摘要:在超深淤泥段,分别采用36米超长钢板转和工法桩进行对比试验,从技术和经济角度进行对比分析,选择合理的技术方案,为大规模的基坑施工提供技术支撑。
关键词:超长钢板桩;工法桩;对比
随着国家大湾区的建设步伐,港珠澳大湾区越来越多的城市开始进行综合管廊的建设,在面对特殊的地质条件下,特别是超深淤泥段,探索合理的基坑支护方案成为越来越多的建筑企业的共识,本工程在开工前,首先选取地址条件最不利状态下的标准段作为试验段,进行钢板桩和工法桩支护的对比试验。
1地质概况
拟建场地属珠江三角洲下游入海口前缘冲积平原地貌,主要为三角洲堆积(河、海)地貌。根据场地钻孔揭露,上部第四系覆盖土层主要有人工堆积的填土;海陆交互相沉积成因的淤泥(淤泥质土)、粉质黏土;冲~洪积成因的粉细砂、中粗砂、砾砂;残积成因的砂质粘性土,下伏基岩为燕山期花岗岩。
其中人工堆积的填土主要由粘性土、砂质粘性土、碎石及砂土回填而成,局部含建筑垃圾。淤泥质土主要由黏粒及有机质组成,局部含较多粉砂及贝壳碎片,呈流塑状为主,局部软塑状,具滑腻感和腥臭味,压缩性高。粉质黏土,局部为粉土,呈可塑状为主,局部软塑状,压缩性中等。
场地内典型地质剖面的特点为:
⑴软弱土层(淤泥、淤泥质土)埋藏较浅,厚度大;
⑵不同软弱土层之间的黏土层厚度较小;
⑶基础持力层(全、强风化岩)埋深较大;
⑷ 管廊标准段基坑底位于第一层淤泥。
2基坑设计方案
综合管廊沿线建设条件较为良好,交通便利,外侧存在较为宽阔的绿化带,建筑物较少。试验段基坑设计长度70米,开挖宽度10.85m、基坑开挖深度7m,基坑设置两道支撑,设置直径609mm壁厚16mm的钢管横支撑,钢围檩采用双拼H500*300型钢。
基坑支护方案一:根据设计验算和专家意见,试验段围护桩采用超长钢板桩。拟采用拉森Ⅳ型钢板桩进行支护,钢板桩设计深度为36m。
基坑支护方案二:采用SMW工法桩,水泥搅拌桩长度为25.5m左右。SMW工法桩桩身采用42.5普通硅酸盐水泥,桩径850mm,搭接250mm,桩中心距600mm,内插H700×300×13×24型钢,型钢材料为Q235B钢,桩长为17.5m,“隔一插一”内插型钢。
3施工方案
3.1钢板桩施工方案
钢板桩采用租赁300kw的发电机提供动力,采用一台80吨吊车吊90KW电锤震动钢板桩下沉。钢板桩现场加工焊接成整体后下沉,为避免焊接接头在同一平面上,计划采用3根12米长焊接成整体的拉森四型钢板桩和2根18米长焊接成整体的拉森四型钢板桩交替施打成型,基坑施工完成后采用一台80吨吊车吊120KW电锤震动拔出钢板桩并切割。
钢板桩施工工艺:
3.1.1.打设前的准备工作
3.1.1.1钢板桩的准备
桩打入前应将桩尖处的凹槽底口封闭,避免泥土挤入。钢板桩堆放场地要平整坚实,底层垫枕木,堆高不超过5层。
在插打前,对单块板桩两侧的锁口涂抹黄油,以减少插打时的阻力,并提高抗渗性能。
主要资源配置一览表
3.1.1.2导桩、导向架施工
导桩采用H型钢双拼而成,在导桩上焊接钢牛腿用于安放导架。
导向架采用两根单H型钢,间距较钢板桩的每边放大1cm。
为保证钢板桩垂直打入后板桩墙面平直,打设方法选用屏风法施工。每10~20块钢板桩组成一个施工段,对每一个施工段,先将其两端1~2块钢板桩打入,严格控制其垂直度,用电焊固定在导向架上,然后从一端开始逐块插打。
3.1.1.3 钢板桩打设
开挖1m×1m打桩沟槽,桩顶高出自然地面0.4m。用打桩机将钢板桩放至插桩位置,插桩时锁口对准。每一流水段落的第一块钢板桩作为定位桩,先沿钢板桩的行进方向反向倾斜8度左右,再开动振动锤,利用振动力把桩沉至离地面1m左右停止。(防止施工打第二根桩时因摩擦过剧而把第一根桩带入土中)。然后吊第二根、第三根逐步插打。
为防止打桩时把相邻的已打至标高的桩因摩擦作用而带入土中,要求每打好一根桩就要在顶部用电焊与相邻的桩相固定,连接在一片,加大抗摩擦力。
为保证桩的垂直度,钢板桩打设时用两台经纬仪观测加以控制。为防止锁口中心线位移,可在打桩行进方向的钢板桩锁中处设卡板,阻止板桩位移,同时在导向架上预先标出每块钢板桩的位置,以便随时检查纠正。
打桩开始第一、二块钢板桩的打设位置和方向要精确,使起导向样板的作用,故每入土1m要测量一次。
3.1.1.4 拔钢板桩
钢板桩在管廊基坑回填覆盖至设计标高后,报监理工程师审批通过后方可拔除。钢板桩拔除采用静力拔桩,板桩应间隔拔除。拔桩时为减轻振动以及拔桩带土对环境的不利影响,对拔桩之后的空隙采用纯水泥浆填充。
