OCU装置聚结器的不能有效凝聚水分原因分析及改造论文_杨保江

(辽宁大唐阜新煤制天然气有限公司,辽宁阜新123000)

摘要:本文论述了OCU装置分离聚结器的原理和应用,分析了聚结器不能正常使用的原因,提出了聚结器改造方案。

关键词:分离 聚结器 原理 气化

一、前言

MTO经烯烃分离分离出丙烯、乙烯外还有11%左右的混合C4,其主要成分为丁二烯、丁烯,分别占65%、30%。OCU装置是通过烯烃转化技术(Olefin Conversion Technology,简称OCT)把丁烯与乙烯发生歧化反应增产丙烯的一种技术。 为了将占65%的丁二烯转化为丁烯,OCU装置设置了加氢反应器。MTO合成气中同时富含二甲醚、甲醇,以及多种醛或酮等含氧有机物,会降低催化剂的活性。为了除去杂质,在加氢反应器前设置了水洗塔和脱二甲醚塔,为了控制进入加氢反应器的游离水,在水洗塔后设置了聚结分离器。该聚结器的目的是将进入加氢反应器的游离水分控制在10ppm。之后, 经泵加压, 进入脱二甲醚塔, 少量的水可能与二甲醚形成共沸物, 从塔顶蒸出, 在塔底得到无水的纯 C4 馏分。原料中游离水分含量高,对加氢催化剂的活性和强度有较大影响。

二、问题的提出及处理

自装置投用,该聚结器水包液位始终未有显示。现场在聚结器上下游检查水含量,结果都在2000 ppmw 左右,更换了聚结器滤芯后,仍旧排不出来水分。

在表-1列出了相关的流体参数,及设计和操作工况。连续相为 C4 馏分,分散相为水,含有少量含氧有机物。

为了进一步分析原因,决定在现场进行侧线试验。试验装置如下图图-1所示。液/液聚结器中试装置由预过滤器和聚结器滤壳和滤芯、流量计、阀门、压力表及相关管道组成。中试试验依照颇尔公司 SLS 全球技术支持中心试验标准 HLSM106 进行。主要考察不同流量下聚结分离情况。在不同条件下,测量聚结出水体积,同时取样分析试验进出 C4 馏分中总水含量。分析工作由新疆神华负责,采用卡尔费休法测定。

1) 预过滤器放空阀; 2) 水相储罐隔断阀; 3) 排油阀; 4) 进料阀(1”); 5) 出料阀(1”);6) 流量调节阀(1”); 7) 油相储罐; 8) 预过滤器; 9) 预过滤器排放阀; 10) 取样阀;11) 液/液聚结器滤壳; 12) 聚结器滤芯; 13) 压力表; 14)流量计

图-1 水平式液/液聚结器中试装置(油中除水)

2.2试验滤芯

包括一只预过滤器滤芯和一只聚结器滤芯,其规格如表-2所示。

表-2试验滤芯规格

试验滤芯聚结滤芯预过滤滤芯

滤芯尺寸6”L*2.75”OD10”L*2.75”OD

结构材料含氟聚合物介质,不锈钢芯核及端盖,环氧树脂粘结,氟橡胶垫片。玻璃纤维介质,聚丙烯芯核和端盖,丁晴橡胶垫片。

滤芯型号LCS06H2AH

滤芯精度14um10um

三、试验结果

3.1中试试验结果

试验于 2017 年 4 月 9 至 13 日进行。试验流量起始为 2.0 升/分钟。之后,试验流量逐渐增加到 3.0 升/分钟及 4.0 升/分钟,逐点取样观测分析,试验运行结果和分析结果列于表-3中。

由上表1可知操作温度40℃,由表4可知介质组分的气化温度均小于40℃,可见,在该装置的操作压力和温度条件下,C4 馏分必然会发生明显的汽化。

四、聚结分离器原理:

