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摘要:根据电镀废水的水质特点,采用分类预处理去除各种废水中的重金属离子,混合后采用MBBR(移动床生物膜工艺)生化法去除废水中的氨氮、总氮和COD。处理结果表明:在进水COD≤200mg/L,TN≤100mg/L的情况下,经过处理后出水COD≤30mg/L,TN≤1.5mg/L,达到了《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准。
关键词:电镀废水;MBBR生化法;脱氮处理
电镀废水不仅含有铜、镍、铬、锌等重金属离子和氰化物等毒性物质,还含有表面活性剂、矿物油等有机污染物及硝酸根、氨氮等含氮污染物。随着水体富营养化的日趋严重,国家对电镀行业污染物排放标准的提高,要求废水处理不仅各种重金属离子要达到排放标准,而且对废水中的有机污染物和TN的排放都提出了更高的标准,因此,废水含氮污染物的去除急需解决。目前,在电镀废水中的含氮污染物中,硝态氮占据绝大部分的比例,对硝态氮的去除最有效的方法是生化法。
某表面处理有限公司主要从事各种电镀件的加工,每天产生的废水量为2000t。项目根据各种类废水的特点,对各种类废水进行分类收集处理,分别采用氧化还原、混凝沉淀、离子交换预处理后进入MBBR生化处理系统。MBBR生化处理工艺采用二级好氧MBBR+厌氧MBBR,废水经过处理后,出水COD和TN稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准。
废水经过第一级好氧生化OMBBR1作用使废水中的氨氮全部转化成硝态氮,经过第一级厌氧生化AMBBR1作用提高废水的可生化性,脱除部分TN,然后再经过第二级好氧生化OMBBR2去除废水中的有机污染物和氨氮,再经过第二级厌氧生化AMBBR2作用去除有机污染物和脱除部分TN,从而实现达标排放。
3主要构筑物设备设计参数
3.1 OMBBR1生化池
在池中投加MBBR生化填料,再添加硝化菌附着在填料上,增加池中的硝化菌数量和其他微生物数量,提高处理效果,通过硝化作用去除废水中的氨氮,使氨氮转化成硝态氮。池体结构为钢砼结构,有效容积为667m3,HRT=8h,池内投加MBBR填料266.8m3。配套ABS曝气系统1套。
3.2 AMBBR1生化池
在池中投加MBBR生化填料,再添加硝反化菌附着在填料上,增加池中的反硝化菌数量和其他微生物数量,提高有机污染物去除效果和反硝化效果,提高废水可生化性。池体结构为钢砼结构,有效容积为1250m3,HRT=15h,池内投加MBBR填料750m3。配套废水提升泵Q=100m3/h,H=32m,功率15KW、加药装置1套。
3.3 OMBBR2生化池
在池中投加MBBR生化填料,再添加硝化菌附着在填料上,增加池中的硝化菌数量和其他微生物数量,提高处理效果,进一步去除废水中的氨氮和有机污染物。池体结构为钢砼结构,有效容积为1917m3,HRT=23h,池内投加MBBR填料766.8m3。配套ABS曝气系统1套,回流泵Q=200m3/h,H=12.5m,功率15KW、加药装置1套。
3.4 AMBBR1生化池
在池中投加MBBR生化填料,再添加硝反化菌附着在填料上,增加池中的反硝化菌数量和其他微生物数量,提高有机污染物去除效果和反硝化效果。池体结构为钢砼结构,有效容积为1250m3,HRT=17h,池内投加MBBR填料750m3。配套搅拌机1台,功率25KW、加药系统1套。
4工程处理效果
工程完工后,经过调试运行两年的时候,设施运转正常,处理效果比较稳定,出水COD≤30mg/L,TN≤1.5mg/L,达到了《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准。系统出水水质如下表2:
5运行费用分析
工程总投资在1350万元,工程运行费用主要包括电费和药剂费(不含人工费、污泥处理费等)。工程运行稳定后,处理每吨水所需电费为0.953元/m3、需要药剂费0.62元/m3,合计为1.213元/m3。
6结论
电镀废水分类收集,经过预处理去除废水中的重金属离子后,再综合到一起采用高效MBBR技术工艺进行脱除COD和TN处理,处理效率高,处理效果好,能使出水水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准,具有较高的环境效益和经济效益,对以后电镀类废水得处理具有指导意义,对其他类废水的处理具有借鉴意义。
参考文献:
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作者简介:高洪刚(1981-),男,硕士研究生,工程师,主要从事水处理工程设计、技术研发等工作
论文作者:高洪刚
论文发表刊物:《防护工程》2018年第34期
论文发表时间:2019/3/22
标签:生化论文; 废水论文; 填料论文; 污染物论文; 水中论文; 池中论文; 效果论文; 《防护工程》2018年第34期论文;