350MW超临界直流锅炉结焦原因分析与改进论文_门生麒

350MW超临界直流锅炉结焦原因分析与改进论文_门生麒

国家电投宁夏能源铝业中卫热电有限公司,宁夏 中卫 755000

摘要:燃煤电厂炉内结焦是一个极其复杂的物理化学变化过程,也是含灰气流流动和传热传质过程。锅炉燃烧器区域水冷壁区域发生严重结焦,焦块无法通过排渣机有效排出,不但影响受热面传热,影响锅炉效率,同时所结焦块坠落时还可能导致炉膛灭火、爆燃等事故,甚至会破坏水冷壁或捞渣机,机组安全性无法保证,更谈不上经济稳定运行,因此解决锅炉严重结焦问题,保证机组安全、稳定运行成为电厂的当务之急。基于此,本文主要对350MW超临界直流锅炉结焦原因与改进进行分析探讨。

关键词:350MW超临界直流锅炉;结焦原因;改进

1 、锅炉设备概述

1.1 锅炉型式

DG1203/25.4-II4型锅炉为东方锅炉有限公司制造,型式为超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次中间再热、前后墙对冲燃烧方式、平衡通风、紧身封闭、固态排渣、全钢悬吊结构Π型锅炉。

1.2 锅炉容量和主要参数

锅炉出口蒸汽参数为25.4MPa/571℃/569℃,锅炉最大连续蒸发量为1203t/h,最终与汽轮机的VWO工况相匹配。

(2)锅炉最大连续蒸发量(B-MCR)对应于汽机VWO工况下的进汽量。锅炉额定蒸发量(BRL)对应于汽轮机TRL工况下的进汽量。

2、存在问题

在锅炉炉膛中心,燃烧火焰中心温度在1500~1700℃之间。燃料中的灰在这样高的温度下大多熔化为液态或呈软化状态。由于水冷壁的吸热,从燃烧火焰中心向外,越接近水冷壁温度越低。在正常情况下,随着温度的降低,灰份将从液态变为软化状态进而变成固态。如果灰还保持着软化状态就碰到受热面时,由于受到冷却而粘结在受热面上,形成结焦。锅炉在投产初期,锅炉基本能适应混煤的掺烧方式,未见大面积结焦现象。随着市场供煤日趋严峻,电厂来煤煤种发生较大变化,锅炉燃烧煤种复杂,开始出现炉膛出口温度升高,减温水量增加,锅炉开始频繁掉焦现象。

3、结焦原因分析

3.1 掺烧煤种碱金属含量高,易造成锅炉尾部结渣、沾污

锅炉在某段时间运行时,炉膛经常发生掉大焦现象,检查发现捞渣机上的焦块未炸裂,且焦块表面有银白色金属光泽。经过调查发现,入炉煤质中掺烧了焦渣特性较高的煤种。经过专业机构化验,该煤源来煤焦渣特性达到了5级,甚至达到了7级。而焦渣特性达到5级时,焦渣形成扁平的块,煤粒的界限不易分清。焦渣上表面有明显的银白色金属光泽,下表面银白色光泽更明显。这种煤在炉内燃烧时极易形成焦块粘贴在水冷壁表面,焦块变大时掉落。

3.2 掺烧比例不稳定

锅炉由于料场混匀存在实际困难,锅炉采用分仓上不同煤种的方式,由于上料人员责任心不强,各种煤的上料比例控制不精准,造成某一时段掺烧比例超过50%,掺烧比例增大相应调整措施不对应,对锅炉结焦造成加剧影响。

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3.3运行人员调整经验不足

本电厂 350MW锅炉值班员基本都是首次接触直流锅炉,对直流锅炉的运行燃烧调整经验欠缺,很多调整手段还在摸索阶段,当锅炉出现参数异常、锅炉少量结焦时没有引起足够重视,致使锅炉斜坡面的焦子搭桥堆积,发展恶化。锅炉发生掉焦现象时,运行人员在调整时,未重视锅炉氧量的调整,导致锅炉局部燃烧缺氧。在调整二次风门开度时,未考虑燃烧偏斜现象,形成贴壁燃烧。中心风的调整未按照要求开足,使燃烧强度不够。

4、 采取调整措施

4.1 限制掺烧比例

对锅炉掺烧地方煤的比例进行规范要求,限制焦渣特性较高煤种的掺烧比例不能超过35%;限制使用对高硫分的煤种掺烧,避免混煤过于复杂加重结焦;进一步对新加煤种的工业特性、灰成分进行分析、掌握,和采购部门沟通,稳定入炉煤煤质。

