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摘要:本文提出了通过对某企业中心变电所10KV系统无功补偿装置改造提升,解决Ⅰ段补偿装置无法投入问题;解决Ⅱ段由于补偿极差过大、精度过低而在部分时间段不补偿问题,进而提高公司整体功率因数、降低无功损耗,提高变电所母线电压,释放输电线路及设备容量,并且直接达到降低电费单价及减少计费电量的目的。
关键词:10KV;无功补偿;改造提升;经济效益
第一部分:现状
某企业中心变电所现有两台6300KVA的变压器向系统配电,由两段10KV母线进行供电,由于系统中存在大量的感性负荷,不仅引起电网电压波动,严重时影响带载设备的安全运行,给企业带来不必要的经济损失,而且会造成系统功率因数过低,无功损耗较大。
变电所现有1套I 段300、900kvar,II段600、900kvar的高压HVC自动无功功率补偿装置,由于无法实现两段同时统一控制投切,I段功率因数在0.86左右,功率因数表现为:在生产相对繁忙、负荷较大时段功率因数低,夜间功率因数相对较高;而II段虽然无功补偿装置投入运行,但是由于极差为600kvar,精度太低,造成在夜间或生产单位较少、负荷较低时段补偿装置不投入运行,平均功率因数为0.87左右,II段功率因数表现为:在生产繁忙、负荷较大时段功率因数高,夜间或生产单位较少时功率因数很低。根据现场情况,在II段在满负荷时,1500kvar补偿装置已全部投入,而II段所带负荷要远小于I 段,总电流相差2倍以上,可见当I 段无功补偿投入时,1200kvar是一定不够的。
第二部分:改造方案
2.1方案概述。变电所现场后台机显示10KV I段母线功率因数平均为0.86左右,II段母线的功率因数平均为0.87左右,使得公司整体功率因数在0.86左右,低于国家0.90以上的相关标准,无功损耗较大,增加了公司电能费用支出。根据需要,设计将10KV两段母线分别补偿到1800kvar,共计3600kvar。其中10KV I段母线在原有的1200kvar(分成两组300、900kvar)高压HVC补偿基础上再增加600kvar,以解决补偿不足的问题;另外在10KV II段母线在原有的1500kvar(分成两组600、900kvar)高压HVC补偿基础上再增加300kvar,即每段母线整套补偿装置1800kvar,分成3组300、600、900kvar,实现可实现6级投切:300、600、900、1200、1500、1800kvar。补偿实现细调,实现极差为300kvar高精度补偿,以解决II段因极差值过大、补偿精度过低而在负荷小时不补偿的问题;并对原有的控制柜进行技术升级改造,实现对原有和增容部分的HVC进行统一控制投切,以解决无功补偿控制器只能单独控制一段投切的问题。满足系统负荷无功补偿需要,达到良好的补偿效果。
根据企业用电负荷的特点及现场供电方式需求,以及控制改造费用考虑,设计保留原无功功率补偿装置,对系统增容部分的无功补偿仍采用高压HVC自动无功功率补偿装置,其中I段母线所增加的600kvar装置利用中心变电所现有的电容及电抗器。另外,需对原控制部分及信号采集部分进行改造升级,或直接更换控制器,实现对原有和增容部分的HVC进行统一控制投切的方案,可以很好的满足系统需求,达到良好的补偿效果。
2.2、10KV I、II段母线加装设备的型号及其使用条件
1、设备名称:高压HVC自动无功功率补偿装置
增加后设备型号及容量:HVC-10/1800kvar(300+600+900),数量:2套。HVC-10/600(W)增加在10KVI段母线,HVC -10/300(W)增加在10KVII段母线。
2、使用条件
环境温度范围为-40℃~+45℃,相对湿度不超过95%,海拔高度不超过2000米,最高运行电压不超过额定电压的1.1倍,最大负载电流不超过额定电流的1.3倍,周围介质无爆炸及易燃危险,无足以损坏绝缘及腐蚀金属的气体,无导电尘埃。安装地点无剧烈振动及颠簸,安装倾斜度不大于5°,供电电源符合国家标准规定,没有较强的谐波分量。
2.3、HVC设备功能与控制原理
高压自动无功补偿装置(HVC)适合于10KV电力系统的无功补偿,由高压真空接触器、高压电容器组、电抗器、测量系统、控制模块等单元组成,电容器组由高压真空接触器来投切。当控制器检测到的无功电流值超过整定值时,控制器根据需投电容器组的级数,给出控制信号,自动投入高压真空接触器,将电容器组投入运行。当负载无功电流值低于整定值时,控制器给出控制信号将高压真空接触器断开,电容器组退出工作。实现自动综合补偿与调节,避免老式电容柜死投造成的过补和无功倒送现象。
2.4、预期效果
一是通过升级改造,利用原有控制器实现对原有和增容部分的HVC进行统一控制投切,使两段同时得以补偿,并提高补偿精度,在补偿容量足够的情况下,提高整体功率因数至0.90以上,有效提高电效率,优惠电价。
二是增加变压器带载容量,释放输电线路及设备容量,增加变压器使用裕度。
三是动态补偿系统无功功率,响应时间小于20ms。
四是采用无触点开关,可以频繁投切,适合动态负荷多的现场。
五是降低网损,高效节能,减少无功功率在网络中输送所造成的功率损耗。
六是抑制系统谐波,稳定系统电压,提高设备使用寿命,降低现有设备的维护成本。
效益简要概算:
通过以上估算,该企业加装高压无功补偿装置后,系统功率因数达到0.90以上,每年可以少交的电费约为22.68万元。
参考文献:
[1]GB/T 12326-2000 《电能质量 电压波动和闪变》
[2]GB 12747-1991 《自愈式低电压并联电容器》
[3]GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》
[4]GB/T 15576-1995 《低压无功功率静态补偿装置总技术条件》
[5]GB 50227-1995 《并联电容器装置设计规范》
[6]JB/T 9663-1999 《低压无功功率自动补偿控制器》
论文作者:赵如
论文发表刊物:《电力设备》2019年第13期
论文发表时间:2019/11/21
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