(内蒙古京能盛乐热电有限公司 内蒙古呼和浩特市 011518)
摘要:随着科技进步和电力工业的飞速发展,电机类设备得到广泛应用,电机类设备的安全、稳定运行受振动、温升、转速、容量等异常因素影响,电动机烧损、跳闸导致工业、企业财产受损,严重影响企业经济生产。在众多因素中,电机振动、温度是运行中的电动机最常见的异常事件。振动超标是工业、企业中转机类设备(电动机、水泵,风机)中最频繁、也是最难处理,危害最严重的设备异常问题。所以,专业技术人员能认真分析振动原因、有效降低振动超标电动机 振动值、振动频率在合格范围内尤为重要。
关键词:电机;振动、振频;
0 引言
由于我公司锅炉掺烧劣质煤达到80%以上,在满负荷情况下。单台机组需要5台磨煤机全部运行,没有备用磨煤机,而磨煤机润滑油泵经常出现振动大现象,导致不定期出现电机轴承烧坏,进而导致机组降负荷情况。频繁对受损电机轴承进行更换、电机绕组进行缠绕、端盖进行刷镀,加大检修工人维护及物资备件成本,进而增加了维护成本。寻找润滑油泵振动大原因,消除电机受损原因,制定强有力措施,从根本上消除磨煤机润滑油泵电机损害事件,对整台机组安全稳定运行提供有力保障。
一、就地数据收集
采取有效的解决手段降低公司磨煤机润滑油泵振动值,最终降低润滑油泵电机低幅振频,首先需要大量收集现场数据:包括电机驱动端水平、垂直、轴向实测振动值;专业技术人员有针对性对电动机、电动机连接的泵体、润滑油管道振动值进行精确数据测量。绘制表格及数据分析如下:
我公司磨煤机润滑油泵电机为四级电机,转速为1500r/min,由以上数据收集得到,好多泵体和管道数据都已超出振动标准值,对运行设备带来很大安全隐患。
二、原因分析
从我公司磨煤机润滑油泵系统末端因素分析,共有检修后回装不到位 、运行区域环境恶劣、 设备基础不牢固、 泵体和电机配合不合理 、轴承质量存在问题 、系统原因影响设备转动部分 振速摩擦速率等因素导致润滑油泵电机振动大导致的轴承损坏问题。
1、为排除仪表选用不合适带来的误差数据,专业技术人员现场选用仪器为RION vm-63a振动仪,经校验合格。且选用两台分别测量。现场振动数据收集后,经过对比后,数据基本一致,振动幅值正确可靠。排除仪表带来的误差。
2、检修后回装不到位给电动机带来振动超标现象,每次在进行润滑油泵电机解体检修时,回装过程严格执行作业指导书流程,经检修负责人、班组专工、电气室点检员进行验收,并且在验收后进行空载试运合格后投入运行,排除检修回装不到位的影响。
3、运行区域环境恶劣,灰尘进入电动机轴承间隙内,导致电动机轴承振动偏大,最终烧损电动机轴承。 经过确认,电机为防尘电机,另外电机轴承为密封轴承,粉尘对电机轴承无影响,排除环境影响。
4、设备基础不牢固对电动机造成振动,现场对电机地脚螺栓进行松动检查,对基础进行敲击检查判断,未发现地脚螺栓松动及电动机区域内地基空穴情况。排除基础影响。
5、泵体和电机配合不合理造成振动,与机务技术人员沟通探讨,又经现场确认,电机与泵体连接为硬连接,另外,电机对轮与泵对轮连接处有梅花缓冲垫块。排除与泵体配合不合理造成的振动。
6、系统原因影响了润滑油泵电机转动部分的振速摩擦速率,确认情况:经现场数据确认,电机端部虽然振幅较小,振幅在合格范围内,但在有泵侧振幅普遍较大,油系统油管道振动值都达到10S左右,超出标准值8.5s,经过对兄弟电厂调研,可能是由于系统憋压造成系统震动较大,进而影响电机驱动端轴承游隙的频繁摩擦。
三、措施方法及效果对比:更换润滑油系统入口油管,增加油系统入口管径,使得油流畅通,消除憋压现象,最终消除润滑油管振动。
结束语:本文主要从六方面阐述了我公司润滑油泵电机振动大原因,从电动机可能出现的原因分析,结合电动机在日常运行中的数据分析等特点,最终在诸多因素中分析出了系统油管道管径设计不足,在运行中存在憋压现象后,对润滑油管道、油泵机造成低频振动,最终传到电动机轴承这个薄弱环节,造成轴承振动振大,烧损电动机轴承。
论文作者:高翔
论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期
论文发表时间:2020/4/30