,焊接效率高。焊缝金属经微量元素韧化处理,低温韧性优良,抗裂性好,内在质量稳定可靠。
2.3焊接时应从内向外,使得焊接应力向模座外集中。焊接顺序为:①焊接十字键和端面连接处,两名焊工同时从中间向两边焊接。②焊接底面拉力件。③焊接侧面拉力件。④拉杆螺母处满焊至与模座表面平齐。
3.焊后退火处理,消除焊接内应力。焊后模座进炉,升温至350℃保温6小时。最后降至200℃保温1小时后出炉,出炉后包裹保温棉缓冷(参见图5)。
图5 焊后退火温度曲线
4.待模座完全冷却后将工装拆除,对模座表面和键槽进行修整、打磨,达到图纸的尺寸要求。
三、修复效果
通过对模座结构及开裂原因的分析,制定详尽的修复方案,成功完成模座修复工作。修复后模具能正常送进挤压机前梁和挤压筒之间,并与挤压筒和前梁接触良好,还原了模座原本的外形尺寸。经过一个月的使用,模座使用正常,恢复了生产使用要求的强度。但再加强也达不到原来整体铸钢的强度,所以在使用时要注意观察是否有变形情况出现,禁止违规操作,以保证模座能使用更长的时间。
公司内一共有两个模座发生开裂。购买一个新的快换模座需要20万元,若两个开裂模座均报废,则造成40万元的损失。本次修复两个模座,采购工具的价格为3万元,热处理费用1万元,人工费1万元。总共花费5万元,为公司节约35万元,大幅度地减少了公司的备件成本。
论文作者:潘志刚
论文发表刊物:《基层建设》2018年第29期
论文发表时间:2018/12/2
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