关于烟气脱硝产生的硫酸氢铵对空预器的影响分析论文_孙明

关于烟气脱硝产生的硫酸氢铵对空预器的影响分析论文_孙明

(国电浙能宁东发电有限公司 安徽宿州市 750408)

摘要:现阶段,国家和政府对环保事业的重视程度不断提升,要求新安装机组中必须同时安装脱硝装置。在新型烟气脱硝过程中大部分采用了选择性催化还原法,即SCR,该装置的结构较为简单,且脱硝效率较高,但在使用过程中通常会产生硫酸氢铵对空预器造成一定影响,如空预器阻塞等问题。基于此,本文将对硫酸氢铵的生成过程进行分析,并分析了硫酸氢铵对空预器产生的影响与解决措施,力求为机组的高效运行提供切实保障。

关键词:烟气脱硝;硫酸氢铵;空预器

引言:SCR技术具有脱硝效率高、结构简单、维护便利等特征,在国内外的脱硝工艺中得到普遍应用。但是,在烟气脱硝的过程中,在催化剂的作用下很容易使烟气中的SO2发生氧化反应生成S03,而S03与脱硝过程中未反应的氨生成硫酸氢铵,该物质具有一定的粘性,将对空预器产生一定危害。

1.硫酸氢铵的生成过程

SCR技术下的烟气脱硝主要是借助氨气将烟气中的NOx被脱除,在此过程中,氨与烟气中的SO3发生反应生成硫酸铵与硫酸氢铵,其中,硫酸氢铵的生成量与SO3、NH3的含量具有正相关关系。由于在脱硝过程中,催化剂中具有V205,能够使烟气中的部分S02发生反应,转化为S03,因此,所产生的硫酸氢铵的概率要远远超过非选择性催化还原法,具体的生成过程如下:

NH3+SO3+H20→NH4HSO4

NH4HSO4+NH3→(NH4)2S04

2NH3+SO3+H2O→(HN4)2SO4

SO3+H20→H2SO4

NH4+H2SO4→NH4HSO4

由于硫酸铵属于干燥状粉末,不具备腐蚀性,可以通过吹灰的方式清除;而硫酸氢铵具有较大的粘性,一般熔点为147℃,呈现出液态形式凝聚在物体表面或者依附在烟气当中,黏附飞灰。当电厂锅炉预热器冷端运行时,一旦温度与硫酸氢铵的露点相比较低,当硫酸氢铵喷氨不均匀或者催化剂失效的情况下,下游空气预热器将会受到硫酸氢铵的腐蚀[1]。

2.硫酸氢铵对空预器的影响与改进措施

2.1空预器的运行情况

在电厂中每台2×1036MW机组中的SCR脱硝系统均由锅炉厂负责设计和制造,与主机一同生产、安装和投运。在每台锅炉中均配置了两台SCR脱硝装置,并且入口处NOX的质量浓度设置为300mg/m3,催化剂层以“2+1”的模式进行布置,两层催化剂的脱硝效率能够超过60%,如若布置三层则脱硝效率可超过80%。由于投入使用的时间较早,锅炉的空预器受热面设计成常规的三段式。SCR装置从2013年开始提高脱硫效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在NOX排放质量浓度保持在100mg/m3的基础上,不断增加脱硝喷氨量,对反应器出口的氨逃逸数值进行设置,根据大量经验显示,当氨逃逸质量浓度大于2.28mg/m3以后,空预器连续工作0.5a后的阻力将提升超过50%。在2104年11月到2015年2月期间,1号锅炉中空预器烟气测差的增加量大于200Pa,2号锅炉的空预器烟气测差增加量超过100Pa,在2105年对2号锅炉进行大修时发现,两个空预器的冷端换热元件中均具有硫酸氢铵黏状污垢。

2.2空预器阻塞原因

通过一系列调查研究可知,SCR系统中空预器运行问题的主要原因在于S02向SO3转化时效率提高、硫酸氢铵的影响与氨逃逸量增加等因素导致。在SCR系统中,主要使用的催化剂为氧化钛与氧化钒,能够使脱硝效率得到进一步提升,但是在SCR催化剂发生作用以后,使SO2到SO3的转换效率不断提升。在空预器设计时采用常规设计方式,在低硫煤情况下,冷端传热元件的设计只考虑到普通耐腐蚀材料,一旦腐蚀性提升,则会进一步缩短空预器冷端元件的使用寿命。同时,当锅炉处于低负荷状态下工作时,烟气温度不断降低,氨气的逃逸率增加,大于3ppm,致使硫酸氢铵沉积渗透到空预器热端,出现空预器堵塞问题。

2.3空预器改进措施

针对上述问题,采用以下措施对SCR脱硝机组中空预器堵塞情况进行缓解和改善,确保机组能够始终处于稳定的运行状态,具体措施如下:

(1)在传热元件的选择上采用高吹灰波形,高度低于1300mm,使吹灰与清洗效果变得更加明显;

(2)将原本传热元件的三层布置改为两层,去除中温段传热元件,使用具有较强耐腐蚀性的搪瓷传热元件,在高度上从300mm提高到1000mm,搪瓷表面可与金属接触,方便清洗,使用寿命较长,通常超过5万小时。

(3)当机组中的催化剂已经接近使用寿命时,可以利用检修机会对其进行清灰或者替换。根据机组催化剂“2+1”的结构特征,加装一层催化剂,或者将其整体进行更换,使催化剂的整体活性能够显著提升,在脱硝效率相同的情况下,减少氨逃逸率,从而有效改善空预器中堵塞现象的产生[2]。

(4)在低负荷的情况下使用SCR机组,为了提高催化效率,可以在SCR中设置调温旁路,使反应温度提高,这样做不但能够使氨气逃逸率得到有效控制,还能够提高空预器烟气进出口温度,使冷端元件工作环境得到改善,有效的减少腐蚀与堵塞对空预器正常运行产生的不利影响。通常情况下,当SCR投运时,空预器中烟气进出口温度将超过290℃。

结论:综上所述,在SCR烟气脱硝系统中,存在氨逃逸情况是在所难免的,而随着SO3体积在系统中的不断增加,生成硫酸氢铵的温度区间刚好与空预器换热元件温度有所重叠,因此在SCR运行过程中,需要对SCR脱硝系统与空预器进行良好的设计、控制和维护,以此来最大限度的降低硫酸氢铵对空预器产生的负面影响,为机组的顺利运行提供切实保障。

参考文献:

[1]马双忱,郭蒙,宋卉卉,等.选择性催化还原工艺中硫酸氢铵形成机理及影响因素[J].热力发电,2014,43(2):75-78.

[2]陶泽.SCR法烟气脱硝改造后基硫酸氢铵造成的空预器堵塞治理实践[J].山东工业技术,2016(23):14-16.

论文作者:孙明

论文发表刊物:《电力设备》2018年第29期

论文发表时间:2019/3/27

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