拔出的板桩应及时清理、保养、并按长度和弯曲、损坏的程度分别堆放,一头并齐。
遇到较难拔出的钢板桩,可采用振动拔桩,在振动拔桩过程中,应注意以下几点:
拔桩时,可先用振动锤将板桩锁口振活以减小土的粘附力,然后边振边拔。对较难拔出的板桩,可先用柴油锤将桩打下100~300mm,再用振动锤交替振打,振拔。
对引拔阻力较大的钢板桩,采用间歇振动方法,每次振动15min,振动锤连续工作不超过1.5h。
3.2工法桩施工方案
在SF636KK桩机上安装KZD-850型三轴搅拌机成桩,成桩后SF636KK桩机移到下一桩位施工;在搅拌下沉过程中,利用9m3空压机压缩空气使周围土体松散,保证水泥浆液与周围土体充分接触,提高成桩的强度和防水性能,水泥浆液采用BW-250压浆泵注入。
三轴水泥搅拌桩施工完毕后,吊机应立即就位,准备吊放H型钢。地下主体结构施工完成后,采用专用夹具起拔回收H型钢;起拔过程中始终用吊车吊提住H型钢,用吊车将型钢拔出桩体。
主要资源配置一览表:
工艺流程图:
三轴水泥搅拌桩在下沉和提升过程中均应注入水泥浆液(两次喷浆工艺),同时严格控制下沉和提升速度。根据类似工程施工经验,搅拌桩下沉速度不大于1m/min,提升速度不大于2m/min。
4超长钢板桩施工的重难点分析
相对于工法桩施工,超长钢板桩属于非常规施工工艺,经试验段实际施工,施工进度如下:
(1)机械、设备、料具进场2天准备;
(2)焊接平台的搭建2天;
(3)钢板桩焊接1天,后期焊接平行作业,不考虑时间占用;
(4)导向架焊接、安装2~3天;
(5)钢板桩插打平均按天5~6条36米的打入,70米长的基坑,需打入175条,共计需要29天~35。
(6)钢板桩拔出平均按天6~8条36米的打入,70米长的基坑,需打入175条,共计需要25~29天。
(7)合计打入和拔出合计预计60天工期。
(8)不含处理斜桩、扭桩、拔不出的桩的时间。
总结施工过程钟出现的问题,本工法存在以下的重难点:
4.1超长(36米)钢板桩对桩本身质量要求高,利用率非常低。
超长钢板桩插打施工过程中,容易出现部分钢板桩桩端钢板断裂和锁口开裂的情况。根据长期在钢板桩的施工经验,出现该问题的主要原因是旧的钢板桩因使用时间较长,桩壁锈蚀,钢板桩的有效厚度变薄,在受力较大的情况时,钢板桩会出现桩身断裂或者是锁口开裂现象。
为保证超长钢板桩的施工质量,必须采用的是全新钢板桩或是使用不超过2次的钢板桩,大大增加了材料的费用,钢板桩多次利用率非常低。
4.2超长(36米)钢板桩由于其刚度有限,在钢板桩连接部分会采用钢板加强钢板桩,增加现场改造工作量,延迟作业时间,增加工程造价。
采用加强型钢板桩,大大增加钢板桩的材料成本,增加工作时间,不利于控制整个工程造价及工期的实现。
4.3采用超长钢板桩,需要反复插打,或小型机械引孔施工,增加工作内容。
4.4采用超长钢板桩,特别容易产生倾斜桩,增加处理的工作时间,处理倾斜大大增加工程造价。
超长钢板桩产生倾斜桩后特别是振动锤单侧受力,其减震块、夹具以及夹板非常容易受损;倾斜桩的止水效果也非常差;拔出非常困难,损耗达30&以上。
4.5采用超长钢板桩,特别容易产生桩身扭转问题,增加处理的工作时间,处理大大增加工程造价。
4.6采用超长钢板桩,特别容易产生拔桩困难问题,增加处理的工作时间,增加工程造价。
4.7采用超长钢板桩,二次转运非常困难,极不安全,大大增加二次运输费用。
4.8采用36米超长钢板桩,吊起后非常高,安全隐患大。
5方案对比
5.1技术对比
5.2经济对比
钢板桩支护成本测算表
SMW工法桩招标控制价汇总表
对比经济分析数据,试验段超长钢板桩的市场价约为469万元,SMW工法桩市场价约362万元,超长钢板桩的经济效益低于SMW工法。
6总结
从技术上对比,超长钢板桩现场必须经过接桩和拔出后切割的工艺,施工进度慢,现场连接的质量较难控制,同时施工场地要求较大,存在较大的安全隐患。经济上对比,超长钢板桩效益低于工法桩。综合分析,超深淤泥段采用工法桩较超长钢板桩支护合适,同时可尝试采用常规钢板桩(18米以内)加坑底支护的方式另外进行对比分析。
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论文作者:张光军
论文发表刊物:《基层建设》2019年第26期
论文发表时间:2019/12/16
标签:钢板论文; 基坑论文; 型钢论文; 工法论文; 淤泥论文; 导向论文; 吊车论文; 《基层建设》2019年第26期论文;