4.2 采取技术措施

针对煤质特点,制定针对性强的技术措施,将上述煤种放在锅炉底部仓位掺烧,避免火焰中心上移,抬高炉膛出口温度;适当提高挥发分较高的原煤的一次风速、风压,使着火稍推后,避免喷燃器烧损、结焦;合理调整配烧煤层一、二次风配比,防止炉内还原性气氛加速水冷壁结焦 ;适当提高掺烧该煤种的喷燃器外二次风风率;将煤粉细度适当放宽至25%左右等技术措施。

4.3 优化吹灰方式

对现有350MW机组锅炉的吹灰方式进行优化:根据停炉后防磨防爆检查结果和锅炉运行期间观察到的结焦情况,对易结焦区域的吹灰器增加投运频次,并严格执行顺烟气从屏区往后吹的吹灰方式。掉焦情况严重时,增加本体吹灰次数,吹灰压力严格按照厂家要求。

4.4进行倒磨运行扰动脱焦

对于锅炉斜坡面易结焦现象,在运行中尽量采取C磨备用。运行中根据锅炉前、后墙结焦情况,采取灵活倒换磨煤机运行方式,转移温度场,进行扰动脱焦。同时做好磨煤机定检工作,保证磨煤机运行周期稳定、可靠。

4.5降负荷脱焦

上述措施无效,锅炉结焦有恶化倾向时,及时申请机组降负荷运行,降低炉膛温度场,进行降负荷脱焦处理,防止结焦进一步恶化、不可控。

采取以上措施后,机组结焦状况有很大缓解,减温水可收回到50%,各项运行参数可控,炉膛下部斜坡面的焦块可通过倒磨方式进行脱焦,且效果明显,机组基本可稳定运行。但如果负荷超过320MW持续运行一周以上,屏过区域依然会出现结焦现象,且随着大负荷的长时运行,屏过区域结焦状况会加重,低再入口烟温会超过800℃,减温水量上升。因此需在机组负荷低时,做好吹灰除焦工作。

5、进行设备改进及试验

锅炉进入C修,利用检修机会,对锅炉的所有吹灰器伸进长度进行调整。锅炉启动前进行了冷态动力场模拟试验,将一次风速调平,喷燃器同层风速偏差控制在±5%以内,并对喷燃器进行角度测量及校正。通过二次风测试发现,锅炉下层喷燃器尤其是 C层(内设等离子点火器),在二次风风门开度一致情况下,前墙内二次风风速偏低后墙E层6~8m/s,因此起炉后有意识的将下层前墙内二次风风门开度略高于后墙10%~15%左右,以保证风速持平,对冲正常。

重点对喷燃器中心筒偏移情况进行校正,对破损风道进行修补,以减少对配风及燃烧组织的影响。起炉前通过烟花示踪试验模拟了炉内空气动力场状况,要求炉内气流无偏斜,不冲刷炉墙,各燃烧器射流不能发生剧烈的干扰和冲撞。通过掌握的炉内空气动力特性,提出调整建议,在热态时相应进行了配风调整及运行要求。

6、 运行效果

通过适当的设备改进,机组运行中严格执行上述调整措施,350MW机组大修后运行至今,结焦情况有了很大改善,各项主汽参数、壁温正常。运行中屏过区域产生的焦块,在投入吹灰器后很轻松即可清理干净。在低负荷阶段尽量减少C磨运行时间,以期减缓斜坡面结焦,防止焦块累积、搭桥,引起结焦恶化。总之,通过各项措施的灵活配合调整,有效控制了锅炉大面积结焦现象的发生,在锅炉掺烧较高比例非设计煤种情况下,锅炉在额定工况运行稳定,可满足机组带大负荷的要求。

7、结语

锅炉偏离设计煤种燃用混煤,对锅炉稳定运行会造成一定影响,极易造成结焦严重、机组带负荷能力下降、甚至掉焦引起锅炉灭火等问题,通过认真查找原因,采取相应的技术调整措施,适度控制掺烧比例、调整燃烧方式,并对设备进行适当改造,可提高锅炉对混煤的适用性,减缓结焦现象,实现机组的稳定长周期运行。

参考文献:

[1]李永华,刘长良,等.火电厂锅炉系统及优化运行[M].北京:中国电力出版社,2011.

[2]高建生,祁清福,等.关于锅炉掺烧高挥发分、易结焦烟煤调试的探讨[J].中国电业,2012,(7):50-52.

[3]中卫热电集控运行规程[R].2018.

论文作者:门生麒

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第12期

论文发表时间:2019/10/30

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