聚结分离精细过滤器又称聚结器或聚结分离器。其核心内件是由聚丙烯、聚脂等材料通过树脂粘结成有褶皱的滤芯,并且这些滤芯经疏油、疏水技术处理。

聚结器应用于:气~液分离,和液~液分离,能将气相中的微量液滴(如水滴、油滴等)及固体颗粒去除。也能将液相中的另一微量分散相去除(如油中去水、水中去油及两相均为非水相混合物的分离)。在工业装置中,应用于对各类介质的分离净化,能有效地保护下游关键设备。

聚结器最主要的设备是滤芯,也是聚结器产生分离作用的关键部件。聚结器内部装有两种功能不同的滤芯——聚结滤芯和分离滤芯。欲脱水的介质由过滤分离器进口进入壳体,当液体通过含有特殊聚结介质的滤芯时,液体从聚结滤芯内部流向外部,经过过滤、破乳、聚结、沉降四个过程,将乳化的液体破乳,再将破乳后的小水珠聚结成大水珠,沉降到壳体底部。

部分未来得及沉降的小水珠随液体流向分离滤芯,分离滤芯由特种材料制成,具有良好的憎水性能,小水珠被完全有效地拦截在滤芯外面,再次聚结成大水珠沉降,从而确保有效地脱除水份。沉降到壳体底部的水份由液位计显示出来,可定期不定期地将水份及污物通过排水阀排出。油液由滤芯外向内流动,分离掉水份的介质由分离滤芯托盘汇集后,从分离器出口流出。水和油通过不同的排液口排出。

参照如图-2 所示的颇尔立式液/液聚结器示意图。

图-2 颇尔立式液/液聚结器示意图

C4 馏分和水先通过颇尔预过滤器去除机械杂质,再从上至下、从里到外通过颇尔聚结器滤芯。同时,分散在油相中的水聚结成较大水滴,靠重力沉降到聚结器下部,从侧面排出。油相进入到分离器滤芯,流到聚结器滤壳底部,从下面排出。因分离器材料是疏水的,水滴不能进入。由此实现从 C4 馏分中分离出水。

在实际使用中,因 C4 馏分发生部分汽化,聚结器壳体中有气态烃积累,使得聚结器滤芯部分过滤面积被气体占据,有效过滤面积减少,影响聚结效果。这应该是现场聚结器不能有效除水的重要原因。

适当降低聚结器的操作温度及增加其操作压力,有利于减少 C4 馏分的汽化。现场通过添加一台脱盐水换热器,可适当降低脱盐水温度,进而可以降低水洗后C4 馏分温度。考虑到脱二甲醚塔操作压力较高,可以考虑将聚结器移到脱二甲醚塔前面。对于颇尔卧式聚结器,C4 馏分的汽化对聚结器性能也会有些许的影响,但好于立式聚结器。

五.结论与建议

通过现场 C4 馏分的汽化脱水中试试验和相关分析检测,我们得到如下结论和建议:

1. 采用颇尔卧式聚结器和标准相分离滤芯,能从 C4 馏分中分离出水。推荐流量为 4.0 升/分钟。

2. 在水洗塔正常运行的情况下,脱二甲醚塔底出料 C4 馏分中总水含量始终低于10 ppmw。建议保持水洗塔持续运行。

3. 试验中观察到在聚结器滤芯下游存在明显的 C4 馏分汽化现象。这种情况会影响聚结器的操作和聚结性能。适当降低聚结器的操作温度及增加其操作压力,有利于减少 C4 馏分的汽化。考虑到脱二甲醚塔操作压力较高,可以考虑将聚结器移到脱二甲醚塔前面。

4. 推荐现场保持颇尔预过滤器,同时将颇尔立式聚结器改为卧式聚结器,可以减缓 C4 馏分的汽化对聚结器操作的影响。按照试验流量放大,建议使用 9 只40 英寸颇尔相分离滤芯。

六、改造效果:

实际采用方案3进行改造,改造后,经过一年的运行,一切正常,证明原因分析和改造方案是成功的。

参考资料:

1、《液/液聚结器用于C4馏分脱水中试试验报告》—PALL 任晋银

2、《高效聚结器的原理及应用》---《炼油技术与工程》2003年 张晓东

论文作者:杨保江

论文发表刊物:《科技新时代》2019年4期

论文发表时间:2019/6/18

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