反渗透在满洲里热电厂的应用论文_叶卫东

反渗透在满洲里热电厂的应用论文_叶卫东

(呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 内蒙古自治区满洲里市 021400)

摘要:随着国民经济的飞速发展和现代科学技术的进步,电力工业更是突飞猛进,大小火力发电厂更变布全国各地,尤其是小热电如雨后春笋般建成。作为火力发电厂的重要专业化学水处理技术更是科学技术的前沿,特别是进入21世纪、具有世界先进水平的全膜脱盐技术在我国先后投入使用。由于地区不同,采用的水源不同,水源水质有很大的区别不能采用统一的水处理方式,原水中的有机物、胶体、微生物污染是制约电厂化学水处理工作的重要问题。

关键词:反渗透;预处理;运行调整

1.反渗透系统简介

我厂反渗透设计出力为2×15h/h,反渗透装置由压力容器、膜元件、配套仪表及PLC控制系统构成。深井水经两级过滤后,进入二级反渗透,产水经PH调整后直接送到除氧器。系统流程如下:深井水——主厂房生水加热器——接触式曝气塔——曝气水泵——锰砂过滤器——细砂过滤器——5um保安过滤器——一级高压泵——一级反渗透——二级高压泵——二级反渗透——除盐水箱——除盐水泵——主厂房除氧器,保安过滤器前加入阻垢剂,锰砂过滤器前加入凝聚剂,二级反渗透前进行中间加碱。

本系统设置两台直径为1000mm的接触式曝气塔,通过鼓风曝气充氧将原水中的二价铁氧化为三价铁,以便在锰砂过滤器中将铁离子去除,曝气塔正常出力为25t/h,总出力为50t/h.

在原水水质较差时,可加入凝聚剂进行在线接触混凝,通过凝聚剂的脱稳、吸附和架桥作用使杂质变大,再通过过滤器滤除。凝聚剂的加入点在曝气水泵的出口管路上,距离锰砂过滤器要有足够的距离,这样做的目的是留给混凝反应足够的时间,并且充分混合。凝聚剂加药装置采用的都是美国MiltonRoy公司生产的电磁隔膜计量泵,一用一备,可根据原水流量表发出的4—20mA或脉冲信号自动调整加药量,也可手动调节。

本系统采用两台直径为2000mm的立式锰砂过滤器,动态备用,平均每台过滤器的正常出力为22t/h(最大出力为44t/h),滤料为锰砂,正常流速为7m/h(强制流速为14m/h),其目的是通过催化氧化滤除水中的铁胶体,当过滤器进、出水压差升到一定值时,应对过滤器进行反洗。同时,作为第二级过滤,设置了两台直径为2000mm的立式细砂过滤器,动态备用,平均每台过滤器的正常出力为22t/h(最大出力为44t/h),滤料为精选石英砂,正常流速为7m/h(强制流速为14m/h),其目的是滤除水中的悬浮物和胶体,将出水的污染指数(SDI)控制在4以下。当过滤器进、出水压差升到一定值或出水污染指数大于4时,应对过滤器进行反洗。石英砂和锰砂的粒径设计选定的是0.5—1.2mm.

为了防止膜元件在运行过程中被固体颗粒损害,在进入反渗透之前还设有5um保安过滤器,其作用是截留来自预处理出水中大于5um的颗粒进入反渗透系统,这种颗粒经高压泵加压后可能击穿反渗透膜组件,造成大量漏盐的情况,同时可能会划伤高压泵的叶轮,保安过滤器为不锈钢材质,滤芯采用美国OSMONICS公司的熔喷聚丙烯滤芯,深层过滤,具有纳污量大、寿命长、易更换的优点。当过滤器进出口压差大于设定值(通常为0.07——0.1MPa)时应当更换。

反渗透膜组是整个脱盐系统的执行机构,其作用是脱除水中的可溶性盐分、胶体、有机物、微生物。反渗透采用美国陶氏公司(DOW)的BW30—400型高脱盐率复合膜,膜的材质为芳香族聚酰胺,,膜的长度是1.0米,膜的面积是400平方英尺,单根膜的脱盐率为99.5%。

本系统按2套双级反渗透设计,每套第一级的产水量为17t/h,采用18支膜,分别安装在3个6米长的压力容器中,每个压力容器内装6支膜,成2:1排列,脱盐率不低于98%,回收率不低于75%,每套第二级反渗透的产水量为15t/h,采用15支膜,分别安装在3个6米长的压力容器中,每个压力容器内装5支膜,成2:1排列,回收率不低于85—90%,二级反渗透的每根压力容器中装入一根中心替代管。

由于反渗透膜对水中的溶解气体(如二氧化碳)没有去除作用而对于碱度(碳酸氢根)去除率较高,致使第一级反渗透产水的PH值较低。在第一级反渗透产水中加碱(氢氧化钠)可以将水中的二氧化碳转化为碳酸氢根,再通过第二级反渗透去除,以提高第二级反渗透的脱盐率,同时可以提高第二级反渗透产水的PH值,以保证最终出水的水质。

