悬臂电机深沟球轴承失效导致电机过载跳闸分析论文_侯志国

(阳江核电有限公司 广东阳江 529941)

摘要:轴承是电机必不可少的组成部件,其完好可用关系到电机是否可以正常运转。而电机的安装结构会改变轴承的受力结构,进而影响轴承的使用寿命。电机轴承合适的选型对于电机正常运行也至关重要。本文以一种核电站常用的悬臂式电机为例,分析深沟球轴承因受交变应力作用导致失效损坏的原因。

关键词:深沟球轴承;交变载荷;过载跳闸

1 电机结构介绍

某集团核电基地的海水过滤鼓形滤网采用悬臂式电机作为驱动,鼓形滤网驱动减速机采用蜗轮蜗杆组合齿轮箱,由三个齿轮箱组成,如下图1。二级齿轮箱安装在鼓形滤网小齿轮驱动轴上,两个一级齿轮箱分别安装在二级齿轮箱的输入轴上下两端。其中下端一级齿轮箱安装有两台低速电机(一用一备),上端一级齿轮箱安装有一台中/高速电机,当其中任何一台电机启动, 三台齿轮箱都会运转。

图1 旋转滤网驱动电机现场布置

2 故障过程描述

2016年2月,运行定期试验多次发现鼓形滤网驱动电机中速运行时,中高速电机振动最大24mm/s,超过振动标准值18mm/s,振动不合格;进行中高速电机运行时振动不合格原因排查,未发现异常;

2016年4月,维修人员为中高速驱动电机增加吊带,在吊带拉力60kg时,振动最大13.1mm/s,振动合格;

2016年8月,大修期间对中高速一级减速机进行解体检查,发现涡轮蜗杆轴骨架油封密封处磨损大,更换减速机整体备件,再鉴定合格;

2017年6月,主控室触发电机配电盘总故障、电机综合故障报警,经核实鼓形滤网驱动电机跳闸,鼓形滤网停运;

维修人员手动盘动中高速电机,盘动过程中发现有卡顿现象,怀疑中高速一级减速机损坏。随后实施更换中高速一级减速机并完成中高速一级减速机再鉴定,设备恢复正常运行。

3 中高速一级减速机解体检查情况

检修人员对中高速电机一级减速箱进行解体后,发现中高速一级减速机上轴承损坏,损坏位置见下图2。

图2 旋转滤网驱动电机结构图

将中高速一级减速机解体后,发现以下故障点:

上轴承损坏:轴承保持架局部碎裂,轴承滚珠少量脱落,滚珠表面存在剥落现象,见下图3与下图4。

图3 轴承内圈及保持架碎片

图4 滚珠脱落且表面有剥落现象

内圈约三分之一缺肉,内圈下部滚道面整圈存在剥落现象,外圈上部滚道面整圈存在剥落现象,见下图5。

涡轮表面附着金属粉末,见下图6。

图5 上轴承内外圈滚道剥落痕迹

图6 涡轮表面附着金属粉末

涡轮轴上轴承一端圆周方向三分之二范围内存在摩擦深坑,见下图7。

减速机壳体与涡轮轴上轴承外圈接触位置存在明显划痕,见下图8。

图7 涡轮轴上部轴承一端摩擦深坑

图8 壳体与上轴承外圈接触位置处划痕

4 中高速一级减速机设计缺陷分析

1)上轴承受力情况

从上文图1鼓网减速机布置图可以看出,一级减速箱自重是分布均衡的,而中高速电机结构为单向悬臂结构,且下部无支撑,因此电机重力通过连接法兰作用到中高速一级减速机外壳,并与一级减速机重力最终作用至一级减速机上轴承。

下面单从中高速电机重力对一级减速机上轴承的受力进行简单分析,如下图9:

图9 减速箱上轴承受力及轴承外圈滚道磨损痕迹示意图

正常重力先作用至轴承外圈,通过外圈作用至滚动体,滚动体作用至内圈,内圈传递至轴。但因为悬臂力矩作用,在近电机侧滚动体与内圈配合处会形成一个支点,造成电机侧上轴承外圈靠受到向下的作用力,而对侧受到向上的作用力,导致上轴承外圈发生微微倾斜;

滚动体与上轴承内外圈滚道存在相互作用力,因为上述的倾斜,在近电机侧与远电机侧,上轴承外圈滚道受力分别为F2、F3,内圈滚道受力分别为F4、F5 。绿色箭头表示受力的轴向与径向分量;

上轴承内圈与涡轮轴一同旋转,在转动过程中,上轴承内外圈受力不均匀且受力方向不断变化,承受交变载荷,长期承受交变载荷会导致上轴承内外圈薄弱处损坏。

从现场拆检的实际部件损伤情况来看,上轴承内圈上部被咬裂出一段长约100mm的破口,内圈下部滚道面沿圆周方向有被剥落的痕迹,且在被咬裂的破口段有明显的爬坡痕迹,剥落轨迹由下部滚道面向上部滚道面发展,且被咬裂破口处剥落的痕迹与其它位置相比较深,如下图10所示。

轴承外圈上部滚道面沿圆周方向有被剥落的痕迹,在中高速电机对侧,被剥落的轨迹向外圈下部滚道面发展,且剥落的痕迹与其它位置相比较深,如图11与图12所示。

图10 上轴承内圈滚道剥落痕迹

图11 上轴承外圈滚道剥落痕迹

图12 上轴承外圈滚道剥落痕迹示意图

表2 设备自重对空心轴轴承(采用6017轴承)力学参数及轴承寿命影响

现场检查发现发现上轴承内圈滚动面最先失效,且其磨损痕迹与中高速电机悬臂力矩产生的受力分析相符。

2)轴承选型情况

经过调查,厂家在进行中高速一级减速机轴承载荷计算时,只考虑了涡轮蜗杆传动相关作用力,未将中高速一级减速机及中高速电机重力计算在内,因此根据该载荷计算结果将上轴承选用了SKF 6017深沟球轴承。设备重力对中高速一级减速机轴承受力,及使用深沟球轴承寿命见表2:

从计算结果可以看出,考虑设备自重时,厂家选型采用的6017深沟球轴承设计寿命只有24133小时,严重偏短。

3)中高速电机改造换型的影响

2016年,因中高速电机功率偏小问题改造换型,将各机组所有鼓形滤网驱动中高速电机在大修期间更换为变频电机(重量由120KG增加为150KG)。2016年之前,1号机运行两个循环,2/3号机运行1个循环,未出现中高速减速箱轴承损坏导致振动高的案例。2016年中高速电机换型之后,陆续在2017年4月和6月分别出现两次因中高速减速箱轴承损坏导致振动偏高的故障。

鼓网中高速减速箱上部轴承设计上承受了一定的轴向力,阳江1-4号机中高速电机改造换型后,电机增重了30KG,加重了上部轴承的轴向受力,进一步缩短了轴承使用寿命。

5 结束语

综上所述,电机的布置形式、重量等因素均会影响轴承的使用寿命,而根据电机的布置形式选择相对应型号的轴承也至关重要,需要在电机结构设计及布置时重点考虑。

论文作者:侯志国

论文发表刊物:《电力设备》2019年第16期

论文发表时间:2019/12/9

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