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摘要:本文主要阐述某变电站35kV2号所变油中氢气超标的原因,从发现色谱分析数据异常,到追踪分析和处理故障的经过,利用特征气体法、三比值法及产气速率等相关分析方法来判断故障性质及危害,并提出分析意见和防范措施,阐明色谱分析在诊断变压器故障和监督故障变化工作中的重要意义。
关键词:变压器;色谱分析;事故分析;事故处理;防范措施
一、前言
电力变压器是电网结构中的主设备,保证变压器安全稳定运行,除了选用制造工艺优良、产品质量过关的变压器之外,关键是要提高变压器的维护和检修水平。气相色谱法是检测充油设备存在潜伏性故障的重要方法。本文主要介绍通过色谱分析发现某变电站35kV2号所变存在的故障过程,故障性质诊断方法及处理措施。
二、故障实例
某变电站35kV2号所变,型号为S11-315/35,生产日期为2016年4月,投运日期为2016年12月26日。在2016年12月和2017年1月对 2号所变进行了24h、4天、10天、30天的色谱跟踪监测,发现所变油色谱数据,氢气有明显增长趋势且超过注意值。通过计算绝对产气速率、三比值,分析特征气体,综合分析判断该所变内部存在局部放电故障。2017年2月28日对该所变进行诊断性试验,耐压试验未通过,其他试验数据无异常。对所变进行吊罩检查,发现分接开关引线绝缘存在黑色放电点,更换引线绝缘后,对绝缘油进行真空滤油,最终油色谱试验数据正常。
三、事故分析
3.1 油色谱分析
2017年1月6日,试验人员对2号所变进行油色谱检测时,发现氢气增长快速,氢气含量上升到320.67uL/L,已超过注意值,同时甲烷含量也不断增长。后续多次取样跟踪复测,油中溶解气体色谱试验数据如表1所示。氢气含量变化趋势图如图1。
表1 某变电站35kV2号所变油中溶解气体色谱试验数据(单位:uL/L)
图1 氢气含量变化趋势图
计算2017年1月16日至1月26日,氢气绝对产气速率为56.04mL/d。DL/T 722-2014《变压器油中溶解气体分析判断导则》中规定变压器油中氢气绝对产气速率的注意值为10mL/d,该所变氢气增长速度快速,已超过注意值的5.6倍,说明设备内部存在故障。
故障判断:
(1)通过IEC三比值法分析见表2。
表2 IEC三比值法
IEC三比值查故障类型见表3,判断故障类型区域为PD,故障类型为局部放电。
表3 IEC三比值查故障类型表
(2)采用改良的三比值法的分析结果见表4,其编码为010,故障类型为局部放电。
表4 改良三比值法
判断是否涉及变压器内部的固体绝缘材料:固体绝缘的正常老化过与故障情况下的劣化分解,表现在油中CO和CO2的含量上,计算CO2增量/CO增量的比值,两次计算结果均小于3,且主要特征气体为氢气和甲烷,乙烯比例小,故判断故障涉及固体绝缘材料。
综上所述,该所变存在局部放电故障,且涉及固体绝缘材料,可能为高湿、气隙、毛刺、漆瘤、杂质等所引起的低能量密度的放电。
四、事故处理
2017年2月28日,试验人员对2号所变进行停电检查,开展诊断性试验。交流耐压试验电压升至45kV时,出现闪络,试验未通过。对所变进行吊罩检查,发现分接开关引线绝缘存在黑色放电点,放电点如图2所示。进一步检查分析,变压器分接开关抽头引线间的绝缘破损,绝缘薄弱,在运行工作电压下产生局部放电,导致绝缘油中溶解气体组分发生变化。处理过程:更换引线绝缘,对变压器绝缘油进行真空滤油,最终油色谱试验数据正常。
图2 吊罩后发现的放电点位置
五、防范措施
1、油中溶解气体色谱分析对设备内部存在的潜伏性故障反应灵敏,加强油务监督,能准确判断故障严重程度及发展趋势,结合诊断性试验及设备解体检查等方式可确定故障性质和部位。
2、新变压器在投产试运行期间,要高度重视绝缘油中溶解气体含量的色谱分析项目。对有异常的分析结果进行故障判断时,用产气速率法和三比值法更能反应设备的真实情况。
六、结束语
在设备日常维护检查过程中,利用气相色谱法进行绝缘油中溶解气体含量分析,对于早期预报与判断故障性质、部位、严重程度以及采取处理措施都具有重要作用。结合现场实际、电气试验结果、设备运行状况及相关设备情况进行分析,持续跟踪、研究试验数据变化趋势,才能更加确切地判断故障,排除故障,保证电网的安全可靠运行。
参考文献
[1]《变压器油及相关故障诊断处理技术》,中国电力出版社.
[2]《油务化验》,中国电力出版社.
作者简介
李一梅:女,国网哈密供电公司变电检修室,从事油务化验工作。
论文作者:李一梅,齐光豪,苏晓康,张旭
论文发表刊物:《电力设备》2018年第20期
论文发表时间:2018/11/13
标签:故障论文; 色谱论文; 氢气论文; 比值论文; 变压器论文; 气体论文; 引线论文; 《电力设备》2018年第20期论文;