摘要:为解决梗丝生产效率低的问题,对梗丝生产线进行分析,确定了影响梗丝生产能力的3个关键点:切梗丝机跑梗、闪蒸文氏管堵料和烘梗丝机管道输水能力不畅。针对3个关键点对设备进行改进:增加切梗丝机上刀门加压装置解决切梗丝机跑梗问题,更换闪蒸平行管解决闪蒸文氏管堵料现象,更换烘梗丝机管道输水管路元部件解决输水能力不畅的问题。设备改进后通过对比分析得到:梗丝单批生产时间提高了17.3%,用电单耗降低了6.90%,效果明显。
关键词:梗丝;生产能力;设备改进
0 引言
近几年,“节能减排,提质增效”的口号在全国蔓延,山东中烟为响应国家号召,也提出了相同的口号,基于上述背景项目组对制丝车间的设备运行情况进行分析,发现梗线生产能力存在问题。梗线的生产由于受设备生产能力的限制,使得单批次梗丝生产效率低,从而造成能源、生产时间的浪费,这不符合山东中烟近期提出的提质增效中的增效主题。
针对上述问题,对梗丝生产工艺流程进行分析,确定影响梗线生产能力的关键点进行设备改善,并将改善后的设备与改善前进行对比分析,确定设备改善后梗线生产能力明显得到提升。
1 设备分析
梗线生产的主辅机设备多,需要了解每一台设备的工作原理以及生产能力,为此需要查找梗线每台设备的使用说明书,同时结合整条梗线的生产工艺流程(如图1所示)进行设备分析。
图1 梗线工艺流程
设备分析的基础是进行带料试验,为此通过流量提升试验(将现阶段梗线生产能力1000Kg/h阶梯型提升到1200Kg/h),分析限制梗线生产能力的关键因素,试验结果见表1。
表1 试验结果汇总
根据上表分析结果,确定了影响烘梗丝机生产能力的3个关键因素,并根据得到的关键因素,通过查找说明书、现场设备分析以及与设备厂家交流,最终确定关键因素分析表,见表2。
表2 关键因素分析表
为解决上表确定的问题,需要对现有设备进行设备改造。
2 设备改造
2.1增加切梗丝机上刀门加压装置
针对切梗丝机上刀门压力不足问题,进行设备分析,需要增加上刀门加压装置来增加上刀门压力,减少切梗丝机跑梗现象,安装效果见图2。
图2 安装后的切梗丝机上刀门加压装置
2.2安装平行管
针对文氏管自身结构(进料口大,出料口小)的问题,提出了将文氏管换成进、出料口大小口径相同的平行管,安装效果见图3。
图3 安装后的平行管
首先需要购置备件:切梗丝机上刀门加压装置、闪蒸平行管、YD5Y11PN16疏水阀、DN40PN25减压阀。
2.3更换设备元件
针对烘梗丝机管道输水管道元件的老化问题,确定元件型号,重新购置备件:YD5Y11PN16疏水阀和DN40PN25减压阀,安装效果见图4。
安装后的疏水阀 安装后的减压阀
图4 原件安装
3 结果分析
设备改造后,2017年7月11将梗丝生产能力提升到1200Kg/h,并对梗丝处理段生产状况进行了跟踪、统计。由于梗线生产牌号主要为哈德门(软)梗丝为主,现以哈德门(软)梗丝为例,将生产时间和能耗对比情况报告如下:
3.1哈德门(软)梗丝生产时间对比分析
为计算梗线生产能力提升前后生产时间的差别,分别选取生产能力提升前的5月份、6月份、7月1日-7月10日的数据,和7月11-月31日、8月份、9月份的数据进行对比分析,分析数据排除计划排产、停机断料等因素影响。如图5所示
图5 生产时间汇总
由图5可以看出在梗线生产能力为1000Kg/h时,5月份-7月10日前哈德门(软)梗丝的生产时间明显大于生产能力提升为1200Kg/h后的7月11日-9月份生产时间。
为进一步确定单批次生产时间的对比结果,通过计算得出每个月总生产时间和单批次生产时间,见表3和图6。
表3 生产时间和单批生产时间汇总
图6 单批生产时间(min)
通过比较可以看出梗线生产能力提升前, 哈德门(软)梗丝单批生产时间平均值为220min,生产能力提升后,单批生产时间平均值为182min,单批节约时间为38min,效率提高17.3%,同时也降低了空压、除尘等设施的运行时间,提升了设备生产效率,符合国家增效的目标。
3.2 哈德门(软)梗丝能源对比分析
当日首批为其他牌号,之后连续3批哈德门(软)梗丝。具体能源汇总和单批能源消耗见表4和图7.
表4 能源消耗汇总
电单耗(Kwh/t) 蒸汽单耗(t/t)
图7 单批能源消耗
通过对比可以看出,生产能力提升后,蒸汽消耗基本持平,这是由于单位时间内生产能力的提升,势必需增加蒸汽单耗以满足产品质量。虽然蒸汽单耗变化不大,但用电单耗降低了6.90%,节约了电能,因此总体耗能减少,符合国家节能减排的目标。
此外,梗线流量提升前,梗丝处理段每周只能在周一和周四安排约4小时的设备保养。流量提升后,提高了生产效率,增加了设备保养时间。目前在生产稳定的情况下,梗丝处理段每周能安排1次8小时的周保保养,每天约有2小时的日保保养。保养时间相对流量提升前大大增加,增强了设备保养效果,为设备的正常运行提供了保障。
4 结论
(1)通过分析影响梗丝生产能力的设备原因,确定了设备需要改的3个关键点:增加切梗丝机上刀门加压装置解决跑梗现象;更换闪蒸平行管解决堵料现象;更换烘梗丝机输水管路元部件解决输水能力不畅的问题。
(2)对比设备改进前后的跟踪数据,设备改进后单批节约时间为38min,效率提高17.3%;电单耗降低了6.90%,同时增加了设备保养时间。
作者简介:
王斌(1987-),男,山东滕州人,硕士,研究方向:制丝车间电气设备维护
论文作者:王斌1,杜来东1,张珊珊2
论文发表刊物:《电力设备》2018年第24期
论文发表时间:2019/1/8
标签:设备论文; 生产能力论文; 时间论文; 闪蒸论文; 滕州论文; 机上论文; 装置论文; 《电力设备》2018年第24期论文;