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2.进水水质要求及运行条件

设计水源:地下水;设计水温:最高25℃,最低10℃;设计压力:0.25MPa;系统脱盐率:一级≥98%,二级≥80%;设计产水量:每套15t/h;设计回收率:一级≥75%,二级≥85—90%;污染指数(SDI)≤4.0;残余氯、铁、铝≤0.1mg/L;PH值:6—8

预处理对反渗透正常运行非常重要,如果处理不当,会造成很严重的后果,我厂是地下水,浊度较低,故采用两级过滤,运行中严格控制污染指数,当SDI大于4时,要立即停止运行进行反洗。实际运行中,为了保证安全运行,污染指数大于2时就立即进行反洗。

压力是反渗透运行的推动力,应按膜组件的要求维持一定压力,若压力过小会影响脱盐率和回收率,而压力达到一定后,脱盐率趋于稳定,且膜的压密是不可逆的,我厂反渗透运行设计压力控制在1.5MPa。当压力控制在1.35-1.45MPa时反渗透系统脱盐率及产水量最为合理,如果超出一定压力,则脱盐率会下降。

3.有关运行维护的几个问题

3.1启停中需要注意的问题

二级反渗透启动过程中,由于操作上的失误或二级高压泵有缺陷等原因,容易造成一级产水爆管,影响设备安全运行。原则上讲,只有当一级产水达到一定压力后(如0.2MPa)才能启动二级高压泵,否则容易造成一级产水管路内负压,但这在操作中很难把握,因为一级产水压力的上升往往是瞬间的。运行实践中,常采用以下办法防止反渗透一级产水爆管:一是在一级产水管路上安装防爆膜;二是启动前先打开一级反渗透的清洗回流门,在设备启动后,有一部分一级产水流到清洗箱,这样就降低了一级产水的压力。设备运行正常后,再关闭清洗回流门;三是同时启动一、二级高压泵。运行实践证明,这样做可以有效地防止一级产水爆管,不会对反渗透造成不利影响。

3.2阻垢剂的调整

投运初期,由于阻垢剂加入量不当,造成了结垢,清洗后,对阻垢剂的加入量进行了调整,原设计加入量是3ppm,改为加入5ppm,此后再未出现过结垢。加药量的计量方法如下:取1000mL的量筒一只,内装一定体积的阻垢剂(浓度和平时加药时相同),在设备启动前,将阻垢剂计量泵的底阀取出,放到量筒中,然后启动设备运行,此时准确计量加药量,再计算和调整,直至加药量合适。值得注意的是:并列的两台设备,由于加药管路的管路特性不同,加药量的调整会有所不同。

3.3对回收率的调整。

为了使设备更安全地运行,在运行实践中要适当降低回收率。设计回收率:一级≥75%,二级≥85—90%,为了保证安全运行,降低了部分回收率,方法是适当提高一、二级浓水的流量,或降低进水压力,运行实践证明效果不错。

4.定期化学清洗

无论预处理系统如何完美,日常操作如何严格,在长期运行中,膜的表面上会逐渐有进水中存在的各种污染物的沉积二引起的污染,造成系统性能(脱盐率和产水量)的下降,组件进出压差的升高,引起不定期的停产,事故多发及膜组件的更换等,从而使操作费用大增,所以防止膜污染是反渗透应用中最主要的方面之一。尤其是间断运行的设备,细菌微生物会在反渗透膜面滋生、繁殖,污堵渗透膜,所以,必须视运行情况,不定期地对反渗透组件进行合理的化学清洗。

5.综合评价

当前,采用膜法进行水处理已被人们所接受,反渗透法也极为普遍地应用于众多的水处理工艺中,,反渗透水处理技术具有在常温下操作、无相变、能耗低、设备结构紧凑、占地少、自动化程度高、连续性生产、经济效益好等优点,在诸多的水处理技术中,反渗透被认为是最先进的方法之一。通过多年的运行实践,我深深地体会到:(1)预处理是反渗透水处理正常运行的关键。其中,防止有机物污染、防止微生物污染、硅胶处理等是重点也是难点。(2)日常维护中,定期清洗是必要的。但是,自己选择配方和药剂进行清洗,其效果是有限的,必要时要请专业的清洗公司进行清洗,虽然会增加维护成本,但对延长膜元件的使用寿命有利。

以上观点得当与否,请指正。

参考文献

[1]《火力发电厂化学水处理使用技术》,作者:巩耀武,管炳军.中国电力出版社,2006.8.

[2]《工业水处理技术》,作者:周本省.化学工业出版社,2002.5.

论文作者:叶卫东

论文发表刊物:《电力设备》2018年第26期

论文发表时间:2019/1/16

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