抗燃油酸值高原因分析及处理措施论文_彭劲元

(中国华电集团贵港发电有限公司 广西贵港 537138)

摘要:本文针对#1机组抗燃油酸值反复升高的原因进行分析,并采取了相应的处理措施,保证抗燃油油质,对其他电厂抗燃油酸值高的处理具有一定的指导意义。

关键词:抗燃油;酸值;升高;处理

1、设备状况

我电厂一期工作2*630MW超临界机组#1、#2汽轮机是由上海汽轮机有限公司采用美国西屋公司技术生产的N630-24.2/566/566超临界汽轮机组。调节保安系统采用数字式电调系统(DEH),液压部分采用高压抗燃油系统(EH),工作介质为磷酸酯抗燃油。

2、问题的提出

自从2016年9月26日至今,#1机组EH油油质大部分时间处于不合格状态,经化验发现水分在合格范围内,EH油酸值酸值超标,从8月份化验酸值0.14mg/g(以KOH质量浓度计)上升到0.24mg/g,并经过滤油后反复上升。2016年度下半年的EH油油质分析结果如表1。

3、EH油酸值升高的原因及对策

我厂EH油为美国科聚亚公司生产的Reolube Turbofluid 46SJ,它是一种精选的二甲苯酚为基底的三芳基磷酸酯,配方有良好的氧化安定性。抗燃油在运行中都会受到热和氧化的分解作用,但是三芳基磷酸酯受热易发生水解反应,这些反应会由于存在高温而加速,主要后果就是产生酸。

3.1油温的影响

影响抗燃油酸值的因素其中一个就是温度,抗燃油在常温下氧化速度较慢,但在较高温度下氧化速率会加快[1],一般情况下抗燃油的平均温度控制在40℃到55℃之间,因为温度过高会可能导致抗燃油出现氧化或者分解反应产生酸,此时会使得酸值升高。对此,我们时刻关注抗燃油油温的变化,并检查整个系统的油管道,对可能有局部超温热点部位进行处理,一直将油温控制在合格范围内,但是酸值一直没有得到改善。

3.2 水分的影响

当水存在于抗燃油中时,水会和磷酸酯发生反应,形成醇和二烷基酯酸或二芳基酯酸,这种酸类产物会加剧其他磷酸酯的水解反应,导致酸值不断升高[2]。为解决这一问题,我们直接外接真空除水滤油机进行过滤,将水分控制在合格范围内,但是对酸值的影响并不明显。

3.3 外部污染物的影响

抗燃油系统必须在一个清洁的环境下工作,其在运行中主要污染物来自于外部,比如说冷油器泄漏、油箱顶部的空气呼吸器失效等,还有可能在补油的过程中混入杂质,当抗燃油中混入杂质时,这些杂质会对油的劣化起到催化作用,而抗燃油是一种磷酸酯,在催化作用下会部分分解为酸,导致油质酸值升高。为防止外部污染物进入抗燃油系统,我们检查所有密封、通气口,更换油箱顶部的空气呼吸器,减少空气中的水分进入油箱[3],外接滤油机过滤水分和颗粒杂质,当水分和颗粒杂质在合格范围时酸值还是不合格。

3.4 旁路再生装置失效

抗燃油系统都设有旁路再生装置。我厂的再生装置主要由除酸滤芯和除阳离子滤芯组成,我厂除酸滤芯使用的是PALL公司产品,当酸值超标时投运除酸滤芯,投运后酸值会下降至合格范围,但是停用除酸滤芯后会反弹至不合格范围,说明我厂的再生装置没有问题。

3.5 抗燃油系统检修工艺的影响

抗燃油系统检修工艺不合格也会导致油质污染,经检查我厂抗燃油的检修记录,发现在2016年9月26日进行了EH油箱补油工作,并对新油进行了化验合格后方加入油箱,随后向工作负责人询问加油的工作过程,此时发现使用的补油工具为汽轮机油的补油工具,并且使用前未清洗干净,导致EH油被污染劣化。对这种情况,我厂在抗燃油系统外接了一套西安热工院研究生产的KY-XTDSNY5型抗燃油在线再生脱水装置,原抗燃油系统再生装置停用,于2017年4月24日投入使用,经过3天的在线过滤再生,油质得到有效改善,化验结果对比如下:

从以上结果可以看出,抗燃油油质经过3天连续过滤处理后,水分和酸值得到明显下降,为我厂的EH油系统安全稳定运行提供了保证。

4、结论

通过对抗燃油酸值超标的原因分析及制定的相关处理措施,我厂的抗燃油酸值反复超标问题得到圆满解决。实践证明,当抗燃油被其他油质污染导致酸值反复超标时,可采用西安热工院研发的KY-XTDSNY5型再生滤油机进行处理,可全面改善油质,提高了抗燃油的维护水平,彻底解决了因抗燃油油质酸值高可能给机组安全运行带来的影响。

参考文献:

[1] 严韶华,高压抗燃油酸值超标的原因及防范[J],电力安全技术,2009,11:56-57

[2] 何文波.抗燃油酸值过高的分析处理[J],华电技术,2014,36(10):38-42

[3] 汪菊珍,云浮发电厂#1机组EH油系统抗燃油酸值、水分偏高处理[J],全国火电100MW级机组技术协作会第三届年会论文集,化学:290-291

论文作者:彭劲元

论文发表刊物:《电力设备》2017年第13期

论文发表时间:2017/9